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尼日利亞某氧化銅礦石選礦試驗

2018-07-27 07:33:08趙留成李紹英李程偉
金屬礦山 2018年7期
關鍵詞:工藝

趙留成 李紹英 李程偉

(華北理工大學礦業工程學院,河北,唐山 063210)

尼日利亞某銅礦石銅品位高、氧化程度深,銅礦物的組成較為復雜,屬典型難選氧化銅礦石。而氧化銅礦石的選礦,目前主要采用浮選法[1-2]、化學浸出法[3]、生物浸出法[4]和選冶聯合工藝[5-6]。為高效開發利用該銅礦資源,擬采用硫化浮選和酸浸法分別進行試驗研究,以確定適宜的選礦工藝流程及工藝技術參數。

1 礦石性質

尼日利亞某銅礦石中的主要銅礦物為孔雀石、硅孔雀石、藍銅礦、黃銅礦、輝銅礦、黝銅礦等,非金屬礦物主要為硅質脈石礦物等。由于該礦石氧化程度深,因而礦石含泥量大,且礦石呈細粒不均勻嵌布特征。礦石主要化學成分分析結果見表1,銅物相分析結果見表2。

由表1可知,礦石Cu品位為4.10%,為主要有回收價值的元素,Pb、Zn含量分別為0.46%、0.16%,未達到工業品位,不作回收。

由表2可知,礦石中原生硫化銅和次生硫化銅含量均較低,二者僅占總銅的16.10%,而自由氧化銅含量較高,占總銅的82.44%。因此,該礦石為高品位氧化銅礦石。

由于礦石硫化銅含量較少,采用常規浮選將不能有效回收銅,硫化浮選或酸浸工藝可能更適宜該礦石的處理。

2 試驗結果與討論

2.1 浮選試驗

基于該礦石的銅氧化率高達83.90%,因此,試驗首先采用硫化浮選工藝進行銅的回收[7-9]。探索試驗確定以硫化鈉為硫化劑,長鏈烴類JP為捕收劑,在磨礦細度條件試驗、硫化鈉和JP用量條件試驗,以及開路試驗基礎上進行了閉路試驗,試驗流程見圖1,結果見表3。

由表3可看出,礦石在磨礦細度為-0.074 mm占90%的情況下,采用1粗4精3掃浮選流程處理,可獲得銅品位為20.23%、銅回收率為74.35%的銅精礦。

從試驗結果看,雖然精礦質量指標尚可,但銅回收率很低,尾礦銅品位高達1.23%,顯然未實現銅的充分、高效回收。因此,浮選工藝不適宜該礦石的合理開發利用。

2.2 酸浸試驗

酸浸條件試驗流程見圖2。

2.2.1 磨礦細度試驗

目標礦物的單體解離情況是影響浸出率的關鍵因素[10]。為確定適宜的酸浸粒度,在硫酸濃度為55 g/L、礦漿濃度為33%、浸出時間為2 h、攪拌速度為300 r/min情況下進行了磨礦細度對酸浸效果的影響試驗,結果見圖3。

由圖3可知,提高磨礦細度有利于銅浸出率的提高,但在磨礦細度范圍內影響并不顯著:磨礦細度由-0.074 mm占55%提高至-0.074 mm占85%,銅的浸出率由74.15%增加到76.34%,僅提高了2.19個百分點。綜合考慮,確定磨礦細度為-0.074 mm占55%。

2.2.2 硫酸濃度試驗

浸出劑濃度是影響浸出過程的主要因素之一,為確定浸出劑硫酸的適宜濃度,在磨礦細度為-0.074 mm占55%、礦漿濃度為33%、浸出時間為2 h、攪拌速度為300 r/min的條件下進行了不同硫酸濃度的酸浸試驗,結果見圖4。

由圖4可知,隨著硫酸濃度的提高,銅浸出率先提高后維持在較高水平。硫酸濃度由37 g/L提高至74 g/L,銅浸出率從69.27%提高至77.07%,提高了7.80個百分點,這是由于較高的硫酸濃度不僅能提高銅礦物的溶解速率,而且能使銅的溶解更完全[11-12]。因此,確定硫酸的濃度為74 g/L。

2.2.3 浸出時間試驗

在磨礦細度為-0.074 mm占55%、硫酸濃度為74 g/L、礦漿濃度為33%、攪拌速度為300 r/min的情況下進行浸出時間試驗,結果見圖5。

由圖5可知,在一定浸出時間內,浸出時間對銅浸出率的影響明顯,浸出時間為2 h時,銅浸出率達77.07%;繼續延長浸出時間,銅浸出率趨于穩定。因此,確定浸出時間為2 h。

2.2.4 酸浸驗證試驗

在磨礦細度-0.074 mm含量占55%、硫酸濃度為74 g/L、礦漿濃度為33%、浸出時間為2 h、攪拌速度為300 r/min的條件下進行酸浸工藝條件驗證試驗,結果見表4。

由表4可知,3組平行試驗獲得平均浸渣銅品位為0.93%,銅浸出率為77.22%的指標,酸浸工藝具有較好的穩定性和重現性。

2.3 工藝對比

對比浮選工藝條件下和酸浸工藝條件下的試驗指標可以看出,后一種工藝條件下雖然礦石的磨礦細度由-0.074 mm占90%降至-0.074 mm占55%,但銅浸出率達77.22%,高于浮選工藝情況下的銅回收率指標2.87個百分點。從節能、增效角度考慮,酸浸工藝相對更適合該礦石的處理。

3 結論

(1)尼日利亞某銅礦石銅品位高、氧化程度深、含泥量大、銅礦物組成復雜且嵌布粒度粗細不均,屬難選氧化銅礦石。礦石中的主要銅礦物為孔雀石、硅孔雀石、藍銅礦、黃銅礦、輝銅礦、黝銅礦等,非金屬礦物主要為硅質脈石礦物等。

(2)礦石在磨礦細度為-0.074 mm占90%的情況下,采用1粗4精3掃浮選流程處理,可獲得銅品位為20.23%、銅回收率為74.35%的銅精礦。

(3)礦石在磨礦細度為-0.074 mm占55%、硫酸濃度為74 g/L、礦漿濃度為33%、浸出時間為2 h、攪拌速度為300 r/min的情況下,銅浸出率可達77.22%。

(4)對比浮選工藝和酸浸工藝的條件和指標可以看出,酸浸工藝條件下雖然礦石的磨礦細度由-0.074 mm占90%降至-0.074 mm占55%,但銅浸出率卻高出浮選工藝銅回收率指標2.87個百分點。表明從節能、增效角度考慮,酸浸工藝相對更適合該礦石的處理。

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