王秀亮



【摘要】根據我國現階段煤炭市場的需求狀況和入洗原煤的煤質特性,對選煤工藝進行技術改造,對煤炭產品結構進行合理調整,將洗動力煤生產工藝改造成為洗精煤生產工藝,優化豐富了洗選產品類別,提高資源利用價值,滿足煤炭市場需求,創造了更高的社會效益,綜合論證了產品結構調整的功效。
【關鍵詞】技術改造 產品結構調整 動力煤 效益
1 概述
古城煤礦選煤廠最初設計為礦井型動力煤選煤廠,年生產能力為90萬噸,于2001年竣工并投入生產使用。產品動力煤灰分在20%左右,而電廠燃煤灰分平均在28%左右,且動力煤產品結構比較單一,市場需求渠道狹窄,資源利用率低下,不僅造成了能源浪費,而且增加了用煤企業的生產成本,這就不僅造成了供應與需求間的矛盾,同時也影響到選煤廠產品的市場銷售和企業的經濟效益。
根據我國煤炭市場需求的變化,2006年選煤廠進行了工藝改造,調整煤炭加工產品結構。經改造擴建后,年生產冶煉精煤能力高達180萬。選煤工藝采用動篩跳汰機處理粒度300~50mm大塊原煤、篩下空氣室跳汰機分選50mm以下粒級末煤的分選工藝,根據0.5~0.2mm級煤泥可選性的特點,采用濃縮旋流器組初步濃縮、電磁高頻篩(篩孔為80目)脫水回收工藝流程,處理后產品灰分較低,一般在10%左右,可摻人塊精煤系統混合銷售。改造后,洗洗加工產品由原來單一的動力煤和研石改變為塊精、末精、中煤和矸石產品,在很大程度上適應了煤炭市場的需求,增加了企業的市場競爭力,提高了企業的社會效益和經濟效益。
2 生產動力煤存在的主要問題
選煤廠原設計為生產動力煤,工藝流程比較簡單,原煤經準備篩分后分為-6mm和6-50mm兩粒級,其各粒級與產率及灰分關系見表1.
6-50mm粒級進入跳汰機分選,經跳汰機排研后,分選出的中煤及各粒級精煤與0-6mm粒級原煤混合即產品動力煤,其灰分大約在20%左右,而市場需求的動力煤灰分一般在28%左右,這就造成了供求間的差距和矛盾,增加了用戶的生產成本,縮減了企業的經濟效益,同時浪費了社會資源。
另外,根據我國煤炭市場的需求量的日益增大,礦井進行了擴建技術改造,由原來的年產量90萬噸提升到年產量220萬噸,所以選煤廠的生產能力不能滿足礦井產量的需要,因此選煤廠需要擴建,提高原煤人洗能力,同時根據市場需要,調整煤炭加工產品。
3 產品調整方案與選煤工藝改造
經研究論證,針對選煤廠的動力煤生產工藝進行改造,首先將礦井原煤進行初步分級,在原煤準備車間使用¢50mm分級篩,對于+50mm粒級塊煤使用動篩跳汰機分選,增加了塊精和大矸兩種產品。對于-50mm粒級原煤使用篩下空氣室跳汰機分選,將產品調整為精煤、中煤和洗研三種。其改造前后選煤工藝流程見圖1、圖2.選煤廠進行工藝改造后,由原來單一的主打產品動力煤調整為塊精、冶煉精煤、中煤、煤泥和研石,豐富了煤炭產品類型,完善了選煤廠生產工藝,提高了選煤產品在市場中的機動靈活性和竟爭能力,滿足了市場需求,同時也給企業帶了可觀的經濟利益。
4 選煤產品調整的效果
4.1 提高了生產能力
選煤廠經過擴建改造,將原單系統生產改為雙系統生產,增加了一臺SKT-20跳汰機,提高了選煤生產的穩定性,同時將原來的90萬噸動力煤選煤廠改建成年處理能力180萬噸冶煉精煤選煤廠,大大提高了選煤廠的人洗能力,使之生產能力與礦井生產基本同步,滿足了礦井生產的需要。
4.2 增加了經濟效益
動力煤生產系統人洗量低,年僅90萬噸,且產品動力煤與原煤的價格差額不大,加工產品比較單一,容易受到市場因素的制約,產品加工生產不穩定,自2006年改造投產以來,累計創造經濟效益2億多元。
選煤廠改造成冶煉精煤工藝后,原煤處理能力提高了一倍,且煤炭加工產品多樣化,冶煉精煤市場潛力大,基本上供不應求,提高了選煤廠生產的穩定性,選煤廠工藝改建后,年創經濟效益均在一億多元以上。由此可見,在選煤工藝改造和產品結構調整后,選煤廠取得了非常可觀的經濟效益。
4.3 提高了社會效益
根據我礦生產原煤的特性,經過洗選加工后動力煤的灰分在20%左右,與動力煤用戶的28%灰分差距較大,不僅不能實現供需平衡,還造成了資源浪費。
原煤進行洗選加工后,對煤炭進行了科學的合理分類,產品精煤用于冶煉行業,其他副產品用作動力煤和燃煤,滿足了煤炭市場的不同需求,進行了資源合理配置,提高了煤炭的利用價值,具有很高的社會效益。
5 結束語
運行實踐證明,根據我礦原煤的特性,對選煤廠進行的技術改造,將動力煤產品調整為冶煉精煤產品是完全可行的,豐富了煤炭加工產品的品種,提高了煤炭產品質量,不僅滿足了礦井生產的需要,而且煤炭洗選產品結構適應了我國煤炭市場的變化需求,再給企業帶來巨大經濟效益的同時,也創造了很高的社會效益和社會價值。