藍仕忠,王 旭,彭 亮
(1.廣西華錫集團股份有限公司銅坑礦,廣西 河池市 547205;2.長沙礦山研究院有限責任公司,湖南 長沙 410012)
近年來,資源高效回收和環境保護日益受到重視[1],促進充填工藝技術的大力發展[2-4],充填采礦法在全國得到了廣泛的應用,應用范圍從高品位貴金屬礦到低品位鐵礦,甚至非金屬礦。新建礦山紛紛建設先進的充填系統,而老礦山則傾向于對現有充填系統進行升級改造[5-6]。
銅坑礦是開采多年的老礦山,主要采用空場法、組合崩落法以及空場嗣后(廢石)充填法,生產中存在以3個問題:礦石損失貧化大;地壓活動頻繁;地表生產設施受到威脅。
銅坑礦曾于20世紀80年代建設了棒磨砂膠結充填系統,該充填系統包括棒磨砂車間及充填料漿制備站、充填管道斜井等工程建設。充填系統建成后,進行了調試和試充填,由于受當時礦產品價格低和充填成本較高等原因影響,充填系統于2002年停用,目前井下主要采用廢石充填,存在著效率低下,成本高,且充填質量不能滿足安全生產要求等問題。因此,對礦山原充填系統亟需進行改造。
原有充填設施盡量加以利用,以縮短基建周期,降低建設投資。由于該充填站十幾年處于擱置狀態,站內機械設備、管道電纜等均已撤除,鋼構件也已嚴重銹蝕。經現場考察,確認可利用的設施有:棒磨砂車間廠房;充填站2個立式砂倉,2個水泥倉,制備廠房、配電室、儀表室、工具房、鋼筋混凝土廊道、濃密池等。經論證,在原址上對原有棒磨砂充填系統進行改造,采用全尾砂結構流膠結充填工藝,充填系統流程見圖1。

圖1 充填系統流程
尾砂由汽車運至銅坑礦后,通過卸料平臺卸入料倉中。尾砂通過受料槽卸入攪拌槽,在攪拌槽中再造漿后由渣漿泵輸送至充填站立式砂倉進一步處理。
碎石倉壁上開卸料門洞,以供自卸汽車卸料。門洞上安裝電動卷閘門。為了防止大塊進入攪拌槽及渣漿泵,于溜槽中部設置滾筒篩。選用Φ2.5 m×2.5 m強力攪拌槽,松散狀尾砂經攪拌槽攪拌制漿均勻后,再由渣漿泵通過管道輸送至充填站的立式砂倉中以備充填之用。攪拌槽上安裝超聲波料位計并設報警裝置,以使攪拌槽料位處于合理高度。
利用充填站已有的2個立式砂倉儲存全尾砂漿,尾砂漿在立式砂倉中進一步沉降脫水,使其達到最大沉降濃度。為了便于立式砂倉頂部澄清水的排放,于2個立式砂倉之間增設梯子間,并于砂倉直筒段每隔1 m于砂倉外側設置排水閥門。在倉中設置壓氣造漿噴嘴,砂倉壓氣造漿時,由螺桿式空壓機供給壓氣,將砂倉內的尾砂充分擾動,形成均質流體,實現尾砂漿預攪拌。
利用2個水泥倉(容積500 m3)儲存水泥,罐車運散裝水泥至充填站后,氣卸入水泥倉。倉頂設置除塵器和雷達料位計。水泥倉底部安裝有電液閘門及螺旋給料機。水泥給料量由電子秤檢測。螺旋給料機電機采用變頻調速(0~50 Hz),改變螺旋轉速即可改變水泥給料量,以滿足不同灰砂比要求。水泥給料計量由計算機軟件實時監控,并根據流量波動及設定灰砂比及時調整水泥給料量,小時給料誤差控制在0.5 t/h之內,做到精準給料。
全尾砂漿、調濃水及水泥經各自的供料線進入攪拌機。攪拌機采用臥攪+高速攪兩段攪拌。充填料各組分經兩段攪拌后制備成高濃度(70%)、流動性良好(坍落度28 cm)的充填料漿[4-5],通過充填鉆孔及井下充填管網自流輸送至井下采場空區進行充填。
雙軸攪拌機及高速活化攪拌機生產能力均為150 m3/h,其中高速活化攪拌機變頻調速。雙管螺旋給料機水泥輸送能力50 t/h,變頻調速。
研制的自動控制[8]系統,使充填站所有運行設備均可在控制室進行有效控制,充填料漿制備參數可根據充填工藝要求進行調節。充填系統運行時可以實行手動與自動控制的切換。當充填系統運行穩定時,通過控制系統軟件設置各充填參數,充填系統按設置好的參數自動運行。如出現異常就會自動報警,并可通過手動調節恢復至正常狀態。設置了視頻監視系統與數據自動記錄系統,充填站運行狀況和參數可在控制室及總調度室進行監視和查閱。
充填系統改造后已在實際生產中運用1年,取得了以下成果:
(1) 通過充填系統改造,礦山實現全尾砂膠結充填,充填指標為:流量150 m3/h,濃度70%以上,25萬m3/a。
(2) 再造漿工藝集尾砂存儲、篩分、攪拌和輸送功能于一身,料漿制備濃度達到45%,流量100 m3/h,為充填站提供無雜質、高濃度尾砂漿。
(3) 壓氣造漿保障立式砂倉內砂漿均勻、濃度穩定,造漿噴嘴故障率低。
(4) 水泥給料計量由計算機軟件實時監控,并根據流量波動及設定灰砂比及時調整水泥給料量,小時給料誤差控制在0.5 t/h之內,做到精準給料。
(5) 兩端攪拌確保充填料漿均勻,無水泥團聚現象,有利于料漿強度的增加,節約水泥用量,工業試驗結果顯示,灰砂比1∶6、濃度72%時,料漿28 d強度2 MPa,其強度值較實驗室相同配比結果高10%。
(6) 自動控制系統的改造運用,極大地提高了工作效率,降低工人勞動強度及人工成本。
銅坑礦目前采用全尾砂結構流膠結充填工藝技術,充填系統的成功改造滿足了該充填工藝技術的要求,該系統具有工藝流程順暢、建設投資少、技術可靠等優點,具有良好的社會效益和廣泛的推廣價值。