趙石豪
(西山煤電集團(tuán)公司 西曲礦,山西 古交 030200)
西曲礦位于山西古交市汾河北岸,地處呂梁山脈東麓,井田內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造簡單,為一走向近南北,傾向西的單斜構(gòu)造。礦井設(shè)計年生產(chǎn)能力3.0 Mt/a。煤層傾角為8°~11°,煤層為石炭系太原市組和二迭系山西組,主采4#煤層平均厚度4.87 m。為結(jié)構(gòu)簡單—較簡單層位穩(wěn)定的可采煤層。18202綜采工作面位于+540 m水平東一采區(qū),工作面走向長1236 m,傾斜長度169 m,4#煤層頂板多為砂巖,局部為泥巖或薄層泥巖偽頂。
根據(jù)分源法預(yù)測瓦斯含量,西曲礦初期開采上山采區(qū),為低瓦斯;隨著開采深度增加,礦井瓦斯涌出量增加,開采至下山采區(qū)時為高瓦斯礦井。礦井相對瓦斯涌出量12 m3/t,煤層瓦斯含量為1.9 m3/t,4#煤層18202綜采工作面采用“U”型通風(fēng)系統(tǒng),在開采過程中隨著老頂冒落,采空區(qū)瓦斯大量涌入,造成綜采工作面回風(fēng)流和回風(fēng)隅角瓦斯積聚濃度超限。
結(jié)合西曲礦18202綜采工作面的地質(zhì)條件和對回采過程瓦斯涌出量的實時監(jiān)測,工作面回風(fēng)流中瓦斯主要來源為:采煤機(jī)生產(chǎn)時煤體釋放出的瓦斯占總瓦斯涌出量的30%;新暴露的煤壁所涌現(xiàn)出的瓦斯占15%;采空區(qū)和頂板冒落涌出的瓦斯55%。高瓦斯綜采工作面瓦斯涌出分布見圖1。

圖1 18202綜采工作面瓦斯涌出分布
規(guī)律表現(xiàn)為由下向上濃度逐步增加的發(fā)展態(tài)勢,由于上偶角區(qū)域風(fēng)流較小且瓦斯通過裂隙向綜采工作面上隅角持續(xù)移動,導(dǎo)致綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯超限,由此可知采空區(qū)漏風(fēng)強(qiáng)度及風(fēng)流方向?qū)ι嫌缃峭咚狗e聚有影響。因此,回風(fēng)隅角的瓦斯防治首先應(yīng)從采空區(qū)瓦斯治理著手,將采空區(qū)向綜采工作面回風(fēng)隅角的漏風(fēng)通路和風(fēng)向改變,減少瓦斯向回風(fēng)隅角的移動量,防止上偶角的瓦斯積聚。
由于18202綜采工作面瓦斯涌出量大,需加大工作面的量風(fēng),但在進(jìn)風(fēng)側(cè)會有大量漏風(fēng)進(jìn)入采空區(qū),將采空區(qū)的高濃度瓦斯通過工作面頂部帶入回風(fēng)巷,使工作面回風(fēng)隅角的瓦斯積聚超限。加強(qiáng)對工作面回風(fēng)隅角的管理,減少漏風(fēng)和改變風(fēng)流會使工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚現(xiàn)象得到有效控制。
隨著工作面的推進(jìn),風(fēng)障等設(shè)施的頻繁移動,對回風(fēng)隅角瓦斯積聚有不小影響,在工作面推進(jìn)的同時應(yīng)立即采取防治措施。同時加強(qiáng)綜采工作面回風(fēng)隅角的封堵,保證工作面上出口的通風(fēng)流暢。從而解決工作面上偶角因瓦斯積聚而超限的問題。
加強(qiáng)對高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角的封堵,減少其涌入途徑。由于采空區(qū)瓦斯?jié)舛容^高,應(yīng)減少進(jìn)入采空區(qū)的風(fēng)量,避免采空區(qū)的瓦斯向工作面回風(fēng)隅角的涌出,從源頭上對工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚超限進(jìn)行防治。采空區(qū)受切眼和運回順頂板冒落和地質(zhì)條件影響,容易形成漏風(fēng)通道,使用編織袋裝入阻燃性材料如灰渣、珍珠巖等,對回風(fēng)隅角空間及工作面端頭支架處進(jìn)行封堵填充嚴(yán)實,阻斷采空區(qū)瓦斯向工作面回風(fēng)隅角涌出移動的通道。通過實時動態(tài)監(jiān)測,西曲礦18202綜采工作面對回風(fēng)隅角封堵后瓦斯涌出量為198 m3/min,與未封堵前瓦斯涌出量369~435 m3/min相比,封堵效果明顯。
安裝擋風(fēng)簾引導(dǎo)一部分風(fēng)量流入回風(fēng)隅角,來稀釋工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚超限是傳統(tǒng)的處理方式。通過在18202綜采工作面回風(fēng)隅角上風(fēng)側(cè)安裝擋風(fēng)簾,改變風(fēng)流方向?qū)L(fēng)量引導(dǎo)至回風(fēng)隅角,可有效降低工作面回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛?。由于安裝擋風(fēng)簾對采煤機(jī)工作和支架移動造成影響,導(dǎo)致?lián)躏L(fēng)簾的損壞。為此,應(yīng)安裝兩道擋風(fēng)簾,當(dāng)采煤機(jī)運行至第1道擋風(fēng)簾處將風(fēng)簾拉至立柱處,形成交替互補(bǔ),保障采煤機(jī)運行過程中回風(fēng)隅角風(fēng)流的穩(wěn)定。根據(jù)西曲礦的實際使用情況,安裝擋風(fēng)簾方式僅適用于瓦斯涌出量低于 3 m3/min的綜采工作面。
結(jié)合采空區(qū)瓦斯?jié)舛雀?、瓦斯涌出量大特征,采空區(qū)瓦斯涌出量達(dá)到礦井回采工作面總瓦斯涌出量的 60%。以稀釋回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛葹槟康膶ぷ髅娌扇『侠砼滹L(fēng)。經(jīng)現(xiàn)場實驗與監(jiān)測,高瓦斯綜采工作面配風(fēng) 750~850 m3/min。在高強(qiáng)度綜合機(jī)械化采煤工藝,應(yīng)用有限。
高位鉆孔抽放瓦斯,是結(jié)合瓦斯上浮運移規(guī)律,將鉆孔布置在上覆頂板巖層的垮落帶、斷裂帶區(qū)間內(nèi),利用瓦斯抽放泵將采空區(qū)高濃度瓦斯抽出。來減少瓦斯向回風(fēng)流的涌入量,降低回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛取?/p>
(1)高位鉆孔參數(shù)設(shè)計
在西曲礦18202綜采工作面回風(fēng)巷分別設(shè)置兩個高位鉆孔進(jìn)行實驗和監(jiān)測。鉆孔設(shè)計在回風(fēng)巷的下幫,挑頂1.5 m,長4 m,寬2 m。高位鉆孔設(shè)計參數(shù)如表1、2所示。

表1 第1次高位鉆孔施工參數(shù)
(2) 效果分析
通過在18202綜采工作面回風(fēng)巷設(shè)計3個高位鉆孔,總有效抽放時間13 d,抽放量15 m3/min,抽放瓦斯?jié)舛?%,由于抽放量小,沒有達(dá)到抽放目標(biāo)。對第1次抽放孔的綜合研究分析后,對第2次抽放孔進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,取得顯著效果。抽放量達(dá)到25 m3/min,抽放瓦斯?jié)舛?9%通過參數(shù)測定分析,斜溝礦高位鉆孔瓦斯抽放高度應(yīng)控制在15~20 m之間,平距控制在5~15 m之間。

表2 第2次高位鉆孔施工參數(shù)
對于高瓦斯、易自燃綜采工作面,在采用綜合防治措施的同時還應(yīng)采取雙“U”型通風(fēng)系統(tǒng),增加尾巷通風(fēng),改變采空區(qū)漏風(fēng)方向來治理工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚。通過對西曲礦18202綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚現(xiàn)象采取綜合防治措施后,高位鉆孔瓦斯抽放的穩(wěn)定期,工作面瓦斯積聚現(xiàn)象不明現(xiàn),工作面回風(fēng)隅角瓦斯?jié)舛容^以往降低15%左右。通過現(xiàn)場實際使用與監(jiān)測。表明,采用上述綜合防治措施后,解決了高瓦斯綜采工作面瓦斯超限的問題。
通過上述研究分析,防治高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚超限,必須結(jié)合工作面實際條件,采取科學(xué)有效的綜合防治措施。
1)高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚超限是影響礦井安全生產(chǎn)的關(guān)鍵問題,鑒于高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯涌出量大和涌出不穩(wěn)定特征,加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)管理改進(jìn)通風(fēng)方式尤為重要,防治高瓦斯礦井回風(fēng)隅角瓦斯積聚超限應(yīng)采用科學(xué)的通風(fēng)方式和管理措施。
2)通過西曲礦18202高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯防治實驗表明,采用回風(fēng)隅角空間封堵、安裝擋風(fēng)簾、架設(shè)風(fēng)動風(fēng)機(jī)、合理配風(fēng)和高位鉆孔瓦斯抽放等綜合防治措施,來治理高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯積聚超限能獲得良好的效果。也為礦井地質(zhì)條件相似的高瓦斯綜采工作面回風(fēng)隅角瓦斯治理提供參考依據(jù)。