鞏云濤
摘 要:膨脹土因其特殊的工程特性對工程危害極大,對膨脹土段渠道進行換填是工程主要處理措施之一。本文就南水北調中線工程一期工程總干渠陶岔~沙河南(委托建管項目)南陽段第三施工標段膨脹巖換填水泥改性土施工為例,對水泥改性土填筑的控制指標、施工工藝、實驗檢測和質量控制等作簡要總結。
關鍵詞:南水北調;膨脹巖;水泥改性土;施工技術
1 項目概況
南水北調中線工程一期工程總干渠陶岔~沙河南(委托建管項目)南陽段第三施工標段工程位于河南省南陽市境內,本標段為南陽段第三施工標段,樁號:SH(3)29+500-SH(3)35+800,全長為6300m。標段內共有各類建筑物11座,其中左岸排水倒虹吸3座,渠渠交叉2座,公路橋4座,生產橋2座。
主要工程量包括:土石方開挖362萬立方米、土石方填筑142萬立方米,混凝土7.5萬立方米,砌石3.83萬立方米、砂石墊層15.12萬立方米、鋼筋制安2316.07t。
2 渠道膨脹巖分布情況及設計處理方案
2.1 膨脹巖分布情況
本標段渠道全長6300m,膨脹巖渠段累計長度5925m,其中中膨脹累計長度4500m,弱膨脹累計長度1425m,膨脹巖共分為9個設計段。
2.2 設計處理方案
設計處理方案為換填+排水措施。
換填措施:弱膨脹渠段垂直換填厚度1m;中膨脹渠段垂直換填厚度2m。換填土料自由膨脹率<20%直接回填;>20%改性后回填。本標段換填總量約79萬立方米,根據土料自由膨脹率情況,改性土換填工程量約36萬立方米。
排水措施:本標段地下水位均高于渠底3m以上,采用2#排水方案,即在換填土與膨脹巖渠基之間設置一套排水系統,地下水通過逆止一調排到渠道內。
3 水泥改性土材料及施工控制指標
3.1 選用材料
(1)水泥:選用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,水泥材料應滿足相關標準要求;(2)土料:改性土用的土料除滿足總干渠填筑用土標準:粘粒含量宜為10%~30%,塑性指數宜為7~17,有機質含量不大于5%,水溶鹽含量不大于3%,不宜用膨脹巖土。粒徑不大于50mm,且不含雜質外,自由膨脹率(一般)在20%~65%范圍內。(3)水泥摻量:4%(重量比)。
3.2 施工控制指標
(1)設計壓實度≥98%;(2)改性土拌和均勻性,采用水泥含量標準差進行控制,用EDTA滴定法測定水泥含量,平均值不得小于設計摻量,水泥含量標準差不大于0.7。檢測頻率及數量每拌和場次不大于600cm3抽測不少于6個樣(每個樣品重量不少于300g)。
4 碾壓試驗
4.1 確定最大干密度和最佳含水率
根據南水北調中線一期工程總干渠專用技術標準《南水北調中線一期工程總干渠渠道水泥改性土施工技術規定》(NSBD-ZGJ-1-37)的規定,水泥改性土的最大干密度根據下式確定:
γ=max(γs,1.02γ6)
γs――標準擊實試驗最大干密度;
γ6――最優含水量下20t凸塊振動碾振動碾壓6遍對應的干密度。
最優含水率采用小值平均值作為使用值,最大干密度采用大值平均值作為使用值。
室內標準擊實8個最大干密度的大值平均值為1.78g/cm3,最優含水率小值平均值為16.9%;現場振動碾壓6遍后6個干密度的大值平均值γ6為1.75g/cm3,1.02γ6為1.78g/cm3。故石河右岸土料水泥改性土的最大干密度為1.78g/cm3,最優含水率為16.9%。
室內標準擊實8個最大干密度的大值平均值為1.73g/cm3,最優含水率小值平均值為16.6%;現場振動碾壓6遍后6個干密度的大值平均值γ6為1.68g/cm3,1.02γ6為1.71g/cm3。故石河左岸土料水泥改性土的最大干密度為1.73g/cm3,最優含水率為16.6%。
4.2 生產性碾壓試驗
現場生產性碾壓試驗參數:
(1)鋪土厚度:25cm、30cm、35cm;
(2)含水率:最優、最優+1%、最優+3%;
(3)碾壓遍數:6遍、8遍、10遍、12遍(前2遍靜壓),碾壓設備為20t凸塊振動碾。
5 改性土施工
5.1 土料翻曬
水泥改性土原土含水率一般控制在最優含水率+1%~+3%,含水量如果偏小,可通過拌和機加水,含水量如果偏大,則需對土料進行翻曬,對原土翻曬主要在料場和堆土場進行。(1)料場翻曬,一般在雨季過后料場土料的含水量很高,可采用在現場用挖機先將土堆成帶狀土堆,待含水率合適時再挖運至拌和站堆土場。(2)堆土場翻曬,堆土場翻曬是主要的翻曬方法,堆土場較大的采用旋耕扒進行翻犁,場地小的可用挖機進行翻曬。
5.2 碎土
碎土作業在拌和場內采用YST-600型液壓碎土機進行,土料含水率盡量控制在破碎最優含水率(15%~18%)范圍內,保證土料破碎效率接近理論生產效率600t/h。破碎采用裝載機喂料,然后通過碎土機液壓驅動,經高速旋轉的合金破碎頭對土壤進行切削、拋甩、拍擊、擠壓破碎后,使土料粒徑滿足有關技術要求,10c~5cm粒徑含量不大于5%,5cm~5mm粒徑含量不大于50%。
5.3 拌和
水泥改性土拌和采用WCB-600型穩定土攪拌站,理論產量600t/h。土料破碎后,依據試驗室下達的《水泥改性土拌制配料單》,初設水泥改性土拌合站拌合參數,并通過滴定試驗調整;水泥劑量達到要求并穩定后才能批量生產,生產過程中每600m3抽測6個樣、跟蹤檢測水泥劑量的均勻性、標準差。水泥改性土拌合時最優含水率為填筑最優含水率加1~3個百分點,應根據施工季節溫度、風力等調整。
5.4 輸、攤鋪、碾壓
改性土從拌合到碾壓完成不超過4小時,碾壓完成4小時內完成壓實度檢測,8小時內完成上層土覆蓋,不能及時跟進的,對填筑面和建基面做好防雨和保濕等保護措施,并防止大型施工設備在其上行駛;渠底換填成型后,覆蓋30cm厚的素土,避免碾壓完成的水泥改性土直接與外界接觸。水泥改性土運輸采用15t自卸汽車,進占法卸料,攤鋪采用推土機或挖機,碾壓采用20t凸塊振動碾。填筑分段分塊進行,一般分段長度控制在40m~60m,鋪料寬度在8m~10m時開始碾壓,碾壓完成后立即進行壓實度檢測。
5.5 壓實度檢測
水泥改性土壓實度采用灌沙法檢測,取樣頻率為1次/(100m3~200m3),且每層不少于3個點。因其干密度具有隨時間衰減的特性,檢測應控制在碾壓完成后4小時內完成。
6 質量控制要點
(1)碎土前土料含水率控制,控制好土料的含水率是水泥改性土生產的關鍵,如果含水率偏大,一是碎土機效率降低,二是碎好的土容易再次結塊,造成大顆粒多,水泥摻量不均勻,碾壓不實。根據實際施工經驗總結得出,將碎土前土料含水率控制在最優含水率附近,拌和時再加水3個百分點,生產效率和質量均能達到很好的效果。(2)層間結合面的處理,水泥土碾壓并完成壓實度檢測后,應立即進行下一層填筑,如果不能立即進行填筑的場面,應采取灑水或覆蓋養護,再次上土前應灑水將結合面充分濕潤,不能出現干土層。(3)岸坡及排水管周邊處理,岸坡及排水管周邊機械碾壓不到的部位,采用打夯機分兩層進行夯實,確保各部位壓實度均能達到設計要求。
參考文獻:
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