馮亮亮
(山西煤炭運銷集團盛泰煤業有限公司,山西 高平 048403)
盛泰煤礦15102工作面位于中央采區東南15101首采面北部,15102工作面順槽后650m工作面長度為112m,順槽前460m工作面長度為200m,走向長度1120m。15102回風順槽施工至310~460m范圍內,頂板有少量K2灰巖巖溶淋水,涌水量觀測為5m3/h,工作面后方巷道水量逐漸減少,310~460m區間水量一直為5m3/h。
15102回風順槽340~1120m上方的老窯是建寧北社煤礦,建寧北社煤礦開采3號煤層,生產能力5萬t/a,2005年12月關閉。井田北部和西部大部分地區均已形成采空區,南東部也都被老空區所覆蓋。山西省煤炭地質物探測繪院采用鉆探法進行探測,并提供了首采區鉆探報告:15102工作面存在兩處異常區域,其中15102回風順槽開口至440m范圍內為高阻異常區域,經分析不排除有積水的可能;15101工作面已對上覆采空及灰巖水進行疏放,疏放后布置鉆孔進行驗證;15102工作面903m處存有低阻異常區域,預計積水面積6396m2,積水區在15102工作面903m位置正上方。
15102工作面煤層厚度為4.14m,頂板為石灰巖、硅質石英巖、礫巖、砂質頁巖,全部跨落方式管理頂板,根據冒落帶與導水裂隙帶最大高度的經驗公式為:

式中:
He-冒落帶最大高度,該礦最大冒落帶高度為26.95m;
Hf-導水裂縫帶高度,m;
M-煤層累計采厚m,取4.14~5.0m。
經過計算導水裂縫帶高度為103.8~119.78m。
根據冒落帶與導水裂隙帶最大高度的經驗公式,頂板為砂質頁巖、泥質砂巖、頁巖,采用全部跨落方式管理頂板時其公式為:

式中:
He-冒落帶最大高度,最大冒落帶高度為21.56m;
Hf-導水裂縫帶高度,m;
M-煤層累計采厚m,取4.14~5.0m;
導水裂縫帶高度為63.83~81.02m。
開采煤層時底板產生一定深度的采動破壞帶,據經驗數據,一般為10~15m,開采15號煤層時最大導水裂縫帶理論高度為:
119.78+15=134.78m,81.02+15=96.02m
積水區距15102工作面垂直距離平均為109.89m,積水區灰巖、石英砂巖、頁巖和砂質頁巖、泥質砂巖、頁巖互層,同時結合已采15101工作面回采時地面產生了較大裂隙的情況,產生的裂隙帶高度可達150m以上,必須對積水區采取探放水措施。
井下超前探測選用YD(A)型防爆數字直流電法儀。設計勘探距離一般在80m內,循環探測的相鄰兩次探測重疊20m。工作面超前探測A1、A2、A3極距4m,MN極距4m,A3距迎頭前3m(圖1)。

圖1 井下超前探測施工圖
按照扇形布置鉆孔3個進行打鉆,鉆探鉆進距離為100m,允許掘進距離70m,比物探探測的允許安全掘進80m的距離少10m,鉆孔具體布置如圖2、圖3所示。鉆孔傾角均為0.6°,預計深度均為100m,其方位角為:T1-1,67.7°;T1-2,79.7°;T1-3,91.7°。

圖2 優化設計方案示意圖

圖3 優化后鉆孔開孔示意圖
相對于原探放水設計,優化后的設計鉆孔數目大大減少,相應的施工工期也進一步縮短,費用也大幅度下降,而且探放水具有針對性,安全性也提高,具體如表1所列。的可行性,能夠達到探放空區水的目的。

表1 原設計與優化設計對比表
探放水施工前,由探水隊對15102運輸、回風順槽的排水管進行檢修、維護,杜絕排水期間“跑、冒、滴、漏”現象的發生,放水期間閘閥處于完好狀態,防止放水時高壓水流逆流到井下其他地點,如其他地點急需排水時,15102運輸、回風順槽放水地點關閉孔口閘閥暫停放水。卸接鉆桿及加水龍頭時,嚴禁開鉆。必須采用立軸卡瓦和逆止閥交替控制鉆桿,防止鉆桿脫落傷人,操作人員應站在鉆架兩側,不準直對鉆桿站立。
當打鉆過程中出現頂鉆、吸鉆、鉆孔水量突然增大、鉆孔出水等異常現象,應立即停止作業,查明原因再施工,同時采取以下措施:停止鉆探,已打鉆桿不要拔出;涌水量大,情況危急時要發出警報,立即通知受水害威脅地點的所有人員,撤至安全地點,同時利用通訊設備向調度室匯報水情以及可能影響的范圍;撤出的人員要按照探放水工程避災路線或礦井救災計劃規定的線路,撤退到安全地點;根據礦井水害影響程度,如影響通風系統時要及時調整井下通風系統,避免風流短路或紊流,造成有害氣體超限。
盛泰煤礦為資源整合,15102回采工作面上覆煤層東部為建寧北社煤礦,在15102回采工作面上方已形成大面積采空區,但由于過去小煤窯缺乏技術管理,地質資料及圖紙欠缺,給防治水工作帶來一定的難度,增加了鉆探數量。鉆探過程中對孔內出水的水量和鉆孔完成后對水壓的觀測不及時,以及鉆孔出水后對水的控制和解決缺乏經驗。在今后的工作中應進一步理論聯系實際,在實踐中進步,提高工作質量。