摘要:本文針對煤礦井下掘進架棚工作面常出現倒棚的現象,設計了一種新型的適用于平巷、上下山掘進架棚巷道使用的防倒棚裝置。簡要介紹了防倒棚裝置的組成、結構和加工方法,以及該裝置在掘進架棚巷道中的使用方法和應用改進。使用該裝置能夠提高掘進工效,降低材料消耗費用, 避免掘進巷道施工過程中頂板事故的發生。
關鍵詞:架棚巷道;防倒棚裝置;使用方法;使用效果
引言:永安煤業多數礦井開采的煤層大部分都是處于受斷層、褶曲等地質構造影響的區域,由于受地質構造影響,圍巖較軟且比較破碎,施工過程中大部分的巷道均需要采用架棚支護,支護工作量大。在現場掘進運巷施工過程中,每次放炮都極容易發生倒棚,一旦發生倒棚少則1~2棚、多則3~5棚,不但倒棚后造成二次掉頂、大大增加了工作量,降低了工人的勞動工效,而且倒棚后空頂面積增加,給安全生產帶來很大的隱患。
一、掘進架棚巷道防倒棚裝置的提出
作為生產礦井以前為了解決掘進架棚巷道的防倒棚問題,工人在施工過程中,習慣采用在棚梁頭與棚腿交接處的兩側各用一塊長度40公分的板皮或半圓木封口后再用10#鐵線綁住等方法固定。這樣操作造成材料消耗量大、且不利回收復用,結果造成材料浪費、巷道質量標準化外觀形象不美觀,掘進巷道施工過程中容易出現冒頂事故及安全事故,勞動工效低,影響勞動生產率的提高。
如果能探討出一種在安全技術上可行、經濟上合理的掘進巷道支架防倒技術,對提高勞動生產率、降低材料消耗、避免掘進巷道施工過程中的冒頂事故及安全事故,對提高企業及社會效益具有重大意義。
二、掘進架棚巷道防倒棚裝置的研制
(一)加工制做:(見圖1:設計圖、見圖2:實物圖)
選取8mm厚鋼板→標注裝置的外型尺寸(300×200mm)→按設計外型尺寸下料→按設計在各部件鉆φ16mm的螺孔→焊接→組裝。
(二)技術原理:
根據井下巷道支架均采用11#或9#礦工鋼加工,支架的材料、棚腿扎角比較統一、規范的特點,該裝置引用夾板工作原理,采用300×200×8mm的鋼板加工成倒“L”狀,每次放炮前,把該裝置分別對稱扣掛在迎頭剛支架的礦工鋼棚棚梁梁頭(一般在最迎頭五棚使用即可)、同時把棚腿封住,然后用φ16mm的螺桿鎖緊,使棚梁與棚腿連成一體,最后棚與棚之間通過小園木作連桿把迎頭支架形成統一的整體,加大支架的抗沖擊能力。
(三)技術創新:
該裝置主要創新點是體積小、重量輕、不易變形、操作簡單,而且可以移動循環復用,防倒棚效果好。
(四)現場使用:(見圖3:使用圖)
該裝置操作簡單,一個掘進迎頭配備10付,分別在最迎頭五棚棚梁梁頭進行安裝使用,拆裝只需工作面常用的板手即可完成,隨著巷道不斷往前掘進,工作面迎頭逐棚延伸,放炮時,將工作面最尾端的防倒棚裝置移至最迎頭棚安裝使用,確保配備的防倒棚裝置在迎頭段移動循環復用。
三、效果分析
礦井推廣應用掘進運巷防倒棚裝置技術后,重點解決了井下掘進過程容易倒棚的技術難題。一是掘進工效提高了15~20%,而且改善了作業環境,減輕了掘進工人的勞動強度;二是降低材料消耗75~90元/m,為降低礦井生產成本起到促進作用;三是掘進運巷防倒棚裝置技術取得實質性的突破,避免了掘進巷道施工過程中的冒頂事故及安全事故;四是保持掘進巷道支架不變形,提高了礦井安全生產標準化水平。
效果比較如下表:
四、掘進架棚巷道防倒棚裝置使用注意事項
(一)該裝置在使用過程中,由于不斷拆卸進行循環復用,導致螺桿螺紋磨損,影響使用效果,因此發現此類情況要及時更換螺桿。
(二)該裝置在使用過程中,裸露在外面的螺桿因井下作業不連續時,容易被潮濕的空氣氧化,造成難以拆卸,故使用時可多套一螺帽進行保護裸露的螺桿,保證裝置使用方便。
(三)當工作面遇到特別堅硬的巖層,掘進時所需火工耗明顯增加,爆破沖擊波對支架的作用力大大增強時,應對裝置鋼板在厚度選材上進一步考慮。
(四)該裝置主要作用是預防掘進運巷的倒棚難題,并不能改變運巷支架的架設質量,因此在現場作業時,要求作業人員必須規范架好支架。
五、結語
該裝置體積小、重量輕、不易變形,不但成本低、容易制作,而且操作簡單、防倒棚效果好。通過在公司范圍內推廣應用掘進運巷防倒棚裝置技術,重點解決了礦井井下掘進架棚巷道施工過程容易倒棚的技術難題,能有效預防因倒棚引起頂板二次垮落的傷人事故,為井下掘進架棚巷道安全生產起到重要作用。
作者簡介:吳伯樂,男,現任福建省永安煤業有限責任公司仙亭煤礦安全副礦長,采礦工程師。