■ 合肥通用機械研究院 (安徽 230088) 丁強民 文宏剛 劉海山 劉 杰 張興林

艦船尤其是潛艇的振動和噪聲問題是影響其水下隱蔽性的關鍵因素,而隱蔽性又是艦船生命力和戰斗力的核心之一。艦船尤其是潛艇航行時,其水下輻射噪聲主要由機械噪聲、螺旋槳噪聲與水動力噪聲組成。當潛艇在低速靜音航行時,機械噪聲主要由安裝在艦船上的一系列動力及輔機設備工作時產生,機電設備的振動通過彈性安裝結構、管路流體以及空氣噪聲傳遞到水交界的艇體結構,艇體表面振動產生輻射形成水下噪聲。因此,直接降低機械設備的振動噪聲,控制振動噪聲產生的源頭,是降低由設備機械噪聲而引起的艦船水下輻射噪聲的直接有效方法。
均衡泵是艦船操縱控制系統中的關鍵動力設備,主要用于浮力調整、應急疏水、消防和蓄電池組冷卻供水等。隨著潛艇隱身性要求的日益提高,低振動低噪聲均衡泵研究已迫在眉睫,查閱文獻,已經有很多文章分析和解決水力模型、結構對振動噪聲的影響,但鮮有文章分析和解決加工工藝路線對振動噪聲的影響,本文從泵體加工工藝路線進行分析研究,希望能達到拋磚引玉的效果。

圖1 低振動低噪聲泵裝配示意圖
泵體是過流的主要零件,如圖1所示,里面安裝導葉、葉輪,外面接電動機、進出口管路(見圖2),是低振動低噪聲泵的骨架,故必須嚴格保證泵體加工尺寸的公差、形位公差,才能使泵保證低振動低噪聲指標,研究泵體的加工工藝很有必要。

圖2 低振動低噪聲泵泵體立體圖
原加工工藝路線:①鑄造成型,并去應力處理。②立體劃線各加工面。③卡上法蘭,粗加工下法蘭端面及內孔,各面各留1mm加工余量。④調頭,卡下法蘭找正,粗加工上法蘭端面及內孔,各面各留1mm加工余量。⑤鏜床加工泵腳面到位。⑥銑床加工入口法蘭面、出口法蘭面,兩面各留1mm加工余量。⑦劃鉆各面孔。⑧水壓檢驗泵體。⑨精加工上法蘭及內腔各面各孔。⑩精加工下法蘭及內腔各面各孔。精加工入口法蘭面、出口法蘭面。
加工完成后,在三坐標測量機上對泵體整體進行測量,以關鍵的第一裝配面——上法蘭的端面和內孔作為測量基準,檢測數據如表1所示,其中僅有一個重要指標合格,其余均超差,尤其是下法蘭指標嚴重超差。
(1)對下法蘭內孔進行測量(見圖3),分析超差位置。由實測值分析,橢圓最大處為泵腳中間位置,測量值為+0.13mm,橢圓最小處為最大處垂直位置,測量值為-0.06mm,變形最小處為出口法蘭位置,測量值為+0.035mm。
原因分析:從測量值直觀上分析,直徑變大的地方是泵腳中心直徑處,泵腳相當于大筋板,直徑變小最大處是沒有大筋板的地方,直徑變化最小的地方是出口法蘭處,出口法蘭是鑄件厚大處。

圖3 下法蘭測量值(單位:0.01mm)
(2)對超差最大的下法蘭內孔橢圓進行分析。從下法蘭內孔實測尺寸和位置分析,初步判斷產生變形的原因是加工殘余應力的作用。殘余應力對構件變形的影響主要包括兩個方面:一是零件抵抗動靜載荷的變形能力;二是載荷卸載后變形的恢復能力。在切削加工的過程中,隨著被切削材料的去除,切削層中的殘余應力被逐漸釋放,零件自身的剛度也發生了變化,原始的自平衡狀態破壞,零件只有通過變形來達到新的平衡狀態,這是殘余應力對切削加工變形影響的基本原理。不同切削參數產生的殘余應力對加工變形會產生影響,切削深度越大,殘余應力引起的變形量變化越慢;進給量越大,殘余應力導致的變形越大。
從下法蘭的內孔變形位置,結合殘余應力的特點,在厚大部位變形較小,稍薄壁處變形較大。通過以上分析,泵體的入口法蘭、出口法蘭、泵腳不是對稱布置,導致在加工中有殘余應力,是產生變形的主要原因。
通過以上原因分析,對加工工藝進行改進,一是增加主孔的粗加工次數,減小每次切削深度和進給量,使加工變形多次釋放,減小殘余應力引起的變形;二是增加加工應力釋放時間,粗加工完放置時間加長,充分釋放粗加工產生的殘余應力,減小最終加工對主孔的變形影響。

表1 低振動低噪聲泵泵體檢測數據
最終形成加工工藝為:①鑄造成型,并去應力處理。②立體劃線各加工面。③卡上法蘭,粗加工下法蘭端面及內孔,粗加工時減小每次的切削深度和進給量,各面各留2mm加工余量。④調頭,卡下法蘭找正,粗加工上法蘭端面及內孔,各面各留2mm加工余量。⑤鏜床加工泵腳面,留2mm加工量。⑥銑床加工入口法蘭面、出口法蘭面,兩面各留2mm加工余量。⑦劃鉆各面孔,注意深度。⑧水壓檢驗泵體。⑨放置24h,釋放加工應力。⑩加工下法蘭及內腔各面各孔,加工各面各留1mm加工余量,1mm加工余量分2次切削,進一步減小切削深度和進給量。?做胎具,將下法蘭上到胎具上,加工上法蘭及內腔各面各孔,各面各留1mm加工余量,按10mm的切削孔深度和進給量加工。?精加工入口法蘭面、出口法蘭面,2mm加工余量分3次切削,減小切削深度和進給量。?再次放置24h。?精加工下法蘭及內腔各面各孔,1mm加工余量分2次切削。?上胎具,修正胎具,精加工上法蘭及內腔各面各孔,1mm加工余量分2次切削。

表2 整機振動測量值

圖4 轉子裝到泵體內后打表
加工完畢后,在三坐標測量機上進行測量,實測值均能達到圖樣要求的指標。將泵體組裝在整機上,在轉子上對下法蘭內孔止口打表(見圖4),跳動在0.02mm以內,完全達到技術要求。對整機振動指標進行檢測,測量值如表2所示,低頻、高頻均能達到技術指標要求。
通過對均衡泵泵體原始加工工藝路線進行分析,確定問題產生的主要原因,進一步優化泵體加工路線,使得泵體最終加工后符合圖樣要求,從而滿足整機裝配要求,達到了整機減振降噪的目標。
(收稿日期:20180402)
專家點評

本例中泵體變形的主要原因是切削加工中的殘余應力。作者以此為突破,優化泵體加工路線,通過調整切削用量,安排粗加工時效等措施,充分釋放殘余應力,減小變形,達到整機減振降噪的目標。
文章條理清晰,簡潔有力,重點闡述了殘余應力對切削變形的影響,工藝改進措施適用于壁厚不均勻且去除余量較多的復雜零件。