陸才科
(華潤水泥(上思)有限公司, 廣西 防城港 535500)
石油焦具有熱值高全硫含量高的不同,可分為高硫焦和低硫焦,高硫焦一般用作水泥廠和發電廠的燃料。過高的硫會導致窯及預熱器頻繁結皮結圈,且可能會導致SO2排放超標,有必要根據企業自身工藝、原材料條件進行試驗來驗證使用石油焦的可行性。
試驗方案
HRSS公司有兩條5000t/d的新型干法熟料生產線,兩線共用煤炭均化堆,故試驗同時在兩線開展。試驗分別采用山西5000及內蒙5500兩種煙煤與石油焦搭配使用,石油焦的設計搭配比例分別為10%、15%、20%逐步遞增。每種比例分別試驗一堆煤。熟料率值設計與原控制方案保持一致,KH=0.925±0.02,SM=2.05±0.1,IM=1.50±0.1。
試驗重點監控使用過程中窯系統工況、硫排放、氨水用量及熟料質量。
試驗過程

表一

表二

表三
試驗一煤耗偏高,主要原因:剛開始使用石油焦,窯的工藝參數沒調整到位;熟料 KH值控制過高,物料易燒性差;煤粉細度粗,燃燒不完全。通過操作工藝參數的調整及降低入窯煤粉的細度等措施,試驗2 三煤耗正常。
1)、石油焦中的硫對窯系統二氧化硫的排放影響不大;硫排放主要受石灰石中含硫影響。
2)、石油焦難磨,導致煤粉電耗上升;但入窯煤的熱值提高,用煤量下降,熟料工序電耗下降;
3)、隨著石油焦摻量的增加,燒成帶長度有縮短趨勢,余熱發電量上升,氨水消耗上升。主要是石油焦燃燒烈度高,放熱集中,造成高溫型NOx增加,2 三次風溫升高。
4)、隨著石油焦摻量的增加,煙室易結皮,后燃所致。
摻石油焦對熟料的標準稠度、凝結時間、與外加劑適應性均無不良影響,但熟料28天抗壓強度隨著石油焦摻量的上升而下降。化學分析結果表明熟料中SO3
試驗三因使用時各項指標可控,直接將剩余石油焦全部搭配完畢,故摻量較計劃偏高。
使用德國耐馳綜合熱分析儀對三個配比的煤樣進行熱分析,結果如下表所示。
結果顯示,與普通煙煤相比,三種煤均呈現出著火溫度高、燃燒烈度高、燃盡時間長的特點,這與石油焦的燃特性有關。但摻量最高的3#樣品燃盡時間反而最低,應是因為其使用的煙煤差異所致。
含量隨石油焦摻量上升而上升,且硫堿比大幅升高,超過了0.8-1.0的最佳硫堿比。查閱文獻1可知,低堿水泥的強度隨熟料SO3含量上升而下降,28天強度最大可降低10%。通過改變熟料化學成分,如提高SM,可以避免由于硫的固溶引起的強度下降。
按煙煤700元/噸,石油焦800元/噸計算。與空白相比,摻量為15.5%時,熟料成本上升1.63元/噸;摻量27.5%時,成本下降4.84元/噸。如煙煤與石油焦差價達230元每噸時,成本相當。
石油焦可用于熟料煅燒;隨著石油焦摻量上升,結皮有增多趨勢,但尚可控;在27%摻量范圍內硫排放無明顯升高;隨著石油焦摻量上升,氨水用量明顯上升;隨著石油焦摻量的上升,熟料28天抗壓強度會有所下降;隨著石油焦摻量上升,余熱發電量上升;隨著石油焦摻量上升,熟料綜合成本下降。