邱舸
摘要:在電力工業快速發展的背景下,汽輪發電機組逐漸朝著大參數、大容量、高性能的方向發展,以便優化機組結構,降低機組單位容量的運行成本。汽輪發電機組內部有著復雜的結構,對DEH控制系統調節的精確性、可靠性要求越來越高,而傳統的控制系統不能滿足大容量機組的調節需求,無法最大限度發揮出系統的功能,經常出現故障問題,所以需要進一步改進系統,實現系統預期的運行效果。本文就對DEH控制系統故障問題進行分析,并提出幾點處理措施。
關鍵詞:DEH控制系統;故障問題;電廠
中圖分類號:TP23 文獻標識碼:A 文章編號:2095-6487 (2018) 01-0013-02
0 引言
DEH控制系統作為汽輪機組中的重要設施,對機組運行的經濟性和安全性有著直接影響,一旦系統運行中出現故障,必須要及時對其進行處理,防止影響機組的安全可靠運行。相關技術人員對DHE系統問題進行處理時,應該事先判斷設備故障點,對設備中存在故障的具體部件予以了解,意識到故障的復雜性,以免因處理不當而造成嚴重后果,確保系統的正常運行。
1 DEH控制系統概述
以某發電廠為例,其選用4臺300 MW單機容量的單元制機組,汽輪機為凝汽式汽輪機,改造DCS過程中,汽輪機由原本的液壓調節系統變為DEH系統。通常DEH控制系統是由保安系統、電液伺服系統、EH供油系統等部分構成,其中電液伺服系統旨在接收DEH控制信息,將接收的電信號轉為液壓信號,以此控制中壓主汽門、中壓調速氣門油動機、高壓主汽門、高壓調速汽門。由獨立的油動機來驅動調速氣門和高中壓主汽門,且油動機與汽門閥桿相連,將2只線性位移傳感器LVDT和1個電液伺服閥安裝在各調速氣門的油動機上。通過模數轉換,向DEH系統反饋調速汽門的開度,并與給定值進行比較,從而準確控制汽輪機的功率或轉速。作為汽輪機的調節機構,高壓調速汽門的可靠性至關重要,一旦其在機組運行環節發生擺動,則無法控制負荷,使機組的負荷出現波動,引起機組跳閘停運事故。此外,要想保護好汽輪機,避免汽輪機出現超速事故,AST/OPC集成塊需在機組危急的情況下及時卸掉油動機的油壓,快速關閉調速汽門、主汽門。總之,對于AST/OPC集成塊油壓低、高壓調速汽門擺動等故障,通過分析原因與總結經驗,以期及時處理類似的故障,防止進一步擴大故障。
2 DEH控制系統故障問題分析
2.1 AST/OPC集成塊油壓低
第一,OPC集成塊進油節流孔的堵塞。檢修3號機組后,通過試驗發現EH油泵運行中,就地AST/OPC集成塊處的油壓過低,主汽門不能正常開啟,檢查AST和OPC的電磁閥閥芯,發現均無泄漏,對活動電磁閥與主汽門開關進行檢查,也未發現異常情況。拔掉調門的所有插頭后進行檢查,發現依舊存在這一故障,對OPC集成塊左邊的高壓進油管予以拆除,同時取出節流孔,可以觀察到其堵塞;若不安裝節流孔,然后啟動油泵,觀察到油壓正常,可以順利開啟主汽門。通過故障分析發現:如果EH的油質不佳,會在一定程度上造成進油節流孔的堵塞,不能順利補上油,致使AST/OPC集成塊的油壓過低;同時檢修之后未及時更換高壓抗燃油,一旦設備長時間運行,則會出現變質的現象。
第二,OPC電磁閥閥芯的內漏。完成4號機組停運檢修工作后,需要實施機組的冷態試驗,即對EH油泵予以啟動,發現AST集成塊進口的油壓為O。拔掉中、高主汽門開關的電磁閥插頭,使主汽門失電,在此基礎上開啟主汽門,油壓處于正常狀態(15MPa);插頭插上之后,帶電關閉主汽門,油壓下降為O,主汽門無法正常開啟。經檢查可知:無壓回油管、高壓進油管均有溫度,通過分析OPC電磁閥的泄漏情況,EH油箱流經無壓回油管路,最終流向EH油箱;對2個OPC電磁閥閥芯進行更換,可以確保油壓處于正常狀態,以便主汽門的順利開啟。通過故障分析發現:OPC的電磁閥存在內部泄漏的情形,不能構建AST油壓。
2.2 高壓調速汽門擺動
2.2.1 未合理設置調門vc卡參數
對于4號2~3高壓調門而言,若EH油的進油管出現間斷擺動情況,則會引起調門的波動,出現這種情況的原因可能是調門MOOG閥故障,但更換MOOG閥后也未能解決該故障。通過故障分析發現:調速系統機械存在故障,若機組出現調頻動作,往往會引起負荷擺動,因此要全面檢查調速系統,優化調門vc卡內部的相關參數,解體檢查調整高調門的油缸,啟動機組發現不存在故障。
2.2.2 LVDT性能降低
4號機組的負荷有所波動,檢查發現傳感器LVDT2故障,對其接線進行就地拆開,CRT指示為25%,且傳感器LVDT2的絕緣性能不斷降低。在現場檢查過程中,傳感器LVDT2的2線圈處的溫度高于其他調門,更換設備后,及時聯系相關部門,在調門周圍適當加設鐵皮,這時溫度會有所降低(100℃),更換完后調門的開度指示恢復正常。通過故障分析發現:如果傳感器LVDT長期處于高溫的運行狀態,其使用性能和使用壽命會降低,導致指示調變,繼而出現機組負荷波動的現象。
2.2.3 調門特性不好
4號機的負荷擺動為4MW,而其高調門反饋1和2有所波動,與指令的變化趨勢基本相同,這可能是因調門自身特性而造成的擺動。若門閥作業過程中處于特定的工作點,受蒸汽力的影響,主閥跳至門桿的上死點,繼而增大流量;DEH根據功率反饋發出相應的指令,在此基礎上關小閥門,使主閥會跳至閥桿的下死點,繼而減小流量,然后DEH控制系統又會發出開大閥門的指令。反復上述操作,在油動機不斷擺動的情況下,負荷也會不斷擺動,對閥門進行停機解體檢修后予以啟動,發現故障消除。通過故障分析發現:在調門長時間運行時,檢修人員若不能嚴格把好檢修質量關,往往會引發負荷波動的現象。
2.2.4 虛接接線端子
3號1高調門閥位若發生波動,則會引起負荷的波動,設備部人員在檢查中尚未做好相關的完全措施,對就地接線箱內的端子線予以擅自松動,造成閥位和負荷的波動,繼而使系統出現振動,電氣失磁保護動作,主汽門關閉。在現場檢查過程中發現:就地接線端子無法正確壓入接線,壓接位置出現偏錯;通過故障分析可知:調門就地接線環節,線芯被壓入端子下部且緊固好螺絲后,若出現線芯松動等情況,則會存在調門波動情況;檢查過程中沒有做好科學有效的安全措施,致使檢查接線存在松動的情況,繼而引發機組跳閘。
3 DEH控制系統故障的處理措施
首先,AST/OPC集成塊油壓低的故障處理。設備停機時應做到如下幾點:對AST/OPC電磁閥閥芯、密封圈進行仔細檢查,查看其是否完好或有無泄漏;對AST/OPC各節流孔進行清理,避免其堵塞。同時定期開展AST電磁閥活動試驗,對電磁閥閥芯泄漏與否進行檢驗;積極檢測EH的油質,定期更換,嚴禁采用質量不達標的EH油。
其次,高壓調速汽門的故障處理。只有高度重視閥門故障的各細節,方可減少故障發生的次數,具體要做到:(1)積極監督檢修質量;(2)將圍板加設在調門處,降低線性位移傳感器LVDT的環境溫度;(3)及時更換相關的控制設備,尤其是使用壽命已經到期的設備;(4)對傳感器LVDT進行安裝時,應該垂直固定好傳動桿,做到桿、孔同心;(5)積極檢驗EH油質,如有必要予以更換;(6)對傳感器LVDT固定螺絲進行定期緊固、檢查,做好相關記錄;(7)定期檢查調速汽門vc卡,以便及時發現和妥善處理問題;(8)檢修過程中嚴格控制LVDT接線的質量,認真檢查壓在端子上的位置及接線松緊,避免接線松動。
4 結束語
綜上所述,DEH控制系統作為汽輪機組的重要構成部分,其保護和調節作用對大容量、高參數機組具有重要意義,其可靠性也越來越關鍵,然而該系統在具體作業中極易出現一些故障,如AST/OPC集成塊油壓低、高壓調速汽門擺動等,使系統無法正常運行。鑒于此,在日常檢修維護工作中,需要重點檢修LVDT接線、EH油質等作業,從而降低DEH控制系統故障的發生幾率,實現系統的安全可靠運行。
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