宋吉鋒, 梁玉凱, 周玉霞, 程利民, 賈輝
(中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江524057)
潿洲RRX油田位于南海北部灣海域,其主力油組平均孔隙度為4.2%~20.3%,滲透率為8.7~83.6 mD,屬于典型低滲儲層。由于孔喉細小、滲透性差,該區塊85%井修井后產能大幅下降,現有修井液體系難以滿足儲層保護要求[1]。為減輕修井造成傷害,多采用聯作射孔的方式解除污染,這種方式不僅修井費用高,對套管強度也有一定影響。借助軟件模擬及室內實驗,明確儲層傷害因素及現有修井液的不足,針對性地構建了一套自降解暫堵液體系,現場應用效果顯著。
潿洲RRX油田修井過程多采用油田注入水與隱形酸修井液(配方為:1 m3過濾海水+20 kg/m3黏土穩定劑+15 kg/m3絡合劑+6 kg/m3破乳劑+10 kg/m3緩蝕劑)進行洗壓井作業。上述2 種液體配方中缺少必要防水鎖劑,漏失后因低滲孔喉中的毛管力導致水鎖傷害,堵塞地層無法排出。通過水鎖軟件對潿洲RRX油田目標井進行預測,結果表明,目標井大部分水鎖傷害指數都小于0.6(中等偏強指標),X5和X7井中等偏強~極強水鎖傷害比例為100%,其余井在75%以上,均易產生水鎖傷害。
潿洲RRX油田黏土含量為7.6%~20%,含伊利石、高嶺石、綠泥石等黏土礦物,其中伊蒙混層、綠泥石含量較高。通過水敏軟件對潿洲RRX油田目標井進行預測,目標井水敏指數均為0.345,水敏傷害程度為中等偏弱。為驗證其準確性,采用實際巖心進行水敏傷害實驗,實際巖心驅替結果表明水敏傷害指數為36%,傷害程度為中等偏弱,這與預測結果基本一致,見表1。

表1 潿洲RRX油田水敏評價結果(8#巖心)
潿洲RRX油田修井過程曾使用PRD暫堵液,但由于修井過程無替入破膠劑程序,PRD暫堵液破膠效果差。室內模擬現場作業,采用動態污染儀對巖心進行PRD污染,利用掃描電鏡對巖心進行微觀觀察,結果見圖1。結果表明,PRD暫堵液中的高分子聚合物侵入,并殘留在儲層孔喉處造成堵塞,極難排出。

圖1 PRD中聚合物在儲層孔喉處會發生堵塞
針對潿洲RRX油田修井漏失易造成水鎖、水敏傷害,修井過程無破膠程序,要求開發的修井液能夠有效封堵儲層,避免外來流體侵入;修井后依靠井底溫度實現自降解,避免堵塞傷害儲層。
為實現前期暫堵后期自降解,可降解增黏劑選擇溫度敏感的天然高分子材料,利用儲層溫度進行后續斷鏈破膠。選用具有良好剪切稀釋性的天然高分子材料黃原膠ES-1為增黏劑,搭配具有豐富支鏈結構的降濾失劑改性淀粉FLO-2進一步控制濾失量[2-4]。采用ZNN-D6S型六速旋轉黏度計、ZNS-1型鉆井液失水量測定儀測定其流變性能及濾失量,見表2。由表2可知,利用黃原膠與改性淀粉的協同作用,API濾失量控制在6 mL以內,能夠防止作業過程中的大量漏失,并且體系經過熱滾后性能穩定,滿足井下作業需要。

表2 潿洲RRX油田修井液流變性測試結果
降低修井液表/界面張力能夠有效控制水鎖的發生[5-7],利用JZ-200系列界面張力儀對市售11種不同種類表面活性劑的表/界面張力進行測定,濃度為1%,結果見表3。由表3可知,氟碳表面活性劑FT-2因其獨特的表界面特性,1%濃度即可將溶液的表面張力降至20 mN/m以下,較其他種類表面活性劑性能優異。
抑制黏土水化膨脹能夠有效降低水敏損害[8-9],采用膨潤土、巖心粉對市售10余種不同種類黏土穩定劑進行優選,結果見表4。由表4可知,QY-1黏土穩定劑的膨潤土防膨率為89.2%,巖心粉防膨率為86.6%,性能優于其他產品。QY-1黏土穩定劑為陽離子有機聚合物,該穩定劑利用正電性官能團在黏土表面發生多點吸附,具有用量少、吸附能力強、受pH值影響小、對地層適應力強等優點。

表3 不同表面活性劑(濃度均為1%)表/界面張力

表4 防膨劑優選結果
可降解暫堵液體系為無固相水基溶液,基礎配方為:過濾海水+(1%~3%)ES-1增黏劑+(0.4%~0.6%)降 濾 失 劑 FLO-2+(2.0%~2.5%)黏土穩定劑QY-1+(1.0%~1.5%)低界面張力劑FT-2,可根據井況實際壓力系數進行加重,根據井況添加殺菌劑、防垢劑。
采用HPHT砂盤濾失測試儀測定可降解暫堵液不同滲透率砂盤30 min的漏失量,結果見表5。由表5可知,30 min內可降解暫堵液的漏失量小于20 mL,漏失速率小于2.5 mL/min,證明體系形成了較好的封堵層,可降低作業過程的漏失量。

表5 不同滲透率下可降解暫堵液漏失量
采用ZNN-D6S型六速旋轉黏度計測定可降解暫堵液黏度隨時間變化的程度,測定其自降解能力,結果見表6。由表6可知,可降解暫堵液在120 ℃下6 d后黏度降低50%,較目前常用PRD暫堵液自降解率提高28%,結合南海西部5~6 d檢泵周期,可以實現前期封堵后期自降解返排的設想。

表6 可降解暫堵液/PRD暫堵液自降解性對比(120 ℃)
采用潿洲RRX油田實際巖心評價暫堵液與儲層配伍性,實驗過程參照SY/T 6540——2002《鉆完井液損害油層室內評價方法》,采用地層水飽和巖心后,正驅煤油測定滲透率K0,反驅可降解暫堵液對巖心進行污染后,正驅煤油至穩定,測定滲透率K1,計算滲透率恢復值R,結果見表7。由表7可知,可降解暫堵液污染后巖心滲透率恢復值在85%以上,滿足行業標準,與儲層具有良好配伍性。

表7 可降解暫堵液綜合儲層保護性能
自降解暫堵液體系已在潿洲油田應用10余井次,儲層保護效果顯著。以BX-2井檢泵作業為例,修井過程注入可降解暫堵液6 m3,頂替到儲層段后,壓力穩定。4 d作業時間內無漏失,修井后10 h產能恢復至修井前,整個作業過程實現了“零漏失、零污染”,較以往補射孔作業節約作業成本約400萬元,具體數據見表8。

表8 BX-2井修井前后產油量對比
1.研發的可降解暫堵液體系封堵能力強、漏失量低,無需破膠劑可實現自破膠,巖心滲透率恢復值平均在90%以上。
2.可降解暫堵液體系現場應用過程零漏失、零污染,返排10 h后產能恢復到修井前,對于后期低滲儲層修井具有借鑒意義。