賀振綱
(陽煤三礦通風部通風五隊,山西 陽泉 045000)
除塵器是煤礦常用的一種除塵設備,其性能決定除塵效果。一般礦用濕式除塵器采用單級風機作為除塵風機[1-2],但由于單級風機提供的動力有限導致該型除塵器產塵的負壓較低,達不到理想的除塵效果,而且濕式除塵器還存在耗水量較大的問題,導致巷道內積水嚴重,因而,對礦用濕式除塵器的負載低和耗水量大的缺陷進行改進。
濕式除塵器的結構如圖1所示。接通電源后單級風機運轉,在風筒內形成負壓,吸風口附近的空氣在壓力的作用下進入吸塵口,產生的粉塵在空氣的攜帶下進入除塵器,含塵空氣在接觸到噴嘴噴出的水霧時,被濕潤凝結成較大的塵團,在重力的作用下沉降,被凈化后的空氣經過除塵風機流出除塵器。當處理的粉塵積累到一定時量時,打開排渣口3和10,粉塵隨著水流流出除塵器。

圖1 濕式除塵器的結構圖
通過對除塵器的除塵原理和結構進行分析,對噴嘴進行重新選型、優化噴霧方式和改進噴霧結構是最經濟的優化方案。
由于能在空氣中漂浮的粉塵粒徑較小,為達到節水并提高除塵效率的目的需要噴霧的粒徑更小。目前,可供選擇的噴嘴有實心錐形噴嘴、空心錐形噴嘴和壓氣噴嘴3種。壓氣噴嘴在使用中需要接入氣源,對除塵器的改動過大,因此不宜采用。對實心錐形噴嘴、空心錐形噴嘴進行噴霧性能測試,以進行噴嘴的篩選。如表1所示,為兩種噴嘴的噴霧性能表。通過比較,實心錐形噴嘴在噴霧壓力相同的情況下,耗水量僅比實心錐形噴嘴多4.76%,但除塵效率高5.2%。因此選用實心錐形噴嘴。

表1 兩種噴嘴的噴霧性能表(孔徑均為100μm)

圖2 噴霧方式與除塵效率關系曲線
結合除塵器的結構,噴霧方式有風機前逆風噴霧、風機前順風噴霧、風機后逆風噴霧和風機后順風噴霧4種方式。為篩選最佳的噴霧方式,在保證噴霧壓力相同的情況下,對4種噴霧方式進行除塵效率測試和阻力測試。如圖2所示為噴霧方式與除塵效率關系曲線。分析圖2可知,4種噴霧方式的除塵與流量成正比例關系。在相同流量的條件下,風機前逆風噴霧的除塵效率最佳,風機前順風噴霧除塵效率次之,在液氣比達到0.07 L/m3后兩種方式幾乎不存在區別。其余噴霧方式的除塵效率遠低于風機前噴霧的除塵效率。
如圖3所示為噴霧方式與阻力關系曲線。分析圖3可知,噴霧阻力也與液氣比之間存在正比例關系。在液氣比相同的條件下,風機前噴霧比風機后噴霧阻力大,而逆風噴霧又比順風噴霧阻力大。綜合考慮除塵效率和阻力,選擇風機前順風噴霧作為濕式除塵器的噴嘴噴霧方式。

圖3 噴霧方式與阻力關系曲線
含塵氣流進入除塵器時,氣流截面逐漸縮小有利于風流匯聚。未開啟噴嘴時風機處氣流如圖4-1所示。當開啟噴嘴時,大部分噴霧在從噴嘴噴出后直接與風筒碰撞,動能降低,形成粒徑較大的水珠,順著導流片滴下,不僅失去除塵效果,還會在在風筒內部形成積水。為增強除塵霧滴的除塵效果,選擇在風筒內表面設置一圈噴嘴,在噴霧邊緣的霧滴動能較小,在風流的帶動下運移。這種布置方式可以使流向風機通道的霧滴超過95%,減少除塵霧滴與風筒的碰撞,提高除塵器的除塵效率。

圖4 除塵器內部氣流模擬圖
某綜掘工作面的斷面面積為8.9 m2,支護采用錨網、錨索工藝,頂部錨孔通過MQT-130/2.8氣動錨桿鉆機鉆孔,兩幫的錨眼采用MQS-50/1.7手持式風動鉆機鉆孔,掘進機型號為EBZ160型懸臂式掘進機,掘進產生的原煤通過DSJ100/63/2×90和DSJ100/63/160×2帶式輸送機運輸。
根據現場實測數據,工作面粉塵質量濃度最高達到1 183 mg/m3。濃度工作面目前的除塵方式為掘進機自帶的內、外噴霧降塵系統除塵,該種除塵方式采用靜壓水除塵,噴霧壓力不足導致霧化效果差,降塵效果不佳。并且靜壓水中含有較多雜質,容易造成噴嘴堵塞,嚴重影響除塵效果[3]。
為達到理想的除塵效果,工作面采用長壓短抽的通風方式。如圖5所示,濕式除塵器被固定在掘進機的后部,吸塵口被設置在掘進機的甲板上,通過硬質風筒將除塵器與吸風口連接起來,用另一個硬質風筒將經除塵器處理過的無塵空氣排出。由于工作面壓入式風筒提供的風量過大,致使工作面內的風速過高,導致工作面產生的粉塵逃脫吸塵口的收集作用向巷道深部擴散,因此在壓入式風筒的后部加裝一個附壁風筒,利用將壓風的方向改變為垂直巷道的方向,形成一個風墻,將粉塵封閉在迎頭的位置,并且將除塵器排出的污水引流到運輸皮帶上,可使輸送帶上運輸的原煤濕潤,避免在轉載點處再次產生粉塵。

圖5 除塵系統布置圖
分別對掘進機司機位置處采取除塵措施前后、除塵器改進前后的巷道內粉塵濃度進行測試,測試結果如表2所示。除塵器經過改進后,除塵系統的除塵效率由89.03%提高到了96.64%,而且耗水量由最初的45 L/min降低到了12.5 L/min,一個工作班的時間內可節水15.6 t,除塵器的內阻降低了220 Pa,負載能力提高了37.88%。因此,該改進大大降低了除塵器的耗水量,提高了除塵器的負載能力,實現了更好的除塵效果。

表2 現場應用相關測試表
通過在風機前的風筒內環狀設置實心錐形噴嘴進行順風噴霧,可達到低耗水量、低內阻的改進目標?,F場應用表明,優化后的除塵器的耗水量降低了72.22%,負載能力提高了37.88%,使綜掘工作面的除塵效率達到了96.64%。因此,改進后的除塵器能有效吸收工作面內的粉塵,改善工作面的生產環境。