許進興
(廣汽強華(梅州)汽車零部件有限公司,廣東 梅州 514700)
隨著發動機起動系統的不斷優化,起動機的輕量化、大功率輸出、長壽命是發展的必然趨勢,其中減速起動機是現代起動機的主流代表。目前大部分的發動機都已采用減速起動機,而在工況惡劣環境下的工程機械、重型汽車、船舶動力等領域,還是有很多用戶采用進口或合資技術直驅起動機,一方面是用戶的使用習慣,另一方面減速起動機在這些領域應用得不多。本文介紹一款同功率段的重型減速起動機與直驅起動機對比分析,探討用減速起動機代替直驅起動機使用的可行性,供廣大用戶參考。
本文對標的產品為美國知名電機公司生產的大功率直驅起動機,配用于卡特彼勒C系列、康明斯K系列等柴油發動機,這些發動機廣泛用作重型汽車和工程機械的動力。本文介紹的這款重型減速起動機,就外形、安裝、性能等方面與進口直驅起動機進行對比分析,并考核這款減速起動機的可靠性,驗證其代替直驅起動機使用的可行性。
如表1、圖1所示,這款減速起動機與直驅樣機相比,體積縮小了,質量減輕了約50%,更加輕便,有利于其在發動機上的安裝。

表1 外形基本尺寸對比

圖1 起動機輪廓對比(深色部分為減速樣機)
這款減速起動機的驅動端蓋采用分體式結構,見圖2a,安裝法蘭可以旋轉調整角度,與直驅樣機的安裝方式保持一致,可以滿足多種發動機的安裝要求。另外,接線方式兩者保持一致,不會影響用戶的接線習慣。

圖2 起動機安裝方式對比
如表2所示,兩款起動機屬于同一功率段,輸出功率不小于9kW(測試電源內阻為0.008 Ω),性能相當,其中減速起動機的制動扭矩較優于直驅樣機,這有利于克服發動機的靜態阻力矩[1]。

表2 產品規格對照表
在無輔助冷起動時,一般直噴式柴油機在低溫下最低起動轉速為(130~160)r/min,再根據起動機驅動齒輪與發動機的飛輪齒圈的傳動比(如康明斯K系列19 L,i=13.8),對應起動機的工作轉速為(1 790~2 200)r/min左右,因此對兩款起動機在這一區域的負載性能進行對比,見圖3。

圖3 負載點輸出性能對比
通過對比,這款減速起動機在負載點(1500~2500)r/min區域內的輸出扭矩優于直驅樣機,負載性能提升了7%左右,這將有利于克服發動機的動態阻力矩[1]。
為考核這款減速起動機的實際使用性能,進行發動機臺架起動性能試驗,進行相關指標的對比。
發動機型號:康明斯K19-M(排量為19 L);功率/轉速:448kW@1800 r/min。
試驗用機油:殼牌15W/40-CF4;試驗用柴油:普通“0”號輕柴油;試驗中控制機油主油道溫度:90~120℃;試驗中控制發動機出水溫度:80~93℃;試驗中控制燃油溫度:32~43℃。
發動機為冷機狀態,8h未運行且未盤過車,在發動機起動前和起動時采集相關數據。
4.4.1 起動前的參數記錄(表3)

表3 起動前的參數記錄
4.4.2 發動機起動時采集的數據曲線
采集所得數據的發動機轉速和起動機主電路在左邊縱坐標;總電壓、起動機控制電路電流、起動機控制電路電壓在右邊縱坐標。
1)直驅樣機第1次起動時的數據曲線,如圖4所示。最大主電路電流(制動電流)1780 A,最小主電路電壓6.67V,最大控制電路電流30 A,平穩拖動時發動機轉速140 r/min,平穩拖動時主電路電流和電壓的平均值為

圖4 直驅樣機第1次起動時的數據曲線
2)直驅樣機第2次起動時的數據曲線,如圖5所示。最大主電路電流(制動電流)1635A,最小主電路電壓6.7V,最大控制電路電流28.2A,平穩拖動時發動機轉速142 r/min,平穩拖動時主電路電流和電壓的平均值為570 A/18.3 V。

圖5 直驅樣機第2次起動時的數據曲線
3)減速樣機第1次起動時的數據曲線,如圖6所示。最大主電路電流(制動電流)1 808 A,最小主電路電壓5.8 V,最大控制電路電流42 A,平穩拖動時發動機轉速175 r/min,平穩拖動時主電路電流和電壓的平均值為540 A/19 V。

圖6 減速樣機第1次起動時的數據曲線
4)減速樣機第2次起動時的數據曲線,如圖7所示。最大主電路電流(制動電流)1721A,最小主電路電壓5.5V,最大控制電路電流39.9A,平穩拖動時發動機轉速170 r/min,平穩拖動時主電路電流和電壓的平均值為545A/18V。

圖7 減速樣機第2次起動時的數據曲線
綜合以上數據,兩款起動機在發動機臺架的起動性能對比見表4。

表4 起動性能對比表
綜合考慮外部條件變化和測量誤差的情況下,可以得出下列結論。
1)兩款起動機的最大主電路電流(制動電流)相當。
2)減速起動機的拖動轉速高于直驅起動機18%左右,更利于發動機的點火。
3)減速起動機的拖動主電流低于直驅起動機16%左右,更利于蓄電池效能的發揮。
總體而言,從這款減速起動機在發動機臺架實際起動情況來看,與直驅起動機性能相當,且負載能力有一定的提高,可以滿足使用要求。
為進一步考核起動機的可靠性,對這款減速起動機進行25000次耐久性起動試驗,檢查起動機關鍵零部件的磨損情況及性能損耗程度。
試驗發動機為康明斯K19柴油發動機,試驗方法參考《QC/T 731—2005 汽車用起動機技術條件》[2]中的5.18相關要求執行,其中設定起動機通電時間為3 s,發動機油門5 s,周期為30 s;要求起動次數不低于25 000次。
經過25000次起動試驗后,整機各項性能指標比初始值下降不超過10%,符合性能要求(表5)。碳刷、換向器銅排和磨損情況良好(表6),電磁開關觸點無明顯燒蝕(圖8),拆檢其他零部件沒有發現明顯磨損或失效,進一步驗證了該款減速起動機的可靠性。

圖8 電磁開關觸點磨損狀態

表5 25000次起動試驗后的整機性能

表6 碳刷、換向器銅排磨損情況
通過以上對比分析,用減速起動機代替直驅起動機使用具有可行性,同功率段的減速起動機與直驅起動機相比,有以下優點[3]:①體積小、質量輕,安裝方便;②制動性能好,提升了起動能力;③起動電流消耗低,有利于發揮蓄電池的效能;④結構可靠,從而保證了其較高的機械壽命。
目前,該款減速起動機(圖9)可替代某進口品牌50MT直驅起動機(圖10),可用于康明斯K系列發動機等,如圖11~圖14所示。

圖9 減速起動機

圖10 某進口品牌50MT直驅起動機

圖11 康明斯QSK19發動機(19L)

圖12 康明斯QSK38發動機(38L)

圖13 康明斯KTA50發動機(50L)

圖14 玉柴YC6C發動機(39L)
在當前以節能環保為主題的環境下,減速起動機具有一定的高效性和經濟性。隨著減速起動機技術的發展,減速起動機的應用將越來越廣泛,希望通過本文的介紹,特別是一些工況特殊的領域,減速起動機能夠受到更多用戶的歡迎。