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30CrMnSiNi2A螺栓脆性斷裂問題研究

2018-10-12 05:47:56楊志丹顧皞張國勝鄧春
中國設備工程 2018年19期

楊志丹,顧皞,張國勝,鄧春

(1.海軍駐北京地區特種導彈專業軍事代表室;2.首都航天機械公司;3.北京航天發射技術研究所,北京 10076)

1 概述

緊固螺栓斷裂是工程中常見的問題,也是一些惡性事故的元兇,必須解決關鍵、重要的產品上緊固螺栓斷裂問題。工程中通過抽檢試驗等方式進行緊固螺栓可靠性驗證。30CrMnSiNi2A材料緊固螺栓是一種高強度的螺栓。在拉伸載荷試驗時,有部分緊固螺栓加載197~200kN(螺紋M14×1.25),帶載20~56小時時發生斷裂。因為在實際工作中,該螺栓需承受長時間的拉力載荷,若緊固螺栓的帶載時發生斷裂,將對產品造成隱患。

2 問題分析

2.1 初步分析

經對緊固螺栓進行觀察,螺栓斷裂位置位于螺帽根部,螺帽斷為兩部分,斷口附近未見腐蝕及變形痕跡;其余螺栓斷裂位置均位于載荷較大螺紋根部,斷口附近未見腐蝕及變形痕跡。

體視顯微鏡下觀察,螺帽根部斷裂的螺栓斷口源區位于螺帽根部表面,大載荷螺紋根部斷裂螺栓的斷口源區位于螺紋根部表面,源區均未見材料缺陷及機械損傷痕跡,擴展區呈放射狀,終斷區存在剪切唇。經分析認為,三件螺栓斷口具有脆性斷裂特征。

2.2 建立問題分析樹

根據分析結果,以緊固螺栓頭部脆性斷裂為頂事件,建立問題分析樹如下(圖1)。

圖1 緊固螺栓脆性斷裂問題分析樹

2.3 故障樹排查

經產品原材料化學成分檢測,原材料C含量、氫含量及其它化學成分結果符合標準規定要求X1、X2;經分析緊固螺栓加工過程中無引入氫環節X3;經磁力探傷檢測,表面沒有裂紋,符合要求X4;隨機挑選多件緊固螺栓對R角進行檢測,結果符合要求X5。

2.3.1 熱處理產生回火脆性X6

試件的回火溫度為346~350℃,雖然產品回火后經力學性能檢測合格(σb=1660/1670,σ0.2=1410/1380,δ5=12/11)。通過分析問題機理,回火脆性主要應對沖擊載荷與沖擊斷口進行觀察來判斷。

抽取同批次緊固螺栓進行沖擊功檢測與斷口形貌觀察。經檢測,沖擊功分別為25.40J、28.38J、32.08J,沖擊功偏低。

沖擊斷口形貌,結果為沿晶+解理+韌窩的混合斷口形貌。

上述分析說明熱處理產生回火脆性的可能性不能排除。

2.3.2 真空鍍覆氮化鈦(TiN)過程溫度過高產生回火脆性X7

緊固螺栓表面為真空鍍覆氮化鈦處理,經歷兩個熱過程。第一個熱過程是前處理過程中,使用酒精+金剛砂對零件進行手工打磨,除去零件表面的氧化層,然后進行烘干,烘干過程的工作溫度為60~80℃,遠低于零件回火溫度。第二個熱過程是在真空鍍覆氮化鈦過程中,為多弧離子鍍控溫工藝,溫度控制在160℃,整個過程共持續40~50min。真空鍍氮化鈦工藝過程的溫度均遠低于回火溫度。

3 斷裂原因及試驗驗證

3.1 斷裂原因

30CrMnSiNi2A材料淬火后,組織由高溫時的奧氏體轉變為板條狀馬氏體和殘余奧氏體,殘余奧氏體存在于馬氏體板條之間,呈薄膜狀。該薄膜存在對于材料韌性有利,因為奧氏體容易變形,在外力作用下,馬氏體板條邊界的殘余奧氏體產生塑性形變,使馬氏體板條界面處因位錯堆積而產生的應力集中得到松弛,從而防止了裂紋的形成,從而提高鋼的斷裂韌性。在350~550℃進行回火時,殘余奧氏體分解為Fe3C薄膜,由于Fe3C薄膜屬于脆性組織,導致金屬斷裂時沿著馬氏體板條斷裂,表現為沿晶斷裂的特征,使得金屬韌性降低,應出現了明顯的回火脆性(附錄1、2)。鑒于本批產品的回火溫度為346~350℃,同時沖擊斷口存在沿晶形貌,說明在346~350℃回火參數條件下,材料已進入或臨近回火脆性區,回火脆性應是導致問題的根本原因。

在進行螺栓拉伸試驗時,螺栓整體受軸向拉應力,由于螺栓頭根部及螺紋處存在應力集中,隨著拉力的不斷增大,應力集中更加嚴重。當拉力達到材料極限時,應力集中區域最先萌生裂紋并擴展。由于材料的回火脆性,韌性下降、晶界弱化,造成緊固螺栓頭的R角處及螺紋根部等應力集中區域對氫更加敏感,對產品材料本身所含氫元素的聚集有促進作用,隨著時間推移,易形成氫富集區域,造成氫致損傷,導致脆性斷裂。斷口呈現脆性,表現為沿晶開裂和解理形貌。

3.2 試驗驗證

為驗證上述分析結論,進行回火溫度對材料力學性能、沖擊性能與微觀組織的影響試驗,試驗結果見表1。

表1 試驗結果

從試驗結果看,隨著回火溫度的升高,抗拉強度、屈服強度變化不明顯。在320℃回火時沖擊功保持在41~49J,但在350℃回火時沖擊功降至25~33J,說明韌性明顯減低,脆性迅速提高。通過斷口形貌分析,拉伸試樣斷口均為韌窩形貌,而沖擊試樣在350℃時開始出現明顯的沿晶斷裂形貌。說明隨著回火溫度的升高,在沖擊試樣上試件表現出回火脆性敏感,而拉伸試樣對于回火脆性不敏感。

4 措施及驗證

針對上述分析及試驗,將批產產品熱處理回火溫度控制在250~300℃范圍內,實際采用回火溫度為280℃,保溫3h,隨爐冷卻。熱處理后隨機抽取20件對其進行拉伸試驗,帶載保持72小時均未出現斷裂情況,消除了脆性斷裂的隱患,提高了可靠性。

5 結語

通過對緊固螺栓斷裂問題的故障樹建立、問題的理論分析及試驗驗證,說明了確定合理的回火溫度能夠有效控制回火脆性、消除脆性斷裂。

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