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環氧乙烷/乙二醇裝置工業生產中污水PH值偏低的工藝優化

2018-10-20 13:38:52王龍蘭
新生代·下半月 2018年10期

【摘要】:目前世界上的環氧乙烷/乙二醇裝置普遍采用氧氣氧化法,在該工藝中產生的污水PH值偏低一直是制約著環保的重要因素。提高生產污水的PH值,不僅可以減少對生產設備的腐蝕,同時對綠色環保節能化工行業有著重大的意義。本文分析S石化乙二醇裝置污水PH值偏低的產生原因以及途徑,分析探討了提高外排污水PH值的操作方法。

【關鍵詞】:環氧乙烷 乙二醇 生產污水

1.引言

環氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)是石油化學工業的重要原料,EO除主要用于生產EG外,還大量用于生產非離子表面活性劑、乙二醇醚、乙醇胺、防腐涂料等多種化工產品。EG主要用于生產聚酯纖維、瓶用樹脂、薄膜、防凍劑和冷卻劑,其中聚酯纖維占 EG 表觀消費量的80%以上。近年來受國內聚酯產業高速增長的拉動,乙二醇的消費量迅猛增長。

乙烯和氧氣在銀催化劑的作用下生成環氧乙烷,同時生成副產物二氧化碳和水,以及微量的甲醛、乙醛、甲酸、乙酸等。生產污水中的二氧化碳、甲醛、乙醛以及有機酸等雜質,雖然生成量少,卻大大降低了生產污水的PH值。另外環氧乙烷水溶液在酸性條件下極易生成醛類物質,另外由于酸性腐蝕生成的鐵離子也加速了這一反應的進行,更多醛含量的產生對環氧乙烷產品質量以及乙二醇產品UV值有著重大的影響[3。同時低PH值的產生加劇了裝置設備的腐蝕,對裝置設備要求也就更高。如何減提高生產污水的PH值,對提高產品質量、建設成綠色環?;ば袠I、增強企業競爭力有著關鍵性作用。

2. S石化乙二醇裝置工藝原則流程

S石化乙二醇裝置是采用的荷蘭SHELL專利技術,其主要生產工藝流程是:氧氣直接氧化法生產環氧乙烷,氧化反應在裝有銀催化劑的列管式固定床反應器中進行。反應生成的環氧乙烷經過進過吸收精餾系統產出環氧乙烷。脫除環氧乙烷的循環氣一部分進入脫碳系統中脫除二氧化碳,然后再次進入反應器循環反應。部分環氧乙烷和水在管式反應器中直接水合生成乙二醇,經四效蒸發脫水后,真空精餾分離得到各種高質量產品。

3. S石化乙二醇裝置生產污水來源

3.1脫碳系統生產污水

CO2經解析后,和蒸汽以及痕量循環氣一起離開CO2解析塔頂部,然后在再生塔頂冷凝器E-205中冷卻,并通過CO2排空緩沖罐V-205。冷凝水分離出來,一部分返回CO2解析塔,余下部分排放到廢水系統。CO2氣體輸送到壓縮機K-202,過剩部分排入大氣。雖然CO2絕大部分通過脫碳系統被脫除輸送至壓縮機K-202,但是在脫除過程中產生的生產污水避免不可夾帶少量的二氧化碳,而二氧化碳在污水中顯酸性,極大的降低了其PH值。

3.2水緩沖罐外排污水

四效濃縮的凝液進入水緩沖罐V-402,同時接收所有0.5MPa蒸汽凝液。由于裝置內所使用的0.5MPa蒸汽絕大部分是在四效濃縮產生的工藝蒸汽,其中含有少量的醇和醛。另外四效濃縮后的凝液經工藝排放閃蒸罐V-403進入V-402中的凝液也夾帶少量的醇和醛。在有氧氣存在的條件下,都可以被氧化成酸。為了保證V-402中的水質,需通過排放部分到廢水系統。

3.3工藝凝液罐外排污水

裝置0.3MPa工藝蒸汽絕大部分作為10℃低溫水熱源動力,所產生的凝液進入到工藝凝液罐V-601中,并通過工藝凝液泵P-604進入廢水系統。由于0.3MPa的工藝蒸汽是在水緩沖罐V-402閃蒸得到,而前面說到,V-402含有少量醇和醛。因此在0.3MPa的凝液中也含有部分醇和醛。另外V-601罐是常壓罐,與大氣接觸,其中的醇和醛極易被氧化成酸,因而外排污水PH也較低。

3.4真空系統的生產污水

由于乙二醇裝置的乙二醇濃縮和精制單元中都是采取真空操作,真空動力源是0.5MPa的工藝蒸汽,若是真空塔壓力出現波動,則會導致真空凝液罐中的生產污水醇含量高。另外由于真空凝液罐是常壓罐,直接與大氣接觸,而且所產生的污水溫度較高。在高溫以及氧氣作用下,里面所含的醇極易被氧化成酸,一定程度上降低了外排污水的PH值。

3.5脫水塔所產生的外排污水

經四效濃縮后塔釜液水含量約為30%,這部分水在脫水塔C-405塔頂被脫除。塔頂餾出液排放至污水管線,由于在脫除水的同時,其中的輕組分醛等有機物也會進入到污水中。如果外排污水不影響產品質量,塔頂餾出液可以輸送至水緩沖罐,以減少外排污水量。

4.降低生產污水的優化操作

4.1優化環氧乙烷反應系統操作

在環氧乙烷反應系統中,對反應進行優化操作,主要是控制好反應溫度以及氯代烷烴的加入量,以提高催化劑的選擇性,減少副反應的發生,降低二氧化碳、醛等的生成量。控制反應器的高壓汽包內撤熱劑水質,在不影響后部產品質量條件下,在鍋爐給水中加入適量的聯氨、磷酸鈉、氨水等藥劑,除去其中的氧并且保證一定的PH值,從而減少汽包的腐蝕生成的鐵離子等雜質。經過長期生產觀察發現,鍋爐給水質量對反應撤熱影響很大。良好的水質能保證反應器熱虹吸效果良好,撤熱效率高,降低副反應的產生。

4.2改變環氧乙烷吸收解析系統堿加入途徑,嚴格控制環氧乙烷吸收系統的PH值。

酸性環境下, 環氧乙烷水溶液極易大量生成醛類物質,而醛類物質是極易被氧化成酸。因此,控制好注堿量, 將環氧乙烷解析塔塔釜的PH值控制在 7.5~ 8范圍內,既可減少醛類物質的生成,又可有效阻止酸性氣雜質進入后系統,從而保證產品質量。據有關乙二醇裝置報道,發現在乙二醇反應器出口出現了有機酸和乙二醇酯,環氧乙烷貧吸收液中含有甲酸鈉,然而富吸收液中卻不包含這種物資。這樣看來在環氧乙烷吸收塔中所有的甲酸鈉被轉化為甲酸甲酯。

乙二醇和甲酸反應生成甲酸甲酯,該酯會慢慢水解成自由酸和醇。水解產生的酸將消耗堿并導致一個低的PH值。加入的堿更多的在環氧乙烷吸收塔中被循環氣中的CO2(濃度為1.6%mol)消耗,然后從解析塔中解析出來,NaOH與甲酸甲酯幾乎不反應,也就不能避免它被水解為酸。因此,改變加堿方式,由貧液改為加入富液,從而提高堿與甲酸甲酯和其他酸接觸的機會,這將是非常有效的。另外由于大部分CO2存在于環氧乙烷吸收塔,只有少部分在解析塔中分解,也使得加堿在富液中效果要好。

4.3在脫碳系統外排污水管線上增加加減管線

在所有的污水來源中,脫碳系統產生的污水PH值是最低的,而其外排污水量將近10t/h,對裝置外排污水的PH值影響是最大的。因此在其凝液泵出口管線增加注堿管線,可以很好地控制外排污水PH值。另外,在不影響二氧化碳壓縮機以及凝液泵的前提下,提高污水溫度設定值,不僅可以降低二氧化碳解析塔塔頂冷卻器E-205電機耗電量,而且可以減少污水中二氧化碳含量。

4.4 V402罐頂加設氨水線

在V-402罐頂產汽線上增加氨水線,根據凝液PH值情況,調節氨水注入量,降低0.3MPa蒸汽PH值。

4.5 乙二醇濃縮段酸腐蝕問題

研究發現EG反應器出口存在甲酸甲酯,甲酸甲酯在高溫下容易水解生成酸,使得設備腐蝕嚴重,而腐蝕生成的鐵銹進一步加劇了乙二醇生成醛的過程。shell工藝上EG單元不存在加堿的,但是在正常生產后,由于酸腐蝕,檢修期間發現在P402泵內發現一層鐵屑存在,而通過檢查發現C402塔再沸器E405凝液出口管線已經被酸嚴重腐蝕,管壁減薄了很多。為此,我們測試了C401塔塔釜出口管線、C402塔再沸器E405出口凝液管線、C402塔塔釜出口管線、C403塔塔釜出口管線、C403塔塔頂出口管線、C403塔再沸器E406出口凝液管線的PH值。分別為9.8、5.1、 9.8 、 9.8 、 6.9 、 7.1。

結果發現C402塔再沸器E405出口凝液管線處PH值最低,測試結果為5.1。

為此,在C402塔再沸器E405出口凝液管線上設置了加堿管線,并將相關管線換為不銹鋼管線。這樣就降低了EG反應器入口水溶液的PH值,減少了環氧乙烷在酸性環境下生產醛類的幾率。

6.結束語

環氧乙烷/乙二醇裝置外排污水低PH值,不僅加劇了設備的腐蝕,增加了設備的投入費用,同時因為腐蝕產生的鐵離子對環氧乙烷和乙二醇產品都有極大影響,降低了產品的競爭力。尤其是在EO/EG裝置競爭日益激烈的今天,采取一定的措施,提高外排污水的PH值,使環氧乙烷、乙二醇產品的質量不斷提高,將會帶來更好的經濟效益。

【參考文獻】

【1】周敬思 梁光興 王起斌.環氧乙烷與乙二醇生產[M].化學工業出版社,1979:1-50

【2】全國環氧乙烷/乙二醇行業協作組第十一次行業調研報告 內部資料2012.04

【3】代武軍,金積銓,高政.乙烯氧化制EO反應中生成醛酸因素的實驗結論[J].石油化工,2003,32(增刊):362—363

【4】Backx, C. De Groot, C.P.M., and Biloen, P., Surf. Sci., 1981, 104 : 300

【5】馬繼永.乙二醇產品紫外透光率影響因素分析及對策 .全國環氧乙烷/ 乙二醇第四屆行業年會文集[C].撫順, 1994.160.

作者簡介:王龍蘭,漢族,江西省吉安縣,工程師,大學本科。

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