張碧昕 湯文林 曾桔林 李瓊美

摘要:制絲車間多處使用電子秤,用于實現定量供料及流量監控等功能,但電子秤出錯導致稱重錯誤的問題時有發生,這將嚴重影響制絲過程的重要工序,甚至造成煙絲批次不合格。然而在批次生產過程中,無法判斷電子秤運行是否正常、精度是否準確,只有在該批次生產結束時通過累計量才能發現電子秤稱重值有誤,此時對該批次煙葉、煙絲已無補救措施。為此,必須對電子秤精度進行實時監控,當出現異常情況及時預警,防止影響煙絲質量,降低因電子秤精度不準確引起的煙葉、煙絲加工異常,提升制絲產品質量,提高設備對工藝的保障能力,從而提高卷煙煙絲品質。
關鍵詞:制絲,電子稱,精度,報警
隨著行業的競爭加劇,提高煙草的品質已是目前的重點發展方向。電子稱作為重要檢測設備,提升電子秤自動預警、自動防差錯能力已成為迫切的任務,把世界領先或行業領先的設備引入制絲生產線,為打造一流工廠、現代卷煙工廠打下堅實的基礎。電子秤在制絲車間被廣泛使用,主要包括控制秤、流量秤、摻配秤等,電子秤的正常運行對制絲車間的正常生產起著至關重要的作用,作為制絲車間重要的檢測設備,對實現煙絲滿足工藝標準生產,有著無可替代的作用。
制絲車間多處使用電子秤,用于實現定量供料及流量監控等功能,但電子秤出錯導致稱重錯誤的問題時有發生,這將嚴重影響制絲過程的加料、加香及摻配等重要工序,甚至造成煙絲批次不合格。然而在批次生產過程中,無法判斷電子秤運行是否正常、精度是否準確,只有在該批次生產結束時,通過累計量才能發現電子秤稱重值有誤,此時對該批次煙葉、煙絲已無補救措施。為及時發現電子秤的運行情況,必須對電子秤精度進行實時監控,當出現異常情況及時預警,防止影響煙絲質量。
在設計過程中,通過使用西門子的S7進行編程,使用profibus-DP實現電子秤CPU與主線CPU的數據通訊,操作界面(包括歷史趨勢圖、彈出的對話框、最大精度設置)使用上位WINCC進行編輯和實現。控制柜中PC裝置在接受由稱重傳感器傳來的重量信號和測速機構的速度信號后,通過CPU模塊運算,得出物料的瞬時流量、累計重量及電機控制等信號,從而完成電子秤的自動稱重和控制等功能。計量工作原理如下:
當物料通過皮帶秤輸送機計量段時,這一區段上的物料重量對稱重托輥產生壓力,稱重托輥將這個力作用到負荷傳感器上,此時傳感器輸出0mV~20mV正比于物料重量的電壓信號,該信號經放大成0V~10V電壓(或4-20mA電流)后送入輸入模塊,經A/D轉換后再送CPU模塊進行運算。同時隨著輸送機的不斷運轉,裝于驅動電機上的光電脈沖編碼器發出脈沖,每一個脈沖代表皮帶走過的距離。每當皮帶走過一個固定的距離ΔL,PC裝置完成一次重量、速度采樣工作。當物料通過皮帶秤后,PC裝置已采樣多次,PC將各次采樣值按下式累計即可得到累計重量W:
式中:
i—采樣脈沖;
Pi—計量段上物料重量;
L—計量段長;
ΔL—采樣間隔距離;
從上式中可以看出P/L即為皮帶每米上物料的重量,n為皮帶走過ΔL的段數,P/L·ΔL即為走過ΔL長度的重量,對n段重量求和即得累計重量W。
電子秤皮帶速度V可由下式求得:
式中:T為走過ΔL長度所需的時間,ΔL為采樣間隔。
現用電子秤使用多秤臺聯合監控功能要實現多秤臺聯合監控功能,每只傳感器的位置必需定位,與其對應的重量變送器也需對應。進料口方向的兩只傳感器SP1.1和SP1.2組成秤臺1,即應急秤1,出料口方向的兩只傳感器SP1.3和SP1.4組成秤臺2,即應急秤2,秤臺1和秤臺2合起來共同組成秤臺3。秤臺3為常規缺省秤,即運行秤。物料進來先經過秤臺1,再經過秤臺2。物料經過電子皮帶秤,3個秤臺會分別對其進行稱重并累計。
通過程序的修改和上位WINCC的改進,控制系統必須能實現對電子秤精度的實時監控,當精度偏差超過預設值時,一定時間后報警,并彈出相應對話框,提醒操作人員電子秤精度異常,是否采取停機操作,此時如果操作工在彈出的對話框中點擊“是”,執行電子秤的進料端設備停機,防止物料再次進入精度有誤的電子秤,點擊“否”,設備不停機,如果不做任何操作,設備在偏差開始后60S停止,停機后,有關人員對電子秤進行檢查,并處理驗證后再啟動設備。在整個設計過程中,必須做到畫面反映問題詳細清晰,方便操作,精度設定預置值可調,精度超過預設置彈出對話框的時間可調,精度的歷史趨勢在WINCC上可看到曲線。
通過STEP7編程,將秤臺1和秤臺2進行比較計算出電子秤精度值,及電子秤累計超差百分比(電子秤精度),實現對電子秤精度的實時監控。當實際精度與設定精度偏差時間達到40S時,對話框正常彈出,點擊停機按鈕測試,停機正常,所停設備正確,停止了相應電子秤后續供料,可防止電子秤精度錯誤時,物流繼續進入電子秤造成質量事故。點擊“否”設備不停機,此時操作人員可查看累計百分比超差設定值是否合理,并查看歷史趨勢曲線,看是否有必要停機,如果實時精度與歷史趨勢中的精度相差較大,停機后可安排電子秤維護人員對電子秤進行過碼,調零,確認無誤后再繼續運行設備。如果操作人員由于某些原因沒能及時發現所彈出的對話框,設備在電子秤精度偏差出現后60S停止,提高了設備的自動防差錯能力。
通過增加電子秤精度報警功能,降低了因電子秤精度不準確引起的煙葉、煙絲加工異常,提升制絲產品質量,提高設備對工藝的保障能力,從而提高卷煙煙絲品質,避免一些不必要的市場投訴,維護卷煙品牌的良好形象,提高了品牌的市場競爭力。
參考文獻:
[1]電子秤的設計與實現.劉紅,張東亮,周方,《自動化技術與應用》,2017.
[2]基于ADS1100的高精度電子秤設計與實現.郭志勇,《安徽工業大學學報(自然科學版)》,2010.
作者簡介:
張碧昕,1982年 男 漢族 云南玉溪 技術員 本科生 紅塔煙草(集團)有限責任公司 玉溪卷煙廠 研究方向:設備維護
湯文林,1987年 男 漢族 云南玉溪 助理工程師 本科生 紅塔煙草(集團)有限責任公司 玉溪卷煙廠 研究方向:設備維護
曾桔林,1992年 男 漢族 云南玉溪 助理工程師 本科生 紅塔煙草(集團)有限責任公司 玉溪卷煙廠 研究方向:設備維護
李瓊美,1985年 女 彝族 云南玉溪 助理工程師 碩士研究生 紅塔煙草(集團)有限責任公司 玉溪卷煙廠 研究方向:電氣自動化 設備管理 信息化管理