金海剛,張道光,費 翔
(中海油石化工程公司,山東 青島 266101)
隨著國際低油價市場成未來新常態(tài),國內(nèi)煉制原油指標增加,裝置加工的原油傾向于輕質(zhì)化,某石化公司常減壓裝置原設(shè)計能力350萬t/a,實際運行中與裝置原設(shè)計原油相比,其石腦油、柴油組分收率較原設(shè)計上升幅度較大,蠟油和渣油收率降低,此外該裝置原設(shè)計按減壓深拔設(shè)計,對輕質(zhì)原油已不適用。受原油輕質(zhì)化影響,原裝置存在換熱流程不匹配,塔中段和塔回流取熱不足,換熱終溫在280℃左右,常壓爐熱負荷增加明顯;初頂、常頂及回流系統(tǒng)負荷明顯增大。改造前裝置存在各種瓶頸,導致處理能力下降,能耗相對較高。
對該裝置進行技術(shù)改造,主要目的是提高裝置加工輕質(zhì)原油的適應(yīng)能力,通過優(yōu)化調(diào)整換熱流程,提高換熱終溫,消除裝置工藝和設(shè)備瓶頸,使輕質(zhì)原油加工能力達到420萬t/a。
該裝置采取的工藝技術(shù)路線為:原油換熱-三級電脫器-原油換熱-初餾塔-初底油換熱-常壓爐-常壓塔-減壓爐-減壓塔的三級蒸餾路線。減壓部分采用減壓深拔技術(shù),提高拔出率。
改造設(shè)計原料主要性質(zhì)表1。

表1 改造設(shè)計原料油主要性質(zhì)及與原設(shè)計對比
根據(jù)以上數(shù)據(jù)對比可知:實際加工原油較原設(shè)計明顯輕質(zhì),如按同樣的拔出深度估算,減渣收率約為原設(shè)計的61%,常壓(含初餾塔)收率約為原設(shè)計的127%,減壓收率與原設(shè)計變化不大。
本次改造設(shè)計與原設(shè)計最大的區(qū)別是原料性質(zhì)的變化(輕質(zhì)化)及操作條件的改變(原設(shè)計為減壓深拔,改造后不進行減壓深拔),根據(jù)原料餾程及減壓操作條件進行流程模擬后,各中段、餾分油、渣油取熱量對比如表2所示。
在此基礎(chǔ)上,對改造方案的設(shè)計分析如下:
(1)常壓塔和常壓爐負荷增加明顯,需要充分利用初餾塔進行負荷轉(zhuǎn)移,即提高初餾塔進料溫度,使大部分石腦油和部分柴油餾分在初餾塔抽出,降低常壓爐負荷和常壓塔氣相負荷;由于常壓中段取熱及收率增加,需更換部分機泵。
(2)常壓收率較原設(shè)計增加幅度較大,因此常渣進減壓系統(tǒng)處理量占裝置總進料的比例下降明顯,同時改造設(shè)計總處理量有一定增加,因此綜合結(jié)果,減壓系統(tǒng)負荷基本與原設(shè)計相同,不需要對塔內(nèi)件及側(cè)線泵進行大的調(diào)整。
(3)原設(shè)計中減壓中段、減壓餾分油及減渣取熱量較大,在整個換熱網(wǎng)絡(luò)中給原油提供大部分換熱量,故這部分換熱器數(shù)量也相對較多;而常壓系統(tǒng)取熱量較少,故常壓系統(tǒng)設(shè)置的換熱器數(shù)量也相對較少。
(4)改造后,常壓中段取熱占總?cè)岬谋壤黾樱瑧?yīng)加強常壓中段特別是高溫位中段的換熱;減渣及減壓中段取熱比例下降,可適當減少原減渣及減壓中段換熱器數(shù)量,用于常壓中段換熱,以減少新購換熱器數(shù)據(jù),節(jié)省投資。
(5)常壓負荷的大幅增加對初頂和常頂?shù)睦鋮s系統(tǒng)造成較大影響。原初常頂冷卻系統(tǒng)需增加額外的空冷或水冷,為節(jié)省投資、降低能耗和減少占地,初餾塔增加頂循系統(tǒng),并增加塔頂后冷器,空冷器數(shù)量不變。

表2 各中段、餾分油、渣油取熱量對比
針對以上方案分析結(jié)果,采取以下改造措施:
(1)盡量提高初餾塔進料溫度,在初餾塔多出石腦油,降低常壓塔內(nèi)氣相負荷。
(2)初餾塔側(cè)線油進常一線抽出塔板,進一步降低常壓塔內(nèi)常一線以下塔板的氣相負荷。
(3)初餾塔增加頂循系統(tǒng),提高熱量回收率,降低初頂冷卻負荷,同時增加水冷器進一步提高初頂冷卻能力。
(4)根據(jù)改造后的初餾塔和常壓塔負荷,進行塔板水力學核算,在塔徑不變的前提下,提出塔內(nèi)件改造方案。
(5)根據(jù)原油性質(zhì)、餾分油收率及操作條件,優(yōu)化各中段取熱,重點對常二中取熱進行優(yōu)化,增加多臺常二中換熱器,回收高溫位熱量。
(6)減渣和減壓中段取熱量明顯減少,減少減渣換熱器(2臺)和減3中換熱器(2臺),用于其它新增部位換熱器,減少設(shè)備新購數(shù)量。
(7)對部分改造后流速過高的換熱器,盡量通過與網(wǎng)絡(luò)中其它換熱器互換,改變換熱器管程數(shù)或增大換熱器直徑,保證合理的換熱器內(nèi)流速和壓降。
(8)脫后換熱系統(tǒng)由于處理量及氣化率增加造成流速和壓降增加,在脫后換熱網(wǎng)絡(luò)增加一個小支路,解決流速和壓降過高的問題。
(9)合理取消部分小負荷換熱器,盡量減少換熱器新增臺位,在脫后換熱新增一路的情況下,保證平面布置位置。
(10)將部分原初低油換熱器移至初餾塔前,以提高進初餾塔的原油溫度,將常壓塔的部分氣相負荷和冷卻負荷轉(zhuǎn)移至初餾塔。

圖1改造后裝置流程
改造后,通過設(shè)備的合理利舊,盡量減少換熱器新購數(shù)量,換熱器共新增13臺,其余利舊,原換熱器在改造后沒有閑置(全部利舊使用);原有初餾塔塔徑為3200mm,共22 層、雙溢流塔盤,改造后由于氣相量增加較大,需要更換全部塔盤;原常壓塔塔徑4600mm,共52 層、雙溢流塔盤,改造后需要更換塔盤28~36#;減壓塔改造前后負荷變化不大,不需要進行改造;由于擴量及餾分油收率變化,部分機泵需要進行更換。改造后裝置流程見圖1。改造后,原油的換熱終溫達到302℃,改造前實際操作溫度為280℃左右,通過方案改造,實現(xiàn)了擴能、適應(yīng)輕質(zhì)原油同時節(jié)能的目的。
針對某3.5M t/a常減壓裝置擴能(處理量增加20%)、輕質(zhì)化及節(jié)能改造(提高換熱終溫)的要求,通過對原油性質(zhì)、現(xiàn)有換熱網(wǎng)絡(luò)進行充分分析和對比的基礎(chǔ)上,建立了全流程模擬和換熱網(wǎng)絡(luò)計算,通過負荷轉(zhuǎn)移、中段負荷調(diào)整、提高初餾塔進料溫度、增加換熱小分支、增加初頂循和后冷器等措施達到裝置改造的目的。