999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于工作研究的包裝生產(chǎn)線優(yōu)化研究

2018-07-27 11:31:00吳潔瓊蔣建洪
價值工程 2018年17期

吳潔瓊 蔣建洪

摘要:運(yùn)用工作研究方法對某藥品生產(chǎn)廠的貼膏包裝生產(chǎn)線進(jìn)行分析和研究。通過生產(chǎn)線作業(yè)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的收集和記錄,應(yīng)用工時測定、程序分析、操作分析、動作分析、瓶頸工序改善、生產(chǎn)線布局調(diào)整等方法實(shí)現(xiàn)了在不增人員的情況下縮短生產(chǎn)線周期時間16.17%,生產(chǎn)線平衡率提升10.4%,每小時產(chǎn)能提升了700PCS,并減輕了操作人員勞動強(qiáng)度。

Abstract: A work study method is used to analysis and optimize packaging line of a pharmaceutical factory, with the dada collected from working site observation, stopwatch measurement, program analysis, operation analysis, motion analysis, improvement of bottleneck, adjustment of production line layout and its causes. Without adding operators, the production cycle time was reduced by 16.17%, the line balancing rate promotes by 10.4%, per hour capacity increases 700PCS and reduced operator labor intensity.

關(guān)鍵詞:工作研究;瓶頸工序改善;生產(chǎn)線平衡

Key words: work study;improvement of bottleneck;line balancing

中圖分類號:F273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2018)17-0276-03

0 引言

近年來,在國家醫(yī)藥改革政策下,老齡化社會到來的環(huán)境下,藥品需求規(guī)模不斷擴(kuò)大,未來我國醫(yī)藥行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位將進(jìn)一步提高[1]。隨著國內(nèi)制藥企業(yè)的快速發(fā)展,A公司快速上升時期疏忽的許多問題就暴露出來,如車間布局不科學(xué)、物流路徑混亂、工序生產(chǎn)能力差別大、生產(chǎn)過程中浪費(fèi)環(huán)節(jié)多等。解決此類問題一般通過兩種途徑,一是重新規(guī)劃布置,包括投入自動化設(shè)備、引進(jìn)ERP系統(tǒng)、培訓(xùn)人員等;另一種方式是通過工業(yè)工程技術(shù)加以解決[2]。而工作研究是工業(yè)工程的核心和基礎(chǔ),在只需要較少投資或不需要投資的情況下,通過優(yōu)化作業(yè)流程和改進(jìn)操作方法,實(shí)行合理的工作定額,降低成本,提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和效益[3-4]。

本文以一家制藥企業(yè)的包裝生產(chǎn)線為研究對象,運(yùn)用工作研究的程序分析、操作分析、動作分析及作業(yè)測定等技術(shù)對生產(chǎn)線進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,達(dá)到提高生產(chǎn)線平衡率、縮短周期時間、提升產(chǎn)能和減輕操作人員勞動強(qiáng)度的目的。

1 生產(chǎn)線現(xiàn)狀與問題分析

1.1 生產(chǎn)線作業(yè)流程現(xiàn)狀

A公司始建于1952年,是廣西重點(diǎn)醫(yī)藥企業(yè)、國內(nèi)最大的外用貼膏藥品生產(chǎn)企業(yè),在骨科領(lǐng)域擁有系列化的產(chǎn)品和領(lǐng)先的品牌。公司目前主營擦劑、酊劑、軟膏、貼膏等外用藥品及醫(yī)療器械產(chǎn)品。

經(jīng)過六十五年的發(fā)展,公司營業(yè)額從每年幾百萬元發(fā)展到數(shù)億元人民幣,市場需求不斷增加。但是,貼膏藥品的最后工序——貼膏包裝工序,多年來一直采用手工包裝的傳統(tǒng)方法,包裝速度無法與前期膏藥提取、制膏、涂布速度相匹配,嚴(yán)重制約了公司產(chǎn)品的正常銷售和快速發(fā)展。根據(jù)訂單需求預(yù)測,到2018年包裝工序每日需交付45000盒,而現(xiàn)階段包裝工序每日生產(chǎn)量約39000盒,缺口達(dá)到15.4%。面對巨大的產(chǎn)能與需求差距,包裝生產(chǎn)線生產(chǎn)效率提升成為企業(yè)發(fā)展的迫切需要。

公司的包裝流水線分為內(nèi)包裝與外包裝兩部分,內(nèi)、外包裝均為單道工序的多人獨(dú)立作業(yè)[5]。根據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》對藥品包裝的相關(guān)規(guī)定,公司對內(nèi)包裝和外包裝用玻璃墻進(jìn)行隔離,內(nèi)包裝區(qū)域?qū)ν獍b區(qū)域呈正壓差,避免低潔凈級別區(qū)域空氣向高潔凈級別區(qū)域流動。包裝好的內(nèi)袋僅通過流水線傳送至外包區(qū)域,避免人員、物料的迂回往返導(dǎo)致交叉污染。

包裝生產(chǎn)線共有5個工序,分別為貼膏裝入內(nèi)袋(工序1)、內(nèi)袋封口(工序2)、內(nèi)袋裝盒(工序3)、三維塑封(工序4)和裝箱(工序5),生產(chǎn)線各工序的位置分布如圖1所示。其中,外包裝區(qū)域是雙層流水線,內(nèi)袋裝盒的操作人員從下層流水線拿取已封口的內(nèi)袋,包裝好的盒子約25~30個時,操作人員將小盒對齊整理放至上層流水線,運(yùn)送至工序4進(jìn)行三維塑封。

在生產(chǎn)現(xiàn)場觀察過程中,采用秒表測時法[6]作為測定方法對各個工序的工時進(jìn)行測量。首先選取作業(yè)水平中等偏上的操作人員作為觀測對象,通過連續(xù)測時的方法對各工序進(jìn)行作業(yè)時間測量,采用三倍標(biāo)準(zhǔn)差法剔除數(shù)據(jù)中的異常值后計算觀測時間的平均值;再根據(jù)各工序的實(shí)際情況確定寬放工時,計算出各工序的工位標(biāo)準(zhǔn)工時;最后根據(jù)各工序配置的人員數(shù)量,計算出節(jié)拍時間。

1.2 生產(chǎn)線問題分析

根據(jù)工作研究的相關(guān)方法,計算生產(chǎn)線各項指標(biāo),結(jié)合包裝線實(shí)地觀察,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的兩個關(guān)鍵問題。

1.2.1 各工序生產(chǎn)能力不匹配,生產(chǎn)線不平衡

由表1可知,瓶頸工序節(jié)拍時間C.Tmax為0.79s,是生產(chǎn)線中耗時最長的作業(yè)工序的節(jié)拍時間,即生產(chǎn)線周期時間[7]。

根據(jù)訂單需求和每班實(shí)際作業(yè)時間(9h),計算出在滿足訂單需求的情況下包裝生產(chǎn)線的理論節(jié)拍時間(Taking Time,TT)[8]。TT=日實(shí)際工作時間×良品率/日目標(biāo)產(chǎn)量=9×3600×0.95/45000=0.68s。

各工序節(jié)拍時間均與理論節(jié)拍時間存在較大差異,并存在明顯的瓶頸工序,導(dǎo)致線上各項作業(yè)不能同步進(jìn)行,工人和設(shè)備無法有效利用,浪費(fèi)大量的人力、物力。

生產(chǎn)線平衡率=[各工序時間總和/(瓶頸時間×共序數(shù))]×100%=[3.15/(0.79×5)]×100%=79.7%。

1.2.2 流水線平面布局不合理

目前貼膏裝入內(nèi)袋、內(nèi)袋裝盒工位的操作人員與傳送帶為側(cè)位方式,操作人員拿取物料需要側(cè)身、彎腰、大臂伸直,動作幅度大,容易疲勞,不符合動作經(jīng)濟(jì)原則。

2 生產(chǎn)線優(yōu)化過程

根據(jù)包裝生產(chǎn)線存在的問題,運(yùn)用工作研究的相關(guān)方法,從時間研究、動作經(jīng)濟(jì)原則、生產(chǎn)線布局調(diào)整等方面對包裝線進(jìn)行改善,達(dá)到提高生產(chǎn)線平衡率、提升產(chǎn)能的最終目的。

2.1 對貼膏裝入內(nèi)袋和內(nèi)袋裝盒工序進(jìn)行改善

由于貼膏裝入內(nèi)袋與內(nèi)袋裝盒工序節(jié)拍時間大于目標(biāo)理論節(jié)拍時間,因此將這兩個工序作為改善重點(diǎn)。貼膏裝入內(nèi)袋和內(nèi)袋裝盒工序為純手工作業(yè),所以在改善技術(shù)上優(yōu)先采取動作分析,研究并減少、消除操作人員各種動作的浪費(fèi),縮短作業(yè)時間,使操作更加輕松有效,提高工作效率。采用影像分析法,對動作進(jìn)行拆分和記錄。

動作時間研究如表2所示,并將每個動作的操作時間平均到每盒,以便進(jìn)行分析對比。

以減少動作的數(shù)量、雙手同時進(jìn)行動作、縮短動作的距離、輕松動作這四條動作經(jīng)濟(jì)原則[9]為基準(zhǔn),對貼膏裝入內(nèi)袋和內(nèi)袋裝盒工序做了以下改善。

2.1.1 貼膏裝入內(nèi)袋工序用橋式操作臺縮短動作范圍

改善前操作臺與傳送帶成直角,操作人員與傳送帶為側(cè)位方式,每次將裝滿內(nèi)袋的托盤放至傳送帶需要側(cè)身并伸長手臂,伸手距離為60cm,超過了人體正常作業(yè)范圍。改善方案將操作臺設(shè)置在傳送帶上,操作臺面開一槽剛好能放下內(nèi)袋,這樣,裝好的內(nèi)袋直接落入傳送帶,縮短了動作范圍,而且將彎腰動作及大臂盡量伸直的動作改為只使用手腕與手肘就能輕松作業(yè)。

2.1.2 內(nèi)袋裝盒工序用面對傳送帶操作臺減小動作幅度

改變內(nèi)袋裝盒工位布置,使操作人員與傳送帶的側(cè)位方式變?yōu)槊鎸魉蛶В苊獠僮魅藛T拿取內(nèi)袋、將盒子放至傳送帶時來回轉(zhuǎn)動身體并伸長手臂,造成身體疲勞。原操作臺過寬,既占據(jù)作業(yè)現(xiàn)場面積,又要增加作業(yè)動作。根據(jù)操作需求改變操作臺后,縮窄作業(yè)區(qū)域,以防止動作不合理性和浪費(fèi)。

2.1.3 內(nèi)袋裝盒工序設(shè)計齊盒工裝減少動作數(shù)

改善前,裝盒人員把包裝好的盒子堆疊在操作臺的右上角,盒子約25~30個時將小盒對齊整理放至上層流水線。操作人員在疊放小盒的過程中,需要眼部的注意力,而眼的活動過于頻繁,會導(dǎo)致動作的遲疑和延緩。

改善方案為,在操作臺右邊加裝一個凹形架子,操作者只需伸手10cm把盒子放入架子口中,盒子即順著架子四周整齊堆疊。將盒子放置傳送帶前也省去了對齊整理盒子的動作。

由于貼膏裝入內(nèi)袋工序使用橋式操作臺,每次裝好的內(nèi)袋直接落入傳送帶,因此將整理內(nèi)袋的動作轉(zhuǎn)移到封口工序,改善后三個工序的動作時間研究如表3所示。

對比優(yōu)化前后的情況可知,貼膏裝入內(nèi)袋工序操作數(shù)減少了3個,時間減少0.9s;內(nèi)袋封口工序時間增多0.16s;內(nèi)袋裝盒工序時間減少0.75s。

2.2 人員配置調(diào)整與節(jié)拍設(shè)定

操作人員作為生產(chǎn)線中最活躍的影響因素,人員的配置情況決定了生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。在企業(yè)中,如何分配工人到不同的工作站以獲得生產(chǎn)線的最高效率、降低人力總成本成為提高生產(chǎn)線平衡率的關(guān)鍵[10]。

以理論節(jié)拍TT=0.68s為參考時間,進(jìn)行人員配置調(diào)整,通過改變各工序作業(yè)人數(shù),縮小各工序節(jié)拍差異,提升生產(chǎn)線平衡率,使生產(chǎn)線上的機(jī)器和作業(yè)人員得到充分合理的利用。人員配置調(diào)整后的情況見表4所示。

3 生產(chǎn)線優(yōu)化效果評價

本文運(yùn)用工作研究方法,對包裝生產(chǎn)線進(jìn)行改善優(yōu)化,在不增加操作人員的情況下,縮短生產(chǎn)線周期時間,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線平衡率和產(chǎn)能的提升,改善效果如下。

①包裝生產(chǎn)線平衡率由79.7%提升至90.1%。

②日產(chǎn)能由38961PCS提升至45261PCS,產(chǎn)能增多6300PCS,提升了16.17%,滿足了A公司的訂單交付需求。

③通過工位的改變、設(shè)置齊盒工裝,縮短了動作范圍,減小動作幅度、減少動作數(shù),使操作更輕松快捷,同時提高了包裝效率。

4 結(jié)語

運(yùn)用工作研究技術(shù)對A公司包裝生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化,在生產(chǎn)線工位設(shè)置、工裝的設(shè)計和人員配比三個方面提出了改善方案。生產(chǎn)線優(yōu)化內(nèi)容主要包括:①運(yùn)用作業(yè)測定,分析包裝生產(chǎn)線現(xiàn)狀,提出需要改善的關(guān)鍵問題。②針對節(jié)拍時間大于目標(biāo)理論節(jié)拍時間的工序,基于動作經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行改善。③以目標(biāo)理論節(jié)拍時間為基準(zhǔn),進(jìn)行人員配置調(diào)整與節(jié)拍設(shè)定。④優(yōu)化后的生產(chǎn)線,生產(chǎn)線周期時間縮短了16.17%,生產(chǎn)線平衡率提升10%,每小時產(chǎn)能提升了700PCS,并減輕了操作人員勞動強(qiáng)度。本文所采用的方法簡單實(shí)用,同類企業(yè)可借鑒掌握,以達(dá)到提高人員利用率和提升產(chǎn)能的目的。

參考文獻(xiàn):

[1]黃敏,干榮富.新醫(yī)改政策對醫(yī)藥行業(yè)影響分析[J].中國醫(yī)藥工業(yè)雜志,2009(08):44-45.

[2]黃毅敏,齊二石,劉洪偉,等.面向中國制造業(yè)的工業(yè)工程應(yīng)用與挑戰(zhàn)[J].工業(yè)工程與管理,2015(10):157-165.

[3]易樹平,郭伏.基礎(chǔ)工業(yè)工程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.

[4]武超然,李芳.基于方法研究及仿真的汽車零部件流程優(yōu)化[J].工業(yè)工程與管理,2014,19(5):43-51.

[5]徐文杰,綦法群,馮德貴.基于整流化的生產(chǎn)線精益改善方法研究[J].工業(yè)工程與管理,2014(6):57-62.

[6]李軍,范丙毅,李翔宇.手機(jī)Housing檢包線平衡分析及優(yōu)化設(shè)計[J].工業(yè)工程,2017,20(2):71-77.

[7]葛安華,劉超,孫晶.基于市場需求變化的流水線最佳生產(chǎn)節(jié)拍選擇[J].工業(yè)工程,2011,14(1):97-100.

[8]何湘竹.工作研究在眼鏡焊接生產(chǎn)線作業(yè)改善中的應(yīng)用[J].工業(yè)工程與管理,2008(04):102-105.

[9]彭麗霞,張力,蔣建軍.基于動作分析的渦輪增壓器裝配線作業(yè)分析與優(yōu)化[J].機(jī)械,2015(1):1-10.

[10]Tasan S O, Tunali S. A review of the current application of genetic algorithms in assembly line balancing [J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2008, 19(1),49-69.

主站蜘蛛池模板: 91年精品国产福利线观看久久| 黄色网在线| …亚洲 欧洲 另类 春色| 欧美视频在线观看第一页| 成人午夜免费观看| 试看120秒男女啪啪免费| 亚洲av无码专区久久蜜芽| 女人18一级毛片免费观看| 91高清在线视频| AV无码无在线观看免费| 日韩精品中文字幕一区三区| 中文无码精品A∨在线观看不卡| 亚洲中文字幕av无码区| 国产在线日本| 呦女亚洲一区精品| 亚洲区第一页| 国产一在线| 亚洲欧美日韩动漫| m男亚洲一区中文字幕| 国产午夜福利片在线观看| 国产精品漂亮美女在线观看| 亚洲无码高清一区二区| 欧美日韩专区| 亚洲国产中文精品va在线播放 | 成·人免费午夜无码视频在线观看 | 伊人久久大香线蕉成人综合网| 免费一级毛片| 亚洲乱码在线播放| 美女免费黄网站| 亚洲日本www| 成年免费在线观看| 国产美女无遮挡免费视频网站| 国产亚洲精品97AA片在线播放| 免费毛片网站在线观看| 国产一区二区三区夜色| 久久一本日韩精品中文字幕屁孩| 色天天综合| 久久久久青草线综合超碰| 无码有码中文字幕| 五月激激激综合网色播免费| 亚洲精品国产综合99久久夜夜嗨| 一级在线毛片| 美女一区二区在线观看| 亚洲精品成人7777在线观看| 国产微拍一区二区三区四区| 亚洲日本中文综合在线| 国产精品自拍露脸视频| 91精品国产自产91精品资源| 国产女人综合久久精品视| 国产99在线| 最新国产你懂的在线网址| 亚洲欧美成人在线视频| 国产偷国产偷在线高清| 影音先锋亚洲无码| 精品国产Ⅴ无码大片在线观看81 | 国产亚洲精久久久久久无码AV| 色综合久久无码网| 国产凹凸一区在线观看视频| 国产69囗曝护士吞精在线视频| 欧美在线精品怡红院| 日本午夜三级| jizz国产视频| 国产爽妇精品| 91福利免费| 国产本道久久一区二区三区| 在线播放国产一区| 88国产经典欧美一区二区三区| 亚洲69视频| 青青热久麻豆精品视频在线观看| 亚洲国产成人久久精品软件| 亚洲国产高清精品线久久| 老司机aⅴ在线精品导航| 成人午夜免费视频| 亚洲av无码人妻| 精品一区二区三区自慰喷水| 欧美亚洲日韩中文| 成人国产小视频| 国产真实自在自线免费精品| 国产极品美女在线| 91精品国产91久久久久久三级| 精品人妻一区无码视频| 国产成人乱码一区二区三区在线|