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齊魯熱電SCR脫硝系統(tǒng)運行中存在的問題及應(yīng)對措施

2018-08-02 02:45:22李海濤
中國資源綜合利用 2018年6期
關(guān)鍵詞:煙氣催化劑系統(tǒng)

李海濤

(中國石化齊魯石化分公司熱電廠,山東 淄博 255410)

氮氧化物(NOx)是燃煤過程中排放的主要大氣污染物,其危害較大且難以處理,是引起溫室效應(yīng)、酸雨和光化學(xué)反應(yīng)的主要物質(zhì)。中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)、消費國,煤炭燃燒產(chǎn)生的大氣污染物帶來嚴(yán)重的環(huán)境污染、生態(tài)破壞。隨著我國對環(huán)境保護工作的日益重視,降低氮氧化物排放量成為燃煤鍋爐達標(biāo)運行的重要工作。燃煤電廠主流的煙氣脫硝技術(shù)是選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù),近年來發(fā)展迅猛[1]。

齊魯石化熱電廠本部擁有8臺410 t/h燃煤鍋爐,2014年引進北京國電龍源SCR煙氣脫硝技術(shù),催化劑采用“2+2”布置,第一階段設(shè)置兩層催化劑,預(yù)留兩層催化劑位置,改造完成后,煙氣排放滿足《山東省火電廠電氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37 664-2013)和《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB372376-2013)規(guī)定的NOx低于100 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著排放要求的提高,2016年又對8臺鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)增上一層催化劑,煙氣NOx排放達到低于50 mg/m3要求。然而,SCR脫硝系統(tǒng)在運行中遇到一些問題,這在一定程度上影響了機組的穩(wěn)定運行和超凈排放。

1 SCR脫硝工藝系統(tǒng)

煙氣脫硝系統(tǒng)主要包括煙氣系統(tǒng)、SCR催化反應(yīng)系統(tǒng)、氨噴射系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)和其他輔助系統(tǒng)。

1.1 煙氣系統(tǒng)

煙道以最差運行條件進行設(shè)計。煙道最小壁厚不小于6 mm,煙道內(nèi)煙氣流速不大于15 m/s。催化劑區(qū)域內(nèi)流速不大于6 m/s。在適當(dāng)位置配有足夠數(shù)量的人孔門和清灰孔,便于維修和檢查。在外削角和變截面收縮等急轉(zhuǎn)彎頭處以及煙氣流動模型研究結(jié)果要求的其他地方,設(shè)置了導(dǎo)流板;在易積灰的煙道轉(zhuǎn)彎處設(shè)計了防積灰設(shè)施;設(shè)計了低溫省煤器泄漏時的排水措施,可由4根排水管直接排到灰溝[2]。

1.2 催化反應(yīng)系統(tǒng)

反應(yīng)器設(shè)計成煙氣豎直向下流動,入口和出口段設(shè)置導(dǎo)流板,對于易于磨損的部位設(shè)計必要的防磨措施。頂部入口截面煙氣速度分布最大允許偏差不超過±15%,煙氣溫度分布最大允許偏差不超過±10℃,NH3/NOx摩爾比分布最大允許偏差不超過±5%。反應(yīng)器設(shè)置足夠數(shù)量的人孔門,配有可拆卸的催化劑測試塊。出、入口各設(shè)置一套NOx和O2分析儀及相應(yīng)的過濾、加熱吹掃裝置的取樣系統(tǒng),在反應(yīng)器出口設(shè)置一套原位式激光測量法的NH3逃逸分析儀。在渦流混合板處設(shè)置10個取樣口測量氨氣濃度和流速。反應(yīng)器入口設(shè)計5個煙氣取樣口,測量NOx和O2;出口設(shè)計5個煙氣取樣口,測量NOx、O2和NH3。

根據(jù)煙氣設(shè)計參數(shù)要求,選用18孔蜂窩催化劑。采用模塊化設(shè)計,統(tǒng)一規(guī)格,與板式或波紋板式催化劑具有互換性。

催化劑正常工作溫度:315~420℃,最高工作溫度不大于450℃。催化劑可在煙氣溫度不高于420℃的情況下長期運行,同時催化劑可承受運行溫度為450℃、不低于5 h的考驗,不產(chǎn)生任何損壞。

1.3 噴氨系統(tǒng)

每臺鍋爐設(shè)置2臺滿負(fù)荷容量的離心式稀釋風(fēng)機,一用一備。設(shè)置一套氨/空氣混合系統(tǒng),用于氨氣與空氣的混合。

為保證氨氣注入煙道的絕對安全以及混合均勻,將氨氣濃度降低到爆炸極限(爆炸極限在空氣中的體積分?jǐn)?shù)為16%~25%)下限以下,控制在5%以內(nèi)。稀釋風(fēng)機必須能保證30%~100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下正常運行,風(fēng)量裕度不低于10%,風(fēng)壓裕度不低于20%。

氨/煙氣混合均布系統(tǒng)設(shè)計如下:由氨/空氣混合系統(tǒng)來的混合氣體噴入位于煙道內(nèi)的渦流混合器處,在渦流混合器前裝設(shè)手動調(diào)節(jié)閥,在系統(tǒng)投運后根據(jù)煙道進出口的NOx濃度來調(diào)節(jié)氨的分配量。

2 SCR脫硝系統(tǒng)運行中存在的問題及應(yīng)對措施

齊魯熱電8臺煤粉鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)自投運以來,反應(yīng)器入口煙氣溫度在320~375℃,滿足催化劑溫度窗口要求,每臺鍋爐脫硝效率高于90%,實現(xiàn)了脫硝自動調(diào)整,操作簡單,鍋爐煙氣穩(wěn)定達標(biāo),但在運行過程中仍出現(xiàn)以下問題。

2.1 供氨母管壓力波動

液氨在罐區(qū)通過蒸發(fā)器蒸發(fā)成氣氨后,經(jīng)由Φ100氣氨管線送至鍋爐區(qū)域,各爐用Φ50管線從母管引接。在混合器中氣氨與稀釋風(fēng)機的冷風(fēng)混合后,通過7個噴嘴進入上升煙道,經(jīng)渦流混合后送入SCR反應(yīng)器。

脫硝要求供氨壓力保持在0.3~0.6 MPa,低于0.15 MPa聯(lián)鎖停車。由于氣氨除供8臺鍋爐脫硝用戶外還供應(yīng)兩臺氨法脫硫塔,氨法脫硫塔氣氨用量大,大量使用時造成脫硝供氨母管壓力大幅波動,自動控制無法投入運行。運行過程中,SCR供氨母管壓力最高至0.8 MPa,最低至0.1 MPa,波動幅度達0.7 MPa,出現(xiàn)了供氨壓力低造成的脫硝裝置聯(lián)鎖停車事故。

對此,2014年10月新增一套液氨蒸發(fā)器,專供脫硝裝置使用,避免了脫硫、脫硝系統(tǒng)相互影響,脫硝系統(tǒng)自動控制投入,鍋爐煙氣穩(wěn)定達標(biāo)。

2.2 噴氨量波動大

單爐用Φ50管線從供氨母管引接,供氨管線未設(shè)置保溫措施。在夏季運行時,供氨調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)噴氨量穩(wěn)定,鍋爐煙氣穩(wěn)定達標(biāo)。在冬季運行時,出現(xiàn)供氨調(diào)節(jié)閥及后管路結(jié)霜、結(jié)凍,甚至供氨調(diào)節(jié)閥凍結(jié)問題,導(dǎo)致噴氨量大幅波動,影響鍋爐穩(wěn)定達標(biāo)。

對此,2015年1月在脫硝供氨母管上加裝一臺氣氨電加熱器,將氣氨由15℃加熱到50℃,效果不明顯。又在各臺爐供氨管線加裝蒸汽伴熱線并對管線進行保溫,供氨管線結(jié)霜及調(diào)節(jié)門凍結(jié)問題解決,冬季運行中供氨調(diào)節(jié)門動作靈活,自動控制投入運行,鍋爐煙氣穩(wěn)定達標(biāo)。

2.3 脫硝壓縮空氣系統(tǒng)冬季凍堵問題

脫硝SCR區(qū)域的聲波吹灰器和儀表用氣引自廠壓縮空氣系統(tǒng)。脫硝壓縮空氣母管引自廠公用壓縮空氣緩沖罐,在標(biāo)高0m處由一條Φ150管線送至鍋爐區(qū)域。單爐用一條Φ50管線與母管連接,送至標(biāo)高20 m脫硝壓縮空氣緩沖罐后供單爐聲波吹灰器和儀表使用。

在冬季運行過程中,多臺次鍋爐出現(xiàn)脫硝用壓縮空氣壓力低現(xiàn)象,廠用壓縮空氣系統(tǒng)運行正常。對脫硝壓縮空氣罐加強定期放水工作,此現(xiàn)象仍存在,壓縮空氣母管末端的8#爐尤為嚴(yán)重。分析認(rèn)為,雖然壓縮空氣經(jīng)過干燥后有一定的露點溫度,但不能保證壓縮空氣內(nèi)不含水,壓縮空氣罐定期放水工作。此外,由于位置較高,母管內(nèi)存水泄放不徹底,造成壓縮空氣管線凍堵。根據(jù)分析結(jié)果,對壓縮空氣母管通過臨時跨線閥進行放水,結(jié)果發(fā)現(xiàn),放出大量存水。壓縮空氣母管無放水閥的設(shè)計,導(dǎo)致壓縮空氣母管內(nèi)存水,冬季溫度較低時造成單爐管線凍堵,提出增加母管疏水管線的建議后,脫硝壓縮空氣冬季未再出現(xiàn)凍堵問題。

2.4 氨/空氣混合器及噴嘴堵塞問題

2.4.1 氨/空氣混合器堵塞

2015年8月,在脫硝系統(tǒng)運行一年左右后,8臺鍋爐脫硝系統(tǒng)稀釋風(fēng)機風(fēng)量均出現(xiàn)了不同程度的下降問題。現(xiàn)場查看稀釋風(fēng)機入口濾網(wǎng)等部件沒有發(fā)現(xiàn)問題。利用停爐機會,檢查了2#爐脫硝氨/空氣混合器內(nèi)部運行情況,發(fā)現(xiàn)氨/空氣混合器發(fā)生大面積堵塞,混合器表面有大量積灰,通流面積降低,導(dǎo)致稀釋風(fēng)量減小,如圖1所示。

圖1 氨/空氣混合器清理前、后對比照片

對氨/空氣混合器進行清理,重新運行后,稀釋風(fēng)量恢復(fù)投運前狀態(tài),運行情況良好。因此,制定每次停爐必須對氨/空氣混合器進行清洗、檢查的定期工作計劃,至今未再發(fā)生稀釋風(fēng)量不足問題。

2.4.2 氨噴嘴堵塞

2017年1月,停爐檢查2#爐脫硝裝置時,筆者發(fā)現(xiàn)氨噴嘴形成的“牛角灰”延伸至渦流混合器形成搭橋現(xiàn)象,如圖2所示。搭橋灰錐導(dǎo)致所在噴嘴噴氨量下降,均布性變差,與煙道尾部的低溫空氣預(yù)熱器部分堵塞高度關(guān)聯(lián)。

圖2 噴嘴積灰前、后對比照片

分析認(rèn)為,主要原因是低溫的NH3、空氣混合氣體與高溫的含SO3的氣體接觸,生成NH4HSO,黏附在噴嘴上,逐漸堆積形成“牛角灰”,灰錐不斷增長延伸至渦流混合器處形成搭橋現(xiàn)象[3]。因此,對2#爐氨噴嘴進行改造,將噴嘴直徑由100 mm將為80 mm,與渦流混合器距離由500 mm增加至650 mm,提高噴嘴處的流速,避免灰錐的形成,下一步將進一步觀察此措施的實施效果。

3 結(jié)論

自投運以來,齊魯熱電8臺鍋爐SCR脫硝系統(tǒng)運行基本穩(wěn)定,自動控制投入,脫硝效率高。除發(fā)生上述問題外,還有氨逃逸表指示不準(zhǔn)確、聲波吹灰器頻繁故障等問題,給生產(chǎn)運行帶來了一定的困擾。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視,熱電廠在運行過程中需要加緊解決現(xiàn)有的各種問題,確保煙氣穩(wěn)定達標(biāo)。

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