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提高輕烴產(chǎn)量的可行性研究方法及應(yīng)用

2018-08-22 19:31:06雷利敏胡雪梅
科學(xué)與財(cái)富 2018年21期

雷利敏 胡雪梅

摘 要:樁西集輸輕烴站是勝利油田油氣集輸?shù)幕鶎虞p烴生產(chǎn)單位。站內(nèi)擁有一套完整的輕烴生產(chǎn)裝置。輕烴產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接影響到輕烴產(chǎn)品的銷路。在市場競爭日趨激烈的情況下,要在市場中站穩(wěn)腳跟,贏得用戶的信賴,就必須有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量。但提高了輕烴產(chǎn)品質(zhì)量的同時,產(chǎn)品的產(chǎn)量就有可能降低,如何處理好輕烴產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量的對立關(guān)系,從事輕烴生產(chǎn)的單位有幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)做法,寫出來供大家參考。

關(guān)鍵詞:輕烴 壓縮機(jī) 集輸 生產(chǎn)裝置

一、精確的工藝操作是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的可靠保證

為切實(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)科技改造,保證自控高水平,為工藝操作提供精確控制。分餾系統(tǒng)對工藝控制參數(shù)要求相當(dāng)高,尤其溫度、壓力,是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。為保證工藝操作的穩(wěn)定、精確控制,2006年對輕烴裝置儀表系統(tǒng)進(jìn)行DCS改造,將原有的honywell系統(tǒng)改造為浙大中控DCS系統(tǒng),該套系統(tǒng)具有更穩(wěn)定的性能、更精確的控制精度、更完善的控制能力,為輕烴生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)后盾。同時我們加大了儀表的維修資金,提高了整個自控系統(tǒng)的水平。在脫乙烷塔控制系統(tǒng)上,設(shè)計(jì)產(chǎn)量與實(shí)際產(chǎn)量相差太大,并且產(chǎn)量跨度大、外輸壓力變化頻繁導(dǎo)致生產(chǎn)中脫乙烷塔提餾段溫度設(shè)定值變化快、差值大、難以控制,但其參數(shù)精度要求高。我們除將蒸汽進(jìn)出口管線、脫乙烷塔重沸器進(jìn)行改造外,將自控方式進(jìn)行改進(jìn),同時每年根據(jù)氣量,多次調(diào)整脫乙烷塔蒸汽自控閥大小來適應(yīng)生產(chǎn)情況;在生產(chǎn)換季不易控制時,生產(chǎn)干部、值班干部、值班長和崗位人員加強(qiáng)責(zé)任,重點(diǎn)監(jiān)控,及時調(diào)整;經(jīng)多方努力,這一參數(shù)始終保持在反應(yīng)快速、操作平穩(wěn)、控制精確的水平上。在油田混合烴塔精餾系統(tǒng)中,由于來氣量變化大(每天在1萬方/小時—2.5萬方/小時之間變化),進(jìn)料不均衡,使原本復(fù)雜的控制系統(tǒng)(串級調(diào)節(jié))波動大,產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。根據(jù)實(shí)際情況,采用將精餾段溫度控制在一定范圍、回流量確定、回流溫度穩(wěn)定的平衡控制方式,在產(chǎn)品質(zhì)量、冷凝能耗、穩(wěn)定操作三方面找到一較佳平衡點(diǎn),滿足了生產(chǎn)需要。

二、尋求最佳工藝參數(shù)是確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提條件

在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,最大可能地提高輕烴產(chǎn)品質(zhì)量,即找到較佳的工藝操作方法,兼顧油田混合烴和穩(wěn)定輕烴兩方的目標(biāo)參數(shù)。在運(yùn)行管理上,將分餾分為脫乙烷塔分餾系統(tǒng)、油田混合烴塔提餾段分餾系統(tǒng)、油田混合烴塔精餾段分餾系統(tǒng)三部分進(jìn)行分析。脫乙烷塔分餾系統(tǒng)是控制輕烴中乙烷含量的關(guān)鍵設(shè)備。在實(shí)際操作時,當(dāng)油田混合烴中乙烷含量接近3%時,油田混合烴產(chǎn)量高且質(zhì)量合格。溫控點(diǎn)應(yīng)在不同壓力下確保油田混合烴中乙烷不超標(biāo),但溫度過高,會造成丙烷損失過大,降低產(chǎn)量。乙烷含量在3.0%—5.0%時溫控點(diǎn)效果較好。在生產(chǎn)實(shí)踐中,分析來氣組分,通過化驗(yàn)室緊密結(jié)合,確定了每一壓力下的最佳溫控點(diǎn),再經(jīng)化驗(yàn)簡化數(shù)據(jù),形成較易操作的壓力—溫度控制表。

在生產(chǎn)中,要求操作人員根據(jù)溫度調(diào)整脫乙烷塔重沸器溫度設(shè)定值。調(diào)節(jié)后的結(jié)果經(jīng)化驗(yàn)得知,油田混合烴中乙烷含量一般在3.0%—5.0%,達(dá)到了產(chǎn)量和質(zhì)量的平衡操作。

在不同生產(chǎn)季節(jié),需根據(jù)來氣組分分析、產(chǎn)品化驗(yàn)確定,并及時進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。對影響輕烴質(zhì)量的油田混合烴塔各個參數(shù)進(jìn)行分析,壓力、溫度、回流量協(xié)調(diào)調(diào)節(jié),是保證輕烴質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。LPG塔塔壓、提餾段溫度、精餾段溫度、回流量的互動關(guān)系。

乙烷含量對LPG塔塔壓影響最大,一旦C2含量超標(biāo),塔壓不可控制。在脫乙烷塔工作正常時,LPG塔壓只需根據(jù)不同季節(jié)簡單設(shè)定。生產(chǎn)中一般設(shè)定0.90Mpa、0.95 Mpa、1.0 Mpa、1.05 Mpa四個壓力控制點(diǎn)。

在油田混合烴提餾段分餾控制系統(tǒng),重沸器出穩(wěn)定輕烴產(chǎn)品。溫控點(diǎn)應(yīng)保證油田混合烴分離徹底,穩(wěn)定輕烴合格。但溫控點(diǎn)過高,C5揮發(fā)嚴(yán)重,會造成精餾段負(fù)荷太大、能耗增加。故溫控點(diǎn)在保證輕油時即可。經(jīng)多次化驗(yàn)、反復(fù)調(diào)整,得到了理想的壓力—溫度操作點(diǎn)。

油田混合烴塔屬帶回流的多級蒸餾系統(tǒng),因而越靠近塔頂,油田混合烴的濃度就越高,C5含量越少。精餾控制點(diǎn)應(yīng)冷凝C5,從而保證油田混合烴質(zhì)量。

三、建立快速、靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)是確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)工作。

為了更好的進(jìn)行產(chǎn)品的日常化驗(yàn),加強(qiáng)質(zhì)量信息反饋,我站加強(qiáng)了對化驗(yàn)室設(shè)備的更新和應(yīng)用。化驗(yàn)室的氣相色譜分析,原來采用國內(nèi)五六十年代的化驗(yàn)分析儀,由于設(shè)備老化,分析精度低,色譜峰的峰高、峰寬都是由人工用尺子測量,再進(jìn)行峰面積計(jì)算,這樣組分含量的計(jì)算結(jié)果難免有很大誤差,為了保證化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,我站積極與有關(guān)科研單位聯(lián)系,將惠普6200色譜儀工作站調(diào)試成功,并投入生產(chǎn)運(yùn)行。該儀器是代表國際先進(jìn)水平的儀器,通過自動進(jìn)樣器進(jìn)樣后,所有結(jié)果全部自動由工作站分析完成,分析精度高,準(zhǔn)確性好,保證了我站輕烴產(chǎn)品質(zhì)量的準(zhǔn)確性。

四、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)是杜絕不合格產(chǎn)品的主要途徑。

對儲備罐區(qū)存儲的輕烴產(chǎn)品,定期進(jìn)行產(chǎn)品化驗(yàn),確保外銷產(chǎn)品質(zhì)量。對于不合格產(chǎn)品的處理上,我們主要采取兩個方面的措施。一是則利用的罐區(qū)的放空系統(tǒng),在油田混合烴中乙烷超標(biāo)的情況下,通過密閉放空系統(tǒng),將乙烷放入SW64壓縮機(jī)組的進(jìn)口,進(jìn)行輕烴再加工,將放空氣中的C3以上組分回收。若產(chǎn)品化驗(yàn)出現(xiàn)C5超標(biāo)情況,及時調(diào)整工藝參數(shù),將今后幾天內(nèi)生產(chǎn)的油田混合烴中C5指標(biāo)降低,將其與不合格油田混合烴混合,經(jīng)化驗(yàn)儲罐產(chǎn)品中C5指標(biāo)合格后,再進(jìn)行產(chǎn)品銷售,以保證外銷產(chǎn)品質(zhì)量的合格率達(dá)100%。

通過以上的經(jīng)驗(yàn)做法結(jié)合我們的生產(chǎn)實(shí)際,在提高輕烴的產(chǎn)量和質(zhì)量方面的實(shí)踐和總結(jié)。

作者簡介:

雷利敏(1974—),寧夏石嘴山市人,目前在勝利油田樁西采油廠集輸大隊(duì)從事輕烴運(yùn)行工作。

胡雪梅(1975-),山東省濱州市人,目前在勝利油田樁西采油廠集輸大隊(duì)從事輕烴運(yùn)行工作。

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