鐵曉艷,張振潮,王虎強,李斑虎,侯亞新
(1.洛陽軸承研究所有限公司,河南 洛陽 471039;2.河南省高性能軸承技術重點實驗室,河南 洛陽 471039;3.滾動軸承產業技術創新戰略聯盟,河南 洛陽 471039)
軸承內、外圈磨加工通常采用電磁無心夾具和支承座定位支承。工件軸全段的轉軸外側裝有電磁線圈,工件軸前端端面安裝有磁極,在磨削過程中,電磁線圈通電,產生的磁力把工件吸附在磁極上,使工件在工件軸與支承的作用下圍繞自身的回轉中心旋轉[1]。電磁無心夾具如圖1所示。

圖1 電磁無心夾具簡圖
磨削過程中,由于工件與支承之間為滑動摩擦,因此,工件對支承的壓力F為砂輪的磨削力F1、工件所受離心力F2和工件自身重力F3之和,其直接影響工件的磨削質量。壓力過小,工件在旋轉時不能緊靠支承,會產生漂移,導致工件旋轉不穩定;壓力過大,工件與支承之間的摩擦力增大,可能出現燒傷、劃傷等缺陷,無法保證工件磨削質量。
影響F的參數中,為保證工件套圈的磨削效率,F1基本恒定,F3也為一個定值,磨削過程中可調節的只有F2。已知F2=meω2,m為工件質量,e為偏心量,ω為工件轉速。因此,在工件轉速一定的情況下,偏心量e(工件的回轉中心偏離工件軸的回轉中心,即兩回轉中心間的距離)是關鍵參數(圖2),決定著F并影響工件的磨削質量。

圖2 偏心量示意圖
理論上,同一尺寸的加工工件,其偏心量是恒定不變的,但在實際加工中,偏心量通過調試機床的基準得到。因此,如何精準對加工套圈進行基準找正,準確地調試出偏心量十分關鍵。由于機床結構空間狹小,視野受限,調試人員找正非常困難,通過增加機床空間結構的方法成本太高,因此,需要尋找其他改進途徑。
基于提高基準找正的準確性和避免機床整體結構大改的原則,從結構復雜性、成本可控性以及可行性等方面綜合考慮,運用空間分離原理[2],將軸承磨床基準找正分離出來,借助復制原理重新設計一套方便簡捷的基準找正定位臺(圖3),在機床外找正后再將調試好的支承座直接安裝到機床上(圖4),縮短找正時間,方便調試人員操作。

圖3 機外調試臺三維簡圖

圖4 機外調試支承座安裝至機床的結構
1)整個機外調試裝置中,只有底盤、支腳、調節螺桿、上臺面始終不變且位于機床之外(圖5)。

圖5 機外調試臺簡圖
2)機外調試完成后,緊固螺釘,將墊盤、后支承臂、夾具座體、下支承臂等一起安裝在機床相應的位置上(圖3)。
3)調節螺桿可以根據調試操作人員的舒適度進行調節。
4)工件模擬軸在機外調試裝置中代替了工件在機床上的位置,即電磁無心夾具回轉中心的位置,也是調試偏心量和機床加工的基準位置。不同尺寸的工件需要更換不同的工件模擬軸。
5)每種型號的軸承套圈都需要配備一套專用的機外調試裝置,不得混用。
6)機外調試裝置可用于軸承套圈的內溝道磨床、外溝道磨床。
基于套圈溝道磨削加工的找正問題,設計的機外調試裝置的優點為:
1)只針對支承座進行結構復制,不修改原機床的結構,改動小且效率高。
2)單獨在機床外設計工作臺,將機床與基準找正臺分離,解決了機床空間受限的問題,創新方法具有代表性和突破性。
3)機外找正的干擾因素少,基準找正的準確性高,效率高(表1),有利于保證機床的加工精度和穩定性。

表1 某型號套圈采用改進前、后方案的參數對比
此創新設計方案運用于套圈磨床的工件基準找正環節,通過將基準找正裝置從機床內部分離出來,提高了基準找正的準確性,大大縮短了調試人員的調試時間,改善了套圈磨削加工的穩定性。目前已應用于軸承制造裝備,適應于內、外圈溝道磨床等設備。