李金強(qiáng) 王勇斌 王欲春
(通用電氣能源(杭州)有限公司,浙江杭州311231)
筆者公司有一臺(tái)主軸直徑150 mm的數(shù)控落地鏜銑加工中心,由于鏜軸加工時(shí)與工件發(fā)生干涉受損未被發(fā)現(xiàn),主軸縮回時(shí)拉壞了銑軸銅套。銑軸銅套與主軸之間的配合則直接影響主軸旋轉(zhuǎn)精度。銑軸銅套咬傷,將直接影響到了數(shù)控落地鏜銑加工中心的加工精度。而常規(guī)的銑軸銅套更換方式需要將主軸、銑軸分別拆除后,返回機(jī)床生產(chǎn)廠家進(jìn)行修理。不但維修費(fèi)用相當(dāng)昂貴,而且維修周期很長(zhǎng)(1~3個(gè)月)。面對(duì)此現(xiàn)狀,筆者公司決定在現(xiàn)場(chǎng)利用現(xiàn)有的廠內(nèi)設(shè)備,自行完成銑軸銅套更換工作。
銑軸銅套如圖1。銅套的準(zhǔn)備需要注意以下要點(diǎn):
(1)銅套的材質(zhì),目前國(guó)內(nèi)機(jī)床廠家常采用耐磨合金銅,如牌號(hào)ZCuAL10Fe3的鑄鋁青銅。
(2)銅套的外徑應(yīng)比銑軸內(nèi)孔大0.2 mm的過(guò)盈量,表面粗糙度達(dá)Ra0.8 μm。
(3)銅套的內(nèi)徑應(yīng)留有單邊0.2 mm左右的加工余量,表面粗糙度不作明確要求,一般車(chē)加工的粗糙度即可。
(4)銅套的裝入方向可加工寬5 mm比外徑小0.4 mm的導(dǎo)向環(huán),方便后續(xù)安裝。

已知合金銅的熱線性膨脹系數(shù) a=17.6×10-6℃-1,銅套外徑 D=163 mm,常壓下液氮的溫度T1=-196℃,鍛定環(huán)境溫度T2=10℃,則銅套的收縮量△D為
△D=D·△T·a=D·(T2-T1)·a=163×(10-(-196))×17.6×10-6=0.59 mm
將銅套放入液氮中10min后取出,迅速測(cè)量其直徑方向收縮量為△D1=0.55 mm。
過(guò)10 s后再次測(cè)量,其直徑方向收縮量減小為△D2=0.50 mm。
過(guò)1 min后再次測(cè)量,其直徑方向收縮量繼續(xù)減小仍有△D3=0.45 mm。
通過(guò)實(shí)踐測(cè)試,充分證明了銅套利用液氮冷卻后裝配方案的可行性:
(1)銅套的收縮量足夠大于其過(guò)盈量。
(2)銅套冷卻收縮后,其收縮量還原到過(guò)盈量之間有足夠的裝配時(shí)間。
(1)液氮在第一次注入保溫桶內(nèi),揮發(fā)劇烈,注液時(shí)液氮液面需充分高于銅套高度。如過(guò)幾分鐘后,液氮液面低于銅套高度了,則需立即加注液氮直至液氮液面穩(wěn)定并略高于銅套高度。
(2)液氮溫度極低,必須作好相關(guān)防凍傷的防護(hù)措施,將銅套從保溫桶中取出必須用鉗子,安裝冷卻后的銅套必須戴好防凍手套。
(3)測(cè)量后的銅套由于熱損失,需再次放入液氮中冷卻后再進(jìn)行裝配。
常規(guī)的銑軸銅套加工方法是先用大型的高精度內(nèi)圓磨床加工并留有0.03~0.04 mm的余量,再用研磨劑配合與銅套相配的研磨棒進(jìn)行研磨直至尺寸公差范圍。但筆者公司廠內(nèi)沒(méi)有大型的高精度內(nèi)圓磨床,也沒(méi)有與銑軸銅套相配的研磨棒。因此在拆除主軸后,沒(méi)有急著加工去除掉咬傷的銑軸銅套,先利用它對(duì)換裝后銅套的后續(xù)孔加工方法進(jìn)行了測(cè)試研究。即利用尚在銑軸內(nèi)已拉壞的銅套進(jìn)行了以下兩種銅套孔加工方法的試驗(yàn)。
(1)如圖2用主軸錐孔修磨專(zhuān)機(jī)加工銑軸銅套內(nèi)圓,砂輪與銑軸內(nèi)圓對(duì)好后,銑軸以100 r/min慢速旋轉(zhuǎn),開(kāi)啟主軸錐孔修磨專(zhuān)機(jī)主軸其旋轉(zhuǎn)方向與銑軸旋轉(zhuǎn)方向相反,搖動(dòng)手柄手動(dòng)移動(dòng)其主軸進(jìn)行磨加工。磨加工后銅套失圓<0.005 mm,軸向錐度<0.005 mm,表面粗糙度尚可Ra1.6 μm,但有振痕如圖3。
用如圖4拋光輪進(jìn)行拋光改善表面粗糙度,直徑方向尺寸變化增加了0.02 mm后趨于穩(wěn)定不再變化,拋光后表面粗糙度可達(dá)Ra0.8 μm如圖5。
用主軸錐孔修磨專(zhuān)機(jī)加工該方法其優(yōu)點(diǎn)加工尺寸容易控制,但表面粗糙度欠佳,需要留0.02 mm左右余量用于拋光輪拋光改善表面粗糙度。

(2)利用Capto刀座,裝精鏜刀如圖6,數(shù)控落地鏜銑加工中心銑軸旋轉(zhuǎn),滑枕進(jìn)給,移動(dòng)Y軸調(diào)整吃刀量進(jìn)行銅套的車(chē)加工。
加工后銅套失圓<0.005 mm,軸向錐度<0.005 mm,表面粗糙度可達(dá)Ra0.4 μm如圖7。
該方法加工其優(yōu)點(diǎn)表面粗糙度極佳,無(wú)需二次處理,加工速度快,加工尺寸易控制。
測(cè)試并比較兩種加工方法后,筆者公司采用了第二種方法對(duì)換裝后銅套孔的精加工。
該方法實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中注意事項(xiàng):
(1)Capto刀柄的正、側(cè)母線需與滑枕拉平,其平行度不大于0.05 mm/300 mm,調(diào)整完后Capto刀座必須壓緊。
(2)Capto刀座裝精鏜刀其刀尖需停在銑軸銅套內(nèi)圓最高點(diǎn)處。
(3)為使更好地控制加工尺寸,需進(jìn)行試刀,精確測(cè)量好尺寸后再調(diào)整進(jìn)刀量進(jìn)行加工。
(4)在去除原銅套加工時(shí),在軸向以及徑向需留0.3~0.5 mm的銅套量,以免破壞原有的臺(tái)階面和銑軸內(nèi)圓。加工到該銅套留有量后,手動(dòng)撬開(kāi)尚留有的銅皮將其去除。
(5)銅套與主軸之間的間隙應(yīng)控制在0.005~0.015 mm內(nèi)。
(6)應(yīng)用該方法加工其前提需確認(rèn)數(shù)控落地鏜銑加工中心銑軸(銑軸軸承)精度要滿足要求,否則該誤差直接反映在加工銅套上,影響銅套內(nèi)孔的圓度、錐度。
本次維修盡管是邊摸索邊維修,但是僅短暫用了5天時(shí)間就完成了維修。運(yùn)用該方法不僅節(jié)約了維修成本,而且極大地縮短了維修周期。運(yùn)用該方法更換銑軸銅套后,主軸的徑向跳動(dòng)為0.005 mm;主軸進(jìn)出平穩(wěn),無(wú)明顯阻尼,其電動(dòng)機(jī)電流為3%~5%。經(jīng)本次銑軸銅套更換維修后該數(shù)控落地鏜銑加工中心已穩(wěn)定運(yùn)行數(shù)月,鏜孔失圓情況一直保持<0.01 mm。通過(guò)實(shí)踐加工運(yùn)行,更進(jìn)一步證實(shí)了該維修方案的可行性,該方案可以供相關(guān)單位作參考。