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基于PLC與USS通信協(xié)議的稱重與分揀系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2018-10-11 09:15:14何守磊顧鳴偉
制造業(yè)自動化 2018年9期
關(guān)鍵詞:變頻器系統(tǒng)

何守磊,殷 振,劉 意,仝 旭,顧鳴偉

(蘇州科技大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,蘇州 215009)

0 引言

隨著淘寶、京東和蘇寧等電商的興起,消費(fèi)者逐漸從傳統(tǒng)線下門店購買模式轉(zhuǎn)變到線上下單購買模式。尤其是電商每年一度的雙十一購物狂歡節(jié),對快遞行業(yè)分揀的準(zhǔn)確性、高效性和安全性要求越來越高。一般物流公司是小公司收件,然后賣給大公司(順豐等直營企業(yè)除外)。收件過程中要根據(jù)寄件的大小進(jìn)行計(jì)費(fèi),計(jì)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是重量、體積等因素共同決定的。對于國際件和小件(袋裝件),則是條碼和重量相結(jié)合的方式計(jì)費(fèi)。人工測算包裹體積與重量過程中,需要多次轉(zhuǎn)放貨物,甚至有些員工直接一扔,對貨物損傷極大[1],但傳統(tǒng)的模式又無法避免這種現(xiàn)象的發(fā)生。可編程邏輯控制器(PLC)具有高可靠性和強(qiáng)抗干擾能力[2],被廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代自動化控制的加工生產(chǎn)中。為了解決上述人工收件稱重慢、效率低、工作不連續(xù)等問題,設(shè)計(jì)了基于西門子1200系列PLC[3,4]和MM440變頻器[5],使用稱重傳感器檢測元件,完成對包裹的稱重、篩選、分類輸送的快速分揀功能。同時,基于USS通信協(xié)議的變頻器無級調(diào)速功能及旋轉(zhuǎn)編碼器精確定位與高速脈沖計(jì)數(shù)功能,可實(shí)現(xiàn)對稱重分揀過程的半閉環(huán)控制,極大降低了包裹在稱重和分揀過程中受到的沖擊載荷,有效保護(hù)包裹內(nèi)物品的完好性,從軟件控制方面實(shí)現(xiàn)柔性稱重與分揀的目的。

1 分揀系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

1.1 分揀系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)

分揀系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要組成包括:檢測單元、輸送單元、執(zhí)行單元、物理裝置。檢測單元主要由稱重傳感器、光線傳感器、磁性限位檢測開關(guān)和光電編碼器等部分組成,完成對包裹稱重,計(jì)算輸送脈沖數(shù)及是否推送到位的功能。輸送單元主要由步進(jìn)電機(jī)和輸送帶組成,完成輸送包裹的目的。執(zhí)行單元的氣動推桿,實(shí)現(xiàn)將包裹推入傳送帶的功能。物理裝置完成支撐,固定與定位功能。

圖1 分揀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

其中,推桿采用清潔環(huán)保的氣動控制,動力源由空氣壓縮機(jī)提供。PLC通過置位復(fù)位電磁閥,控制推桿的伸出與縮回。推桿與傳送帶過度部分有一定的斜度,便于包裹進(jìn)入傳送帶,同時降低推力對包裹的沖擊,達(dá)到保護(hù)包裹完好的目的。

圖2 分揀系統(tǒng)實(shí)物圖

1.2 工作流程

物料被機(jī)械手放入物料導(dǎo)向器后,在輸送帶的運(yùn)送下,到達(dá)稱重傳感器。延時稱重后,輸送帶繼續(xù)輸送物料至指定推桿位置停止并延時。延時到,推桿動作,物料進(jìn)入傳送帶,并被傳送到指定區(qū)域。

圖3 分揀系統(tǒng)流程圖

分揀系統(tǒng)控制流程如圖3所示,輸送帶檢測到包裹后,啟動輸送帶進(jìn)行輸送任務(wù)。包裹進(jìn)入稱重單元后,輸送帶停止并進(jìn)行稱重,不同重量范圍的上下限信號轉(zhuǎn)換成UNI800C的開關(guān)量信號,轉(zhuǎn)換得到的結(jié)果依次為I1.2(首重1kg以內(nèi))、I1.3(續(xù)重2kg以內(nèi))、I1.5(續(xù)重3kg~5kg)。S7-1214C型號PLC通過內(nèi)部的選擇判斷指令,確定各類型包裹重量的流向控制,借助推桿將各種重量的包裹推送至指定料槽傳送帶中。傳送完成后,該周期分揀輸送任務(wù)完成并繼續(xù)下一周期分揀任務(wù)。

2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

2.1 MM440變頻器

分揀系統(tǒng)采用三相減速電機(jī),實(shí)現(xiàn)驅(qū)動輸送帶,輸送包裹的作用。為了使輸送電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn),減少包裹在輸送中損壞,尤其是一些對沖擊振動敏感的商品。選用MM440變頻器[6]和基于RS485的USS通信協(xié)議,實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速的目的。

表1 變頻器主要參數(shù)設(shè)置

2.2 稱重傳感器信號轉(zhuǎn)換

稱重傳感器受到包裹的壓力時,會產(chǎn)生變動的微電壓信號,通過將微電壓信號送給UNI800C物料分選控制器處理,不同重量范圍的上下限信號轉(zhuǎn)換成UNI800C的開關(guān)量信號。稱重傳感器與UNI800C接線圖如圖4所示。

圖4 稱重傳感器與UNI800C接線圖

設(shè)置對應(yīng)的參數(shù)后,既可以得到不同壓力范圍轉(zhuǎn)換的開關(guān)量,UNI800C中的M1~M3分別對應(yīng)西門子PLC中的輸入量I1.2、I1.3、I1.5。圖2中,EXC+/EXC-為正/負(fù)激勵、SEN+/SEN-為正/負(fù)反饋、SIG+/SIG-為正/負(fù)信號、SHD為屏蔽地。UNI800C與西門子PLC通過RS232接口連接,接線圖如圖5所示。

圖5 西門子PLC與UNI800C接線圖

2.3 旋轉(zhuǎn)編碼器

本文選用的增量式編碼器在自動生產(chǎn)線上應(yīng)用十分廣泛,結(jié)構(gòu)組成包括光柵盤和光電檢測裝置。可通過計(jì)算旋轉(zhuǎn)編碼器每秒輸出的脈沖數(shù)計(jì)算電機(jī)的轉(zhuǎn)速。旋轉(zhuǎn)編碼器的原理示意圖如圖6所示。

圖6 旋轉(zhuǎn)編碼器示意圖

光碼盤是在具有一定直徑的圓板上等距地開通若干個類矩形的狹縫。光電碼盤與電動機(jī)同軸且同速轉(zhuǎn)動時,經(jīng)過發(fā)光二極管等電子元件構(gòu)成的檢測裝置將輸出若干脈沖信號,用以檢測電機(jī)轉(zhuǎn)速。為了實(shí)現(xiàn)判斷電機(jī)正反轉(zhuǎn)信息,增量式編碼器利用光電轉(zhuǎn)換原理輸出A、B和Z相三組脈沖方波,其中A、B脈沖相位相差90°。若B相脈沖滯后A相為正轉(zhuǎn),相反B相脈沖超前A相脈沖則為反轉(zhuǎn)。三組方波脈沖圖如下。

2.4 推桿氣動控制回路

氣動推桿機(jī)構(gòu),選用的是兩位五通的單電控電磁閥,安置于匯流板上。當(dāng)電磁閥斷電后,推桿會在彈簧力的作用下,自動回復(fù)至初始位置。下圖中的1B1、2B1和3B1分別安置在對應(yīng)推桿氣缸的極限工作位置的磁感應(yīng)接近開關(guān),用于檢測推桿是否工作到位。1Y1、2Y1和3Y1則是推桿氣缸電磁閥的電控端,控制推桿是否執(zhí)行推料入槽的動作。

2.5 西門子PLC的I/O口分配與接線圖

作為西門子S7-200的升級版,新的模塊化SIMATIC S7-1200控制器可實(shí)現(xiàn)簡單卻高度精確的自動化任務(wù),并實(shí)現(xiàn)了模塊化和緊湊型設(shè)計(jì),功能強(qiáng)大,適合各種應(yīng)用。分揀系統(tǒng)選用的是S7-1214C DC/DC/DC,訂單號為6ES7 214-1AE30-0XB0。分揀系統(tǒng)電氣接線圖如圖9所示。

圖7 增量式脈沖編碼器輸出的三組方波脈沖

圖8 推桿氣動控制回路工作原理圖

3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

3.1 脈沖當(dāng)量測試

為了實(shí)現(xiàn)輸送帶精準(zhǔn)輸送包裹至指定推料槽口,采用光電編碼器對步進(jìn)電機(jī)脈沖數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),分揀系統(tǒng)選用的光電編碼器采用A/B正交反相計(jì)數(shù)。通過實(shí)驗(yàn)測量數(shù)據(jù),建立以下數(shù)學(xué)模型求解脈沖當(dāng)量。

其中,μ為脈沖當(dāng)量值,xj表示第j次高速計(jì)數(shù)器測量的脈沖數(shù),yj表示第j次測量的包裹移動的實(shí)測距離。實(shí)驗(yàn)測量的數(shù)據(jù)如表2所示,最終測得脈沖當(dāng)量為0.2585。

表2 脈沖當(dāng)量測試數(shù)據(jù)

系統(tǒng)的輸入信號包括:旋轉(zhuǎn)編碼器(I0.0~I(xiàn)0.2)、入口物料檢測(I0.3)、啟動按鈕(I0.5)、停止按鈕(I0.6)、推桿到位檢測1#~3#(I0.7~I(xiàn)1.1)、首重1kg以下(I1.2)、續(xù)重2kg以內(nèi)(I1.3)、續(xù)重3kg~5kg(I1.5)。

系統(tǒng)的輸出信號包括:輸送帶啟動(Q0.0)、推桿1~3電磁閥(Q0.4~Q0.6)、傳送帶1~3電機(jī)(Q0.7~Q1.1)。

圖9 分揀系統(tǒng)電氣接線圖

根據(jù)圖1所示的安裝布置距離計(jì)算光電編碼器輸送包裹至各位置所需的脈沖數(shù):包裹從物料導(dǎo)向器至稱重傳感器,編碼器[8]發(fā)出455個脈沖;輸送至推桿1,編碼器發(fā)出648個脈沖;輸送至推桿2。編碼器發(fā)出1017個脈沖;輸送至推桿3,編碼器輸送1356個脈沖。

若分揀系統(tǒng)分揀種類較多,可增加推桿數(shù)與傳送帶數(shù),本系統(tǒng)主要研究上述三種分揀類型。

3.2 USS_PORT功能塊編程

USS通信協(xié)議,是按照串行總線的主從通信原理進(jìn)行通訊訪問的。USS_PORT功能塊是用來處理USS網(wǎng)絡(luò)上的通信,是西門子S7-1200與MM440變頻器的通信接口。

BAUD設(shè)定值是和MM440變頻器通信的頻率,設(shè)定為9600baud/s。USS_DB引用的是如圖11所示的用戶程序放置的USS_DRV指令中的背景數(shù)據(jù)塊。

圖10 USS_PORT功能塊編程圖

3.3 USS_DRV功能塊編程

USS_DRV指令中,通過PLC中輸入單元的I0.5和I0.6控制變頻電機(jī)的啟動與停止。變頻器設(shè)定的頻率值和實(shí)際速度反饋值分別存放在MD20、MD30中,可通過組態(tài)界面進(jìn)行修改與顯示。考慮到輸送帶速度降為0的過程所消耗時間對運(yùn)動精準(zhǔn)性的影響及短時間降速損害步進(jìn)電機(jī)使用壽命等因素后,設(shè)定變頻器斜坡上升時間與下降時間分別為3S、2.5S,其他詳細(xì)參數(shù)設(shè)置如表1所示。

圖11 USS_DRV功能塊編程圖

3.4 HSC_1高速計(jì)數(shù)器及功能梯形圖

入料口檢測到包裹后,啟動輸送帶。執(zhí)行輸送任務(wù)。此時,旋轉(zhuǎn)光電編碼器開始計(jì)算脈沖數(shù)。當(dāng)脈沖數(shù)達(dá)到648,即稱重傳感器所在位置的脈沖數(shù),系統(tǒng)停止電機(jī)運(yùn)行并延時。3S延時到,稱重傳感器已完成將微變化的模擬量電壓信號轉(zhuǎn)變?yōu)镻LC輸入單元的開關(guān)量信號。此時,繼續(xù)運(yùn)行輸送帶電機(jī),執(zhí)行輸送任務(wù)。梯形圖如圖13所示。

圖12 CTRL_HSC_1_DB功能塊

圖13 稱重檢測轉(zhuǎn)換梯形圖

圖14 包裹流向選擇判斷梯形圖

圖14所示的梯形圖中,通過比較MD80中的當(dāng)前脈沖數(shù)與MB52設(shè)定的脈沖數(shù),滿足MD80中脈沖數(shù)≥MB52中設(shè)定的脈沖數(shù),即推桿1位置對應(yīng)的脈沖數(shù),執(zhí)行推送包裹進(jìn)入傳送帶的任務(wù)。MB52、MB54和MD56設(shè)定的脈沖數(shù)分別為648、1017和1356。

圖15所示的梯形圖程序,以推桿1為例。推桿1推送物料到位后,限位檢測的磁性開關(guān)得電,即I0.7得電。PLC中的程序是基于循環(huán)掃描方式執(zhí)行的,所以系統(tǒng)首先復(fù)位Q0.4推桿1電磁閥,使推桿1回復(fù)到初始位置。然后,啟動傳送帶1電機(jī),執(zhí)行傳送包裹的任務(wù)。

4 結(jié)束語

本論文從實(shí)際角度出發(fā),為了解決目前快遞行業(yè)在分揀高峰期依賴人工分揀所產(chǎn)生的暴力分揀方式,設(shè)計(jì)基于PLC與USS通信協(xié)議的柔性分揀[7]系統(tǒng)。選用西門子S7-1214C型號PLC產(chǎn)品與MM440變頻器,借助稱重傳感器與UNI800C之間的開關(guān)量轉(zhuǎn)換,完成將壓力微信號轉(zhuǎn)換為PLC輸入模塊的開關(guān)量信號的目的。同時基于USS通信協(xié)議的RS485串口通信控制,可以很好的實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,大大降低了包裹分揀過程中的沖擊載荷。此外,為了更好的實(shí)現(xiàn)柔性分揀過程,構(gòu)建了光電編碼器脈沖當(dāng)量的數(shù)學(xué)模型,通過大量的數(shù)據(jù)采集計(jì)算,得到脈沖當(dāng)量的數(shù)值。依據(jù)脈沖當(dāng)量計(jì)算的脈沖數(shù),精準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)推桿與包裹的最佳受力接觸點(diǎn),完成柔性分揀的目的。綜上所述,本文對實(shí)現(xiàn)柔性分揀有著重要意義。

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