杜寄勇 武海亮 高俊昆
(濟南重工股份有限公司,濟南 250109)
制粉系統是鍋爐能耗較大的設備,制粉系統運行經濟性主要取決于磨煤電耗和通風電耗,而增加磨煤電耗的主要影響因素包括鋼球的磨損、雜物的堆積等。節能意味著增效,只有增效才能提高企業的經濟效益。本文以鋼球磨損堆積在筒體內作為節能降耗的主要課題,只有對制粉系統加強管理,實現在運行過程中自動篩選磨損廢棄鋼球,減少對制粉系統的內耗,為企業節能降耗提供助力。
某熱電事業部“一爐一機”工程新建1×260t/h高溫高壓煤粉鍋爐,配套1×25MW抽背式汽輪發電機組,同步建設脫硫脫硝,主要為化工區提供蒸汽、電力。因此,對“一爐一機”工程的設備可靠性要求較高,設備年利用小時數8000h。鍋爐為四角切圓燃燒,自然循環汽包爐,中間倉儲式制粉系統,鍋爐系統配備2臺鋼球磨煤機[1]。技術要求如下。
(1)端襯板ZGCr6Mo。材質及機械性能符合磨煤機耐磨件的相關要求。機械性能:HR≥50;沖擊韌性≥10J/cm2;C:0.6% ~ 0.9%;Cr:5.0% ~ 7.0%;Mn:0.5% ~ 1.5%;Si:0.4%~ 1.0%;S< 0.04%;P< 0.04%;Cu≤ 1.0%;Ni≤ 1.0%;Mo:0.4%~1.0%。
(2)該項目實施后,磨煤機運行符合電力行業標準要求,不對磨煤機運行產生任何負面影響。鋼球自動篩選系統工作穩定、安全、可靠,便于檢修維護。
裝置安裝使用后,磨煤機出力提高5%,篩選球直徑在12~15mm,廢鐵件線性尺寸≤150mm,不合格鋼球篩選率≥85%,系統無泄漏,不得對現場造成污染。設備使用壽命≥6年。
鋼球自動篩選的開發、研制,是根據磨煤機的工作原理和運行實際情況,以節電和提高磨煤機出力的經濟價值,對筒體內出粉端進行技術改造,實現在運行中在線自動篩選筒體內被磨損失效鋼球、石塊等。
在風粉流動作用下,磨煤機在運行中將拋起、拋落的鋼球推向出口處堆集,旋轉中失效鋼球沿著半錐角傾斜面,被選進篩孔槽型襯板空腔內;被帶入高位時,其自由下落到襯板與螺旋管連接的定向多條流道,借助反向螺旋片的推力,將小鋼球推向出球位置鎖定;靠筒體的旋轉將小鋼球提升至高位點時,小鋼球、石塊等在自重及旋轉離心力共同作用下被拋出,落到高位點接球裝置內,經導球管落入密封式收球箱[2]。
根據以上分析,設想在鋼球磨煤機出口安裝自動選球裝置,具體設計思路及示意圖如圖1所示。

圖1 磨煤機鋼球自動篩選裝置示意圖
在原螺旋管內,安裝一個新螺旋管,改變原螺旋管的螺旋片旋向。新螺旋與原旋管旋向相同,以螺旋片作為支架,新螺旋管與原螺旋管之間形成多條流道,與篩孔槽型襯板連接形成定向內流通道[3]。
篩孔襯板,是根據原有的端襯板尺寸規格,在襯板表面設計篩球孔,寬12~15mm,襯板背面與端蓋之間形成內流通道。
端襯板與端蓋之間形成廢鋼球流道,若不采取對端蓋的保護措施,則端蓋的內壁將受到廢鋼球、雜物和煤粉的磨損,即使這些東西的運動速度不高,磨損不嚴重。因此,在安裝篩球襯板時,在端蓋表面上安裝防磨鋼板,防止對端蓋的磨損。
在出粉彎頭部位安裝固定接球裝置,采用獨特的輸球通道,與出口彎頭外部收集箱連接,順利將小鋼球輸送到收集箱中。
密封式收集箱內裝有一輛小推車,用來對廢鋼球裝卸,箱體固定在出口彎頭外部一側,在磨煤機筒體內出口部位將原襯板拆除,安裝新型篩孔槽型襯板與螺旋管連接形成整體封閉式篩選通道,將磨損失效的小鋼球在運行中經接球裝置落入收球箱內[4]。在無任何能源消耗下,靠磨煤機原動力旋轉方式,實現運行中在線自動篩選功能。
增加磨煤電耗的主要因素來源于鋼球的磨損、雜物的堆積等。本文主要分析了某鋼球磨煤機鋼球自動篩選系統的設計,其中包括螺旋管結構、端襯板結構、端蓋保護、接球裝置以及收集箱及部分的設計。通過項目具體參數,人們可以擬定技術方案。本產品經過用戶的實際使用反饋,將磨損廢棄鋼球在運行過程中實現自動篩選,大大減少了對制粉系統的內耗,節能降耗效果明顯,經濟效益較好。