馬洪榮 李娜 張月雷


摘 要:本文針對某火力發電廠220MW機組在啟動過程中存在的中壓缸內外金屬壁溫差偏大的問題,對汽輪機的啟動過程進行分析,明確了問題原因,通過研究試驗汽輪機的合理啟動方式,優化機組冷態啟動過程,使汽輪機中壓缸各部金屬溫差,轉子與汽缸的相對膨脹差,都在允許范圍內,有效減少金屬的熱應力和熱變形,縮短了啟動時間。
關鍵詞:中壓缸;溫差;啟動
一、存在的問題
某火力發電廠#1、#2機組均為220MW汽輪發電機組,按照規程要求,啟動過程中中壓缸汽缸金屬壁溫差的控制規范如下表1所示,
但在啟動過程中,多次發生中壓缸溫差大現象(中壓缸上下壁溫差最大達62℃,法蘭內外壁溫差最大達151℃),溫差大時機組#3、#4瓦振動亦較大,機組不得不延長暖機時間,啟動過程升參數緩慢。汽缸存在溫差將會引起汽缸熱變形,通常是上缸溫度高于下缸,因而上缸變形大于下缸,使汽缸向上拱起,俗稱貓拱背。汽缸的這種變形使下缸底部徑向間隙減小甚至消失,造成動靜摩擦,損壞設備。另外還會出現隔板和葉輪偏離正常時所在的垂直平面的現象,使軸向間隙變小,甚至引起軸向動靜摩擦。
二、原因分析
#1、#2汽輪機均為東方汽輪機廠生產的220MW汽輪機,結構相同。通過調查發現,在機組啟動中中壓缸金屬溫差過大的現象在#2汽輪機組尤為明顯,故此,我們以#2汽輪機為研究對象。對#2機數次啟動中,中壓缸溫差及影響中壓缸溫差的參數的趨勢進行了分析,發現造成中壓缸冷態啟動過程中金屬溫差大的主要原因如下:
(1)中壓缸保溫不良的因素
中壓缸下缸密布了抽汽管道和疏水管道,下缸外表面形狀復雜,保溫材料不好固定,其保溫程度雖不如上缸。通過查看機組啟停缸溫表,可以看到在停機后,中壓缸缸溫高于300℃時,中壓缸下缸溫度下降明顯快于上缸。此時,汽輪機已無外部熱源,基本處于靜態,上下缸溫差的增大為下缸保溫劣于上缸保溫所致。
(2)抽汽、疏水管道布置的因素
中壓缸下缸布置了#3、#4、#5、#6抽抽汽管道,抽汽管道多,相當于增加了換熱面積,同時,管道密布導致下缸保溫不易嚴密,保溫與汽缸間易出現空隙,使得冷空氣進入,冷卻下缸。
中壓缸下缸抽汽管道較多,在停機后,高低加及除氧器壓力會逐漸下降,其內部的水會不斷汽化,若各抽汽管道關閉不嚴密,汽化的低溫蒸汽會進入汽缸,致使下缸溫度快速降低。在機組啟動過程中,高低加隨機啟動,中壓缸內的蒸汽由汽缸進入抽汽管道,受到節流,蒸汽溫度下降,使得抽汽管道溫度低于汽缸溫度。由于金屬間的熱傳導作用,使得下缸溫度下降。
(3)再熱蒸汽參數控制不當
機組啟動過程中,主蒸汽與再熱蒸汽溫度相近,主汽溫度通常選擇高于高壓缸溫度50℃。在機組啟動初期,中壓缸進汽量較少,中壓缸金屬溫升速度低于高壓缸。隨著汽輪機進汽量的增加,主蒸汽溫度及再熱蒸汽溫度逐漸升高,在主汽溫度合格的情況下,再熱蒸汽溫度與中壓缸溫度的差值越來越大,在20MW負荷前(受機組啟動時的缸溫影響)再熱汽溫與中壓缸溫溫差達100℃以上。隨機組負荷升高,中壓缸進汽量逐漸增大,換熱加劇,中壓缸內壁溫度迅速升高,而外壁,特別是法蘭外壁靠金屬熱傳導來升溫,其溫升速度明顯低于內壁,使得中壓缸內外壁及法蘭內外壁溫差急劇增大。同時急劇換熱也使中壓缸內的蒸汽溫度下降較多,低溫蒸汽大多在下缸由抽汽管道進入加熱器,導致中壓缸下缸溫度。
三、解決方案
(1)采用新型中壓缸保溫
利用機組停機檢修的機會,對中壓缸保溫進行檢查,確認中壓缸的下缸保溫層出現不同程度的脫離缸體現象,考慮中壓缸下缸形狀的復雜性,更換新型保溫材料,采用噴涂與粘貼復合的施工方式對中壓缸的保溫重新進行了施工,在汽輪機缸體表面使用復合絕熱結構,把噴涂絕熱工藝和軟質材料絕熱工藝進行有機結合。該汽輪機復合保溫體緊貼汽輪機缸體外壁,由內至外依次設有噴涂保溫層、軟質材料保溫層、鍍鋅鐵絲網和抹面層。該結構既可以使保溫層與汽缸之間緊貼在一起,避免脫殼現象,又可降低保溫施工成本,有效降低汽輪機缸體的散熱損失。
(2)減小抽汽、疏水管道對缸溫的影響
①加熱器隨機啟動時,關小加熱器疏水至凝結器閥門的開度,避免了凝結器直接抽吸加熱器內的蒸汽。
②按時關閉抽汽管道疏水,機組20MW負荷,關閉高壓疏水;40MW負荷,關閉中壓疏水;60MW負荷,關閉低壓疏水。
③停機后,中壓缸溫度高于300℃時進行悶缸。密切監視中壓缸溫度變化情況,必要時,延長悶缸時間。
⑶減小再熱蒸汽與中壓缸溫度的偏差
①加強啟動過程對再熱蒸汽溫度的監視與控制,有力減緩了再熱蒸汽溫度溫升速度,將再熱蒸汽溫升速度嚴格控制在2℃/min。
②改變原有的一級旁路操作方式。機組啟動時,開大一級旁路,增大中壓缸進汽量,提高中壓缸溫升速度,使中壓缸溫度與高壓缸接近。
四、效果與總結
通過以上三個措施的實施,機組冷態啟動過程中中壓缸的各部分金屬壁溫差有明顯的縮小,原存在的溫差超限問題全部得到解決。機組運行中還應做到定期檢查汽缸保溫完整性,機組負荷大幅變化時,嚴密監視缸溫變化,并做好汽缸金屬溫差記錄。如下圖1所示。
通過針對性的原因分析和優化措施,取得了較好的成果,機組冷態啟動過程中的中壓缸各部分溫差全部合格,啟動過程中的中壓脹差、#3與#4瓦的瓦振偏大問題也得到解決,可完全避免因汽缸溫差大造成的變形、產生動靜摩擦、造成汽輪機掉葉片及大軸彎曲等設備嚴重損壞事故的可能性,提高了機組穩定運行的可靠性。
參考文獻
[1]沈士一、慶賀慶、康松、龐立云 汽輪機原理 中國電力出版社2004(5)
[2]楊世銘、陶文銓 傳熱學 高等教育出版社2003(8)