何超
海信(廣東)空調有限公司 廣東佛山 528303
對于氣流噪聲問題,常見的解決手段之一就是選用消聲器,根據消聲原理及結構形式,消聲器一般可以分為抗性消聲器、阻性消聲器、阻抗復合式消聲器及排氣放空式消聲器幾種,其中,抗性消聲器是利用管道截面突變,使傳入的聲波產生反射和干涉,以此來降低向外輻射的聲能量,常用來解決中低頻的噪聲問題;而阻性消聲器則是通過在氣流通道內壁上布置吸聲材料,或是設置吸聲結構來吸收噪聲,通常對高頻噪聲的消聲效果較好。
分體式空調室外機噪聲較大,室內機噪聲相對較小,由于內外機通過管道相連,常常會有室外側噪聲通過連接管道傳遞到室內側的情況,對于傳遞的氣流噪聲,主要的解決措施就是在管路上加裝消聲器。空調管路傳遞冷媒,溫度變化范圍廣,氣流速度較大,且潔凈度要求高,一般選用的是擴張式消聲器,即一類典型的抗性消聲器。
如前所述,擴張式消聲器的有效消聲頻段較低,本文探討通過一定的結構優化,提升其消聲頻率點,從而解決更高頻率的氣流傳遞音問題。
擴張式消聲器是一種典型的抗性消聲器,其結構簡單,應用廣泛。由于擴張腔的設計,使管道界面突然擴展、收縮,其空腔聲學性能突變,產生聲反射及聲阻抗失配,使某些頻率點的聲波在聲阻抗突變的界面處發生反射、干涉作用,從而實現消聲。空調上的消聲器通常安裝在冷媒流動的管道上,既允許氣流順利通過,又能實現減弱或阻止聲能傳播。圖1為擴張式消聲器示意圖。
傳遞損失TL,定義為消聲器入射聲功率級與出口的聲功率級之差,它反映的是消聲器的固有特性,其數值大小一般用來表征消聲量的大小。在平面波的假設下進行公式推導,可以得到如下計算公式:

上述公式為理想消聲器傳遞損失計算方法,其中,L為擴張腔的長度;S1、S2分別為擴張腔截面和出入口截面的面積;m為兩截面面積之比;k為波數,它由聲波頻率所決定,k=2πf/c,c為聲速。
由公式(1)、(3)可以發現,由于sinkL是周期函數,消聲量和kL(或頻率f)的關系也是周期性的,描繪TL與kL的關系,如圖2曲線所示。
進一步分析可以得到,擴張腔的長度影響消聲器的頻率特性,擴張腔的截面大小則影響它有效消聲性能的發揮。具有最大消聲量的頻率fmax為:


圖1 擴張式消聲器

圖2 TL與kL的關系曲線

圖3 普通消聲器截面示意

圖4 實際消聲器傳遞損失曲線

圖5 普通消聲器聲壓分布

圖6 偏心消聲器

圖7 偏心消聲器聲壓分布
空調上常用的消聲器如圖3所示,考慮加工性,擴張腔與進排氣口之間有一段縮口段。其傳遞損失曲線顯示了其在高頻段消聲量的衰減。由公式(4)可知,如果要提升高頻消聲量,就需要減小擴張腔長度L,以使傳遞損失曲線的第一個峰值盡量接近目標高頻(見圖4)。
過短的擴張腔長度會帶來加工工藝方面的問題,太短的擴張腔無法加工,例如4000Hz的異音,其擴張腔長度小于30mm,實際開發中難以實現,這限制了傳統擴張式消聲器的應用范圍。

圖8 傳遞損失對比

圖9 原始噪聲頻譜

圖10 使用普通消聲器后噪聲頻譜

圖11 用偏心消聲器后噪聲頻譜
首先對空調上廣泛使用的普通擴張式消聲器進行傳遞損失仿真計算,這里選取擴張腔體及進出口管延長段所構成的空腔,按照聲學網格要求設定網格尺寸,進行有限元網格劃分,根據試驗測得的冷媒物性參數,設定聲腔流體密度ρ為107kg/m3,聲速c為153.6m/s,聲阻抗ρc為16435.2kg/(m2·s),邊界條件的定義為:入口設置為v=1m/s的單位振動速度,出口則定義一個全吸聲屬性來模擬無反射邊界,經過計算,提取前三個消聲峰值頻率點的聲壓分布,如圖5。
同等截面積情況下,入口處聲壓與出口處聲壓差值越大,消聲量就越大,從仿真云圖上看(圖5),聲壓相對大小用云圖進行表示,入口處顏色最深,表示入口聲壓最大,出口顏色越淺,表示出口聲壓越低,這樣的入口與出口顏色深淺差異越大,消聲量越大。
從圖5中可見,隨著階次升高(即頻率升高),出口聲壓逐漸加大,傳遞損失逐漸減小,為了提升高頻消聲量,經過對結構的反復優化,對擴張腔偏心設計,可以顯著提升消聲頻率。
圖6為偏心消聲器的結構示意圖。經過仿真分析,發現經過偏心設計,消聲器內聲場出現了明顯改變,通過選定特定的偏心尺寸,能顯著提升特定高頻段的消聲量。圖7為偏心的消聲器的聲壓分布云圖,可以看到,在高頻部分,由于偏心聲壓等值線呈現出傾斜狀態,排氣口位置聲壓可以出現在低壓等值線區間,這就表明相比入口位置,出口位置聲壓極低,消聲量變大。
以擴張腔為40mm的消聲器為例,進行仿真計算,圖8清晰表明,相比常用的消聲器,優化后的消聲器在高頻段消聲量有明顯增加,個別頻率段的消聲量甚至超過低頻消聲量。
出口阿聯酋的某機型,在開發階段出現傳遞音問題。在制熱模式室內低風運行時,室內機出現一高頻噪聲,而單開室內機異音消失,由此判定此噪聲與壓縮機激勵有關。
使用B&K測試設備進行噪聲頻譜測試,發現在3600Hz附近出現異常峰值,經現場濾波回放分析,確定此頻段噪聲即為聽感上的異音,頻譜圖如圖9。
此頻段機械噪聲的可能性小,且管路無明顯振動,通過增加結構阻尼的措施效果不明顯,排查其他干擾因素后,結合聽覺感受,判斷為氣流噪聲,因為從壓縮機源頭做出相應調整的難度較大,需要考慮在管路上使用消聲器。
根據前述分析,若想獲得較好的消聲效果,應盡量使目標處在消聲器傳遞損失曲線的前幾個波峰位置,根據理論公式計算,在同時滿足加工條件下,最合適的擴張腔長度L選擇為40mm,擴張腔直徑D為30mm,吸排氣口外徑d為8mm,此時目標頻率處在消聲器傳遞損失曲線的第三個波峰位置。經測試,異音改善不明顯,即普通的擴張式消聲器對高頻異音處理效果有限,測試頻譜如圖10所示。
在上述消聲器的基礎上,運用仿真手段,以3600Hz為目標頻率點,進行偏心優化,在擴張腔軸線偏離吸排氣口軸線4.5mm時,獲得最佳的消聲效果,使用偏心消聲器后異音完全消除,頻譜結果如圖11。
(1)本文通過對消聲器內聲場的仿真解析,得到了消聲器內聲場分布,并根據其特點進行偏心設計,使內聲場重新分布,從而獲得較好的高頻消聲特點;
(2)抗性消聲器的高頻消聲性能一直是其應用短板,本文通過巧妙的優化,使其范圍得以拓展,經實際驗證效果明顯,這為解決變頻空調器常出現的高頻傳遞音問題,提供了一套新的思路。