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超精密零件噴射流去毛刺設備的設計

2018-09-20 02:14:58高斌
機械制造 2018年4期
關鍵詞:設備

□高斌

中國空空導彈研究院 河南洛陽 471009

1 毛刺形成機制及危害

金屬經切削加工后,工件的邊、角、棱等部位易產生毛刺。毛刺是金屬在刀具切削的作用下產生剪切滑移,進而發生塑性變形所形成的,有三種基本的形成機制:材料變形、切屑彎曲和切屑撕裂,有四種基本類型:擠壓毛刺、撕裂毛刺、翻轉毛刺和切斷毛刺[1-4]。

在金屬切削加工中,毛刺的產生不可避免,殘留毛刺會給零件帶來如下危害:①影響零件的加工精度;②導致零件尺寸超差;③影響零件的測量精度;④影響零件的鍍層質量;⑤影響零件的裝配過程。

2 典型零件毛刺分析

圖1所示零件A的原材料為2A12鋁板,零件正反兩面結構相同,由數控銑加工完成,銑削完工的零件帶有毛刺。圖1中指示部分對毛刺及外觀有極高要求,大部分尺寸公差在0.05 mm以內,表面粗糙度值要求為1.6 μm,部分區域表面粗糙度值要求為0.8 μm,需要在10倍鏡檢時無毛刺,保證銳邊圓角半徑最大不超過0.1 mm或倒角半徑最大不超過0.1 mm。

零件A去毛刺要求極高,但毛刺去除存在較多困難,原因如下:①零件用料鋁材偏軟,圓角半徑最大不超過0.1 mm易超差;②零件尺寸精度高,較多尺寸公差在0.05 mm以內;③ 型腔結構小而復雜,有較多臺階,深度為0.5 mm、0.8 mm、1 mm等,型腔最窄處僅0.6 mm,空間極其有限。

圖2所示零件B由1 mm厚度2A12鋁板制作而成,材料強度及硬度較低。零件表面布滿型腔,厚度最薄處為0.38 mm,寬度最薄處為0.2 mm,結構強度較低。零件尺寸公差精度均在0.03 mm以內,表面要求10倍鏡檢時無毛刺,并保持銳邊圓角半徑最大不超過0.05 mm或倒角半徑最大不超過0.05 mm。

3 原設備設計方案

▲圖1 2A12鋁板零件A

▲圖2 2A12鋁板零件B

上述兩種零件的共同點是材料軟、結構緊湊復雜,尺寸精度高,去毛刺要求嚴格。因零件結構緊湊,加工使用的刀具較小,零件精度高,經多次加工,最終產生的毛刺一般都較小,甚至肉眼不可見。針對上述特點,筆者設計了一款去毛刺設備,如圖3所示,其基本原理為刷子去毛刺技術。

在前期工藝方案可行性驗證過程中,發現此種方案并不適合去除上述零件的毛刺,主要原因在于零件型腔都比較復雜,結構較小,并呈臺階分布,而毛刷去毛刺主要針對外輪廓,對溝槽類內輪廓及孔的毛刺去除效果不佳,且受毛刷直徑限制,去除毛刺不能達到要求。

▲圖3 原設計去毛刺設備結構

4 方案改進

通過查閱資料,確認噴射流法比較適合上述零件去毛刺[5-7]。噴射流法去毛刺的最大優點是不受零件形狀和加工部位的限制,只要噴射物質能噴射到的地方,都可以去毛刺,其基本原理是使用配制好的噴射物質,通過管道輸送到噴嘴,從噴嘴高速噴射到工件毛刺部位,使噴射材料對零件進行切削,從而達到去毛刺的效果。筆者利用現有條件,設計了噴射流去毛刺設備,如圖4、圖5所示。

噴射流去毛刺設備中間部分是一個密閉空間,所用管道均為塑料柔性材料制成,可隨意移動,同時設置有操作和觀察窗口,加工過程中可根據情況及時調整相關加工參數。零件可固定,也可移動,通過控制進氣壓力的大小,調整噴射液的流速和流量,實現對不同材料、不同大小毛刺的去除。

▲圖4 噴射流去毛刺設備結構

▲圖5 噴射流去毛刺設備實物

5 影響因素

影響噴射流法去毛刺效果的因素有三方面:①噴射液的流速和流量;② 噴射液的組成配比;③ 加工時間。噴射液的流速和流量與氣壓相關,設備使用壓縮空氣,最大壓力為0.7 MPa。針對零件的特點,通過試驗得到的工藝參數為5 μm棕剛玉磨料,氣壓0.15 MPa,加工時間3~5 s,介質為乳化液。需要說明的是,該加工時間是指在去毛刺部位停留的時間,并不是整個零件的加工時間。操作中一般不會直接在一個部位停留,通常是多次往復移動,保證均勻噴射。圖6所示為零件去毛刺實際工況。

6 實施效果

針對零件材料軟、精度高、銳邊要求嚴格的特點,通過實踐,得到合理的工藝參數,最終取得了理想的去毛刺效果,如圖7所示。

通過選用不同磨料及工藝參數,可滿足不同材料零件的去毛刺加工,見表1。

表1 工藝匯總

7 應用推廣

通過加工實踐及分析,噴射流去毛刺設備不僅可以去除毛刺,還可推廣到以下幾個方面:

(1)可清除熱處理或焊接殘留的斑漬,使零件表面色澤一致;

(2)精密零件表面拋光,可去除微觀刀紋及缺陷;

(3) 可 清 除零件表面殘留的氧化層或殘留物,例如對線切割或電火花加工形成的氧化層的去除。

8 設備局限性

噴射流去毛刺設備較好地解決了前述兩種零件的毛刺問題,在去除毛刺的同時,對零件表面還有拋光和清洗作用,可以改善零件的表面質量[8-12]。

▲圖6 零件去毛刺實際工況

▲圖7 零件去毛刺效果

但另一方面,噴射流去毛刺設備由于受空間限制,無法加工較大或較重的零件,同時有一定的局限性,主要體現在下面幾個方面:①使用水基噴射介質時,金屬零件加工完成后,需要及時進行干燥處理,否則零件會有生銹的風險;②噴射流壓力較大,對薄壁零件或結構強度低的零件,有變形或折彎的風險;③更換加工不同材料零件時,需要將管道和加工室清理干凈,否則殘余磨料和毛刺屑可能損傷精密零件;④噴射流使用油類介質時,操作中存在安全風險,需要采取通風及防燃措施。

9 結束語

通過超精密零件去毛刺實踐,筆者所設計的噴射流去毛刺設備有效可行,其優點體現在以下幾個方面:

(1)能保證零件外觀不受損,對尺寸精度影響有限,在0.003 mm以內;

(2)對形狀復雜零件、相貫孔、微小型腔、溝槽窄縫去毛刺效果顯著;

(3)毛刺在去除的同時被帶走,同時具有拋光、清洗零件的作用;

(4)設備及使用成本較低,相比人工操作,生產效率大幅提升。

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