劉建航,盛喜兵,劉學書,楊文超
(國電菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032)
根據(jù)國家節(jié)能減排工作要求,國電菏澤發(fā)電公司4號機組實施超低排放改造后,在NOx排放濃度降低的同時,仍存在SCR反應器入口NOx含量高、噴氨量大、氨逃逸率較高、空預器積灰堵塞趨勢加重的問題,直接影響機組的安全經(jīng)濟性[1]。針對出現(xiàn)的問題,通過分析、試驗、研究,進一步調(diào)整優(yōu)化配風方式和設備運行參數(shù),在沒有改造低氮燃燒器的情況下,將鍋爐出口NOx排放指標控制在100 mg/m3以下,達到了環(huán)保要求。同時,降低了SCR裝置的噴氨量,降低了氨逃逸濃度,減輕了脫硝系統(tǒng)引起空預器堵塞問題,提高了機組的安全環(huán)保運行水平,經(jīng)濟效益明顯得到提升。
國電菏澤發(fā)電公司二期2臺300 MW機組鍋爐為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)加內(nèi)螺紋管、單爐膛、全懸吊、平衡通風、W型火焰、露天布置、固態(tài)排渣燃煤汽包爐,布置六臺給煤機,爐后尾部標高12.42 m,布置2臺三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預熱器。
機組脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原SCR(Selective Catalytic Reduction,簡稱 SCR)工藝[2],采用“高灰型布置方式”(即布置在鍋爐省煤器和空預器之間),每爐設兩個SCR反應器。催化劑選用蜂窩式,層數(shù)按3+1模式設置,最下層為預留層。初裝三層催化劑時,按照滿負荷處理100%煙氣量,SCR入口NOx質(zhì)量濃度為1 200 mg/m3。鍋爐在正常負荷范圍內(nèi),脫硝效率不低于85%,在催化劑質(zhì)量保證期滿之前,脫硝效率大于83.4%,且NOx排放質(zhì)量濃度不超過200 mg/m3。2期2臺機組與三期機組共用1套還原劑儲存與供應系統(tǒng),采用液氨法制備脫硝還原劑。
機組鍋爐系統(tǒng)采用“W”型火焰燃燒方式[3],在爐膛前后火拱上分3排布置24組一次風煤粉燃燒器(又叫狹縫式燃燒器),二次風與一次風噴口間隔布置,三次風從下部爐膛前后爐墻的底部進入爐膛(每側(cè)墻有3個三次風道),乏氣風在靠下方前后爐墻側(cè)注入。每2組燃燒器配1只油槍,每只油槍配備1只電火花點火器,共配置12只點火油槍,其二、三次風系統(tǒng)如圖1所示。

圖1 鍋爐二、三次風系統(tǒng)
為降低煤粉氣流著火熱,一次風粉在進入燃燒器前先經(jīng)過旋風筒式分離器進行煤粉濃縮分離,濃相氣流進入爐膛外側(cè)的煤粉噴嘴,淡相氣流進入爐膛內(nèi)側(cè)的乏氣噴嘴。每組燃燒器內(nèi)一、二次風噴口間隔布置,在爐內(nèi)一、二次風以直流方式垂直下射進入爐膛,形成“W”形大回流長火焰燃燒方式,如圖2所示。
在原有噴燃器型式未改變的情況下,通過對部分二次風噴口進行封堵,以減少拱上二次風區(qū)域淡粉側(cè)送風量(將每組第四個二次風噴口寬度由84 mm封堵至30 mm)。在減少淡粉側(cè)二次風量的同時,為增強兩側(cè)煤粉噴燃器根部卷吸熱煙氣能力,提高穩(wěn)燃性能。將兩側(cè)二次風噴口進行部分封堵,通過降低燃燒器濃粉區(qū)域過量空氣,使煤粉進入爐膛時形成富燃料區(qū)。

圖2 “W”型火焰燃燒圖 單位:mm

圖3 兩側(cè)二次風噴口改造示意
通過調(diào)整4號爐各風門擋板將送風機送入的風量轉(zhuǎn)移到三次風和底部風區(qū)域,使低氧燃燒的煤粉氣流得以進一步燃盡,達到降低NOx生成的目的[4]。
在煤質(zhì)穩(wěn)定的情況下,對4號鍋爐各風門擋板(圖1)開度進行了調(diào)整:1)在兼顧各噴燃器風量平衡的情況下,將各二次風調(diào)節(jié)擋板(CD7104,控制二、三次風總風量)開度由70%調(diào)整到50%左右,以控制燃燒器區(qū)域總風量。2)將各二次風擋板(MD7105)開度由90%~100%調(diào)整到55%左右。3)將各三次風擋板(MD7106)開度由35%逐漸調(diào)整到75%左右。4)在保證鍋爐燃燒穩(wěn)定和再熱汽溫水平的前提下,將底部風調(diào)節(jié)擋板開度由30%調(diào)整到60%左右。
在不同負荷下,對4號爐的煤粉進行化驗,分析煤粉揮發(fā)分對NOx生成量的影響,結(jié)果見表1。繪制曲線如圖4所示。

表1 取粉樣記錄

圖4 燃煤揮發(fā)分與NOx關系曲線
通過對試驗期間燃煤揮發(fā)分與SCR入口含量關系的曲線進行分析,發(fā)現(xiàn)當燃煤揮發(fā)分Vdaf低于18%時,NOx生成量會急劇升高。當燃煤揮發(fā)分保持在20%~25%之間時,SCR入口NOx質(zhì)量濃度基本可以保持在 750~850 mg/m3之間[5]。
經(jīng)過多次調(diào)節(jié)優(yōu)化機組運行方式,得到以下改進措施,可以降低脫銷噴氨量,提高其燃燒穩(wěn)定性。
1)適當提高入爐煤的揮發(fā)分(控制Vdaf在17%~20%內(nèi)),使煤粉進入爐膛時著火加快,先消耗一定量的氧氣,達到降低燃料型NOx生成的效果。
2)通過調(diào)整4號爐各風門擋板將送風機送入的風量轉(zhuǎn)移到三次風和底部風區(qū)域,使低氧燃燒的煤粉氣流得以進一步燃盡,達到降低NOx生成的目的。將各二次風擋板開度由75%調(diào)整到55%左右,將各三次風擋板由開度35%逐漸調(diào)整到75%左右。
3)控制入爐煤硫分,減少硫酸氫氨的生成物,消除或減少脫硝系統(tǒng)引起空預器堵塞的可能性。
4)加強空預器吹灰頻率,并及時進行空預器清理工作。由于一旦發(fā)生硫酸氫氨沉積,空預器堵塞發(fā)展較快,充分利用停爐機會檢查空預器堵塞情況,將空預器傳熱元件清理干凈。
5)維持暖風器投運,控制空預器入口風溫兩側(cè)均不低于30℃,防止低溫腐蝕的發(fā)生。
通過對機組進行調(diào)整優(yōu)化試驗,對各種參數(shù)變化規(guī)律分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2016年10月份4號機組發(fā)電量為17 025.38萬kWh,月液氨消耗量為134.2 t,平均液氨消耗量7.88 kg/(萬kWh);2017年 10月份 4號機組發(fā)電量為16 219.98萬kWh,月液氨消耗量為113.7 t,平均液氨消耗量 7.0 kg/(萬kWh)。
經(jīng)分析可知:脫硝效率比去年同期升高9.21%,脫硝反應器入口平均NOx質(zhì)量濃度較去年同期降低約 89 mg/m3。
產(chǎn)生的經(jīng)濟效益:4號機組在2017年10月比去年同期節(jié)約液氨消耗量為液氨0.88 kg/(萬kWh),此后按全年發(fā)電量150 000萬kWh計算,全年將節(jié)約液氨量 132 t;液氨價格按3 000元/t計算:全年共可節(jié)省資金39.6萬元。
機組在超低排放改造后,通過調(diào)整優(yōu)化配風方式和設備運行參數(shù),NOx減排效果和經(jīng)濟效益顯著,節(jié)能環(huán)保水平得到提高,對改善區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量意義重大。