駱 青
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)
固定床間歇煤氣爐制取的半水煤氣進入氣柜前,溫度高、粉塵多,一般流程設計中會設置多個洗氣塔串聯,以降低半水煤氣溫度并除塵,然后進入后段工序。洗氣塔的降溫效果是影響后段生產的一個重要因素。
安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能化工)供氣車間造氣崗位共有3套造氣系統,每套系統由2臺洗氣塔串聯。由于洗氣塔降溫效果差,夏季生產時氣柜出口半水煤氣溫度達48 ℃,嚴重影響后段產量。為此,2014年3月,在系統檢修期間對1#、3#造氣洗氣塔分別進行改造。從檢修的結果看,技改效果較理想,實現了裝置的長周期穩定運行,創造了良好的經濟效益。
噴頭是空塔噴淋的主要部件,其功能是讓流經噴頭的循環水均勻噴射并形成水霧,與上升半水煤氣充分接觸,從而起到降溫、除塵的效果[1-2]。由于造氣循環水質非常差,解決噴頭堵塞是噴頭設計的一大難題。中能化工供氣車間造氣崗位洗氣塔先后經歷了3次技改,但是降溫效果都不理想,嚴重制約著后段生產。
第1次技改是蝸牛噴頭:這種噴頭由于材質為鑄鐵,且內部流通直徑小(僅10 mm),煤泥和煤焦油易黏附在內壁上,進而造成噴頭堵塞嚴重;且安裝數量多,1臺Ф 3 200 mm造氣洗氣塔共安裝60個噴頭,檢修清理非常困難。
第2次技改是角鋼穿流塔盤:這種設計雖效果尚可,噴頭不堵塞,但設計復雜、投資大、施工難度大、用水量很大、塔盤阻力大。
第3次技改采用了目前化工行業比較受推崇的SX無填料噴淋洗氣塔技術,可根椐生產技術需要設計噴嘴的數量和孔徑。由于中能化工造氣崗位循環水經過洗氣塔換熱除塵后,經填料式冷卻塔換熱,造成循環水中帶有大顆粒塑料片、煤籽、煤泥、煤焦油,且脫硫廢液有時也排入循環水中,其腐蝕性較強。即使循環水做了技改,如過濾、沉淀、加藥,也避免不了上述問題,噴頭經常堵塞,每年大修時就必須清理噴頭。
目前,供氣車間結合上述幾種噴頭的設計原理和優缺點,設計出一種通量大、無堵塞的齒形沖濺式噴頭,并在洗氣塔內部做了技術改造,塔壁安裝氣體分布器,塔下部氣液的接觸充分,角鋼的邊緣設計成齒形,形成淋降的液流,增大了氣液的接觸機會與面積,提高了降溫、除塵的效果,它繼承了淋降式塔板的優點。此種技術發揮了前三者的優點,減少了其缺點,而且相較于其他塔型而言,既能長期穩定運行,效率又高。從2014年1月大修技改,2臺洗氣塔運行至今效果明顯,洗氣塔未檢修過,洗氣塔的降溫效果和水量沒有改變,運行維修費用較低。
噴頭在設計上主要從兩方面考慮:①不能讓循環水中的雜質堵塞噴頭,故設計時采用內徑DN50 mm的不銹鋼管作為噴頭的噴嘴,其流通直徑是原噴頭的2.5倍;②噴頭出水時要分布均勻,具有霧化效果,使其與氣體充分接觸換熱,故出水口設計成2道鋸齒分布,循環水被擊碎霧化,以達到均勻分布;③由于造氣循環水腐蝕性較強,因此噴頭在材質上采用不銹鋼管進行加工。噴頭設計示意見圖1(材質為304不銹鋼,鋸齒均勻分布)。

圖1 噴頭設計示意
設計原理是:具有一定壓力的循環水,通過洗氣塔上水管進入塔內各噴頭支管,然后進入噴頭,通過噴嘴沖擊到噴頭的齒形折流板上,部分循環水被齒形均勻分布;另一部分循環水被折流到齒形反射板上,循環水再一次被均勻反射擊碎噴出,最終形成傘狀霧化水面。半水煤氣穿過傘狀霧化水面及下流的水霧形成水汽混合物,能與循環水充分接觸,發生熱的交換和除塵,最終煤氣溫度被降低。由于內孔設計較大(DN50 mm),在高壓水的作用下根本不會發生堵塞,且安裝拆卸方便。

圖2 角鋼齒形分布器示意
洗氣塔能達到降溫除塵目的,主要是保證噴頭的噴水量和噴水效果,其次是保證半水煤氣均勻分布不偏流,使上升的氣流與下降的水霧充分接觸換熱,因此洗氣塔在解決噴頭問題后,進一步要解決氣流均勻分布。即在洗氣塔的中下部安裝3層角鋼齒形氣體分布器(材料為Q235角鋼,齒形為等邊三角形均勻分布),其作用是:①下流的循環水落到角鋼的脊背上被擊碎散射,增加了循環水在塔內的霧化效果(見圖2);②上升的半水煤氣穿過均勻分散的角鋼分布器被均勻分散,不會發生氣體偏流,保證水與氣的充分接觸[3-4]。
其工作原理:洗氣塔內下流的循環水,落到齒形角鋼的脊背上被擊碎散射(見圖3);上升的半水煤氣穿過分散的齒形角鋼分布器被均勻分散,與霧化狀的循環水充分混合換熱,半水煤氣攜帶粉塵與被加熱的水流下降到塔底,達到半水煤氣降溫除塵的效果[5]。

圖3 氣體分布器工作原理示意
2014年3月,供氣車間在檢修期間對1#、2#造氣洗氣塔分別進行改造,從檢修的結果看,達到了良好的預期效果。
1#、2#造氣洗氣塔技改參數:塔體Φ3 600 mm×17 400 mm,氣量60 000 m3/h(溫度150~75 ℃,壓力0.004 MPa),液量900 m3/h(溫度≤32 ℃,壓力≥0.39 MPa)。設置3層噴頭,每層5只,共15只,上噴、空塔噴淋。洗氣塔中、下部設置3層齒形角鋼分布器,間隔300 mm。氣體進、出口DN1 500 mm;液體進口3個 DN250 mm,液體出口DN500 mm。
洗氣塔技改前、后降溫效果的對比見表1。

表1 洗氣塔技改前、后降溫效果的對比
由表1可知:技改后,1#洗氣塔出口煤氣溫度降低了17 ℃,2#洗氣塔出口煤氣溫度降低27 ℃,氣柜出口煤氣溫度降低了6 ℃,降溫效果較為明顯。
供氣車間西廠造氣20臺煤氣爐生產的半水煤氣供3臺6M50、4臺4M50、2臺MH、1臺H12壓縮機,一段進氣壓力38 kPa,34 ℃水蒸氣分壓為5 319 Pa, 40 ℃水蒸氣分壓為73 814 Pa,則計算出壓縮機一段進口在34 ℃時的生產能力為39.35 t/h,壓縮機一段進口在40 ℃時的生產能力為37.85 t/h,增加生產能力1.50 t/h,生產能力提高了5.56%。按全年生產天數為350 d計,則全年增加總氨產量為12 600 t。此增加的產量主要是降低半水煤氣溫度、增加壓縮機打氣量獲得的,在成本計算上除消耗半水煤氣外,其余消耗成本基本不增加。按合成氨效益100元/t計,則全年直接效益約為126萬元。
目前,多見的半水煤氣洗氣塔內件有噴淋、角鋼穿流塔盤、瓷環填料、不銹鋼格柵填料等幾種,以常見的Φ3 600 mm洗氣塔為例,不同結構性能及費用對比見表2(表中數據基于同等的氣量、水量和進氣溫度)。

表2 洗氣塔不同結構性能及費用對比
由表2可知;采用該技術改造后,不僅從成本上可直接降低9萬元左右,而且由于安裝方便,人工安裝費也降低0.5萬元。
通過此次對造氣洗氣塔的改造優化,工藝流程更加合理,裝置能實現長周期穩定運行,提高了裝置的經濟性。由于該技術在實踐中取得了良好的效果,2015年11月在設備大修時,對3#、5#造氣洗氣塔也進行了技改,達到了預期的效果:洗氣塔出口半水煤氣溫度同期條件下降低了10 ℃,煤氣溫度的降低提高了羅茨鼓風機、壓縮機等動力設備的機械效率?,F計劃將該技術在化工車間推廣和應用,使后續崗位的換熱效果得到大幅改善,優化生產條件,對節能減排起到積極的推動和示范作用,社會、環境效益顯著。