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復雜地質環境對TBM掘進速度的影響

2018-09-10 21:31:03李厚峰
人民黃河 2018年11期

李厚峰

摘要:基于引漢濟渭工程秦嶺隧洞TBM的施工實踐,對比研究了嶺南、嶺北兩臺TBM在截然不同的地質環境下的掘進效率,認為目前以圍巖類別來判斷TBM的掘進效率是不夠嚴謹的。實際研究表明,圍巖的巖性特別是圍巖杭壓強度、完整性、地下水等地質因素才是影響掘進效率的主要地質因素。在此基礎上,對復雜地質環境TBM的進度指標和TBM的地質適應性進行了研究。

關鍵詞:隧道施工;TBM施工進度;復雜地質環境;引漢濟渭工程

中圖分類號:TV554+.1 文獻標志碼:A

1 TBM施工概述

TBM(Tunnel Boring Machine)是用于巖石地層的全斷面隧洞掘進機的簡稱,是機、電、液、光、氣等系統集成的工廠化流水線隧洞施工裝備。TBM能將掘進、支護、出渣等施工工序并行且連續作業,具有快速、優質、經濟、安全、環保等優點,被稱為“掘進機之王”。TBM施工雖然優點突出,但有一定局限性:一是一次性資金投入大;二是TBM技術支持要求高;三是TBM對地質條件要求比較高,特別是遇到復雜地質條件時,TBM將面臨嚴峻考驗,施工處理措施沒有鉆爆法靈活。

2 引漢濟渭秦嶺隧洞TBM施工段地質概況和計劃進度指標

引漢濟渭秦嶺隧洞長98.3km,最大埋深2012m,采用鉆爆法、TBM分段施工方案。其中,穿越秦嶺嶺脊段34km采用2臺TBM設備由嶺南、嶺北相向掘進,其余64.3km的淺山區采用鉆爆法分段施工。

TBM施工的嶺南段圍巖為印支期花崗巖、華力西期閃長巖,屬于硬巖或極硬巖。嶺北段圍巖為千枚巖、變質砂巖,屬于中等硬度巖石。

招標設計階段,設計單位按照傳統經驗和方法對圍巖類別進行了劃分,并且依據圍巖類別提出了TBM的掘進指標(見表1)。

3 嶺南、嶺北TBM進度比較分析

3.1 嶺南、嶺北TBM月進度對比

嶺南、嶺北試掘進的逐月進度對比見圖1,可以看出,前8個月嶺南與嶺北雖然進度不同,但穩中有增的趨勢是相同的。為探討導致嶺南月進度遠遠落后嶺北的原因,就嶺南、嶺北的巖石物理力學指標進行了系統分析研究。

3.2 嶺南與嶺北圍巖情況對比

嶺南TBM實際掘進過程中巖石采樣主要指標變化情況見圖2、圖3。可以看出:嶺南巖石的抗壓強度基本在150MPa以上,平均為180MPa;巖石的完整性較好,完整系數基本在0.75以上。

在嶺北TBM掘進中,對圍巖抗壓強度進行了檢測(見圖4),其中樁號K62+578-K55+91一共檢測41組,平均抗壓強度為68.4MPa,最大抗壓強度為109.6MPa(在樁號K59+387-K59+300之間)。由表2可知,抗壓強度為40~80MPa的圍巖占比達80%,屬于中等硬度巖石。

可以看出,嶺南TBM施工段的圍巖抗壓強度比嶺北圍巖抗壓強度高出約120MPa,石英含量較高。這些地質因素的巨大差別是導致嶺南TBM掘進速度大幅下降的主要原因。

4 影響TBM掘進速度的主要地質因素

4.1 巖石抗壓強度對TBM掘進速度的影響

為了研究巖石抗壓強度對TBM掘進速度的影響,分別對巖石的抗壓強度、完整性進行了系統檢測,并進行統計分析,研究這些指標和掘進速度的關系。由圖5可以看出,掘進速度與巖石抗壓強度具有一定的負相關性。抗壓強度小于150MPa時掘進速度大于1.5m/h,抗壓強度大于170MPa時掘進速度小于1.0m/h,這區間強度越高,掘進速度越低,抗壓強度超過200MPa時掘進速度接近0.6m/h,這時TBM一個循環將大于3h,掘進速度大大降低。因此,可以得出十分明確的結論,巖石的單軸抗壓強度對TBM掘進速度影響較大。

4.2 巖石完整性對TBM掘進速度的影響

現場研究發現,圍巖的完整性、巖石結構面的發育程度是決定TBM效率的又一重要因素。對于節理較發育或發育巖石,TBM掘進效率較高;對于完整巖石,TBM破巖困難,掘進效率則較低。由圖6可得出大致的結論,隨著巖石完整程度的提高,TBM掘進速度迅速下降,兩者基本成負相關。

4.3 高壓集中涌水對TBM掘進速度的影響

嶺南TBM在2015年11月進入K29+950富水地段后,施工難度進一步增大:一是發生了幾次高壓集中大流量涌水,排水難度陡增,TBM掘進進度放緩;二是設備長期在水的浸泡和潮濕的環境中機械銹蝕加快,排水設備故障頻發;三是TBM在富水地段反坡施工掘進效率大大下降。據統計,在貧水地段,TBM連續5個月月進度在230~280m之間,進入富水地段后月進度大幅下降,連續8個月小于200m,2015年11月—2016年8月,平均月進度為135m,3-4月被淹停機2個月。嶺南TBM掘進進度與涌水量關系見圖7。

5 復雜地質環境下TBM有關問題討論

(1)TBM利用率在20%~30%是可以接受的。TBM總的施工時間是純掘進、換步、刀具更換、保養維護、故障處理、后配套系統維護、管片和軌道鋪設等多項時間的總和,因此要十分重視TBM作業時間的利用率。無論是噴錨支護、巖爆處置、正常設備維護,還是其他環節發生故障,都會致使TBM停機,導致利用率下降,為此應對TBM各工序時間加強控制,嶺南實測TBM各工序時間見表3。

引漢濟渭秦嶺隧洞工程TBM利用率偏低有其特殊性:一是隧洞埋深大、支洞長,皮帶機出渣長達6km,易發生皮帶機故障;二是排水難度大,隧洞涌水量大、點多,水泵較多,管線特長,加之反坡掘進施工排水故障頻發,導致停機;三是機械、電氣、液壓故障;四是正常的維護保養時間每天4~6h。

據了解,國內類似工程如西康鐵路秦嶺I號隧洞平均利用率為20.2%,中鐵十八局在錦屏電站的TBM利用率為22.36%,均低于30%,引漢濟渭嶺北TBM的利用率在30%左右。因此認為,引漢濟渭工程TBM的利用率在20%一30%是合理的,不能片面追求高利用率,要防止設備長時間超負荷掘進。

(2)嶺南TBM特硬圍巖進度為200m/月左右是正常的。實踐證明,圍巖的抗壓強度、完整性等是制約TBM掘進效率的主要地質因素。嶺南TBM施工段埋深大,巖石平均強度高達180MPa,完整性好,孔隙率低,石英含量高,耐磨值高,加之長距離的出渣和反坡排水系統,使其綜合施工難度堪稱世界第一,因此在超硬、特硬圍巖的地質環境下,進度為200m/月左右是正常的。

(3)TBM對圍巖地質的適應性必須高度重視。通過引漢濟渭工程2臺TBM在不同地質環境中的掘進實踐,可以總結出如下結論:單軸抗壓強度是影響TBM掘進的關鍵因素之一,強度為30~60MPa的中等硬度圍巖最適合TBM掘進,強度為60~150MPa的圍巖TBM掘進效率下降,強度大于150MPa時TBM掘進效率會大大下降。另外,巖石完整性對TBM掘進效率造成了一定的影響。因此,TBM適合在中等硬度巖石中掘進,在極硬圍巖中掘進效率會大大降低,長隧洞在選擇TBM施工方案時,應對圍巖的地質因素進行針對性研究,統籌決策,以真正發揮TBM的施工優勢。

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