劉 欣 王 健 馬增亮
(荏原冷熱系統(中國)有限公司,山東煙臺265500)
某醫療制品有限公司主要生產醫用手套,建筑面積達30 000 m2。原廠區生產工藝系統、舒適性空調系統及煙氣降溫系統均需使用冷水。其中,冷源由螺桿式冷水機組提供,需消耗大量電能;舒適性空調系統的采暖熱源為鍋爐,需消耗天然氣。
另外,生產過程中的廢煙氣(VOC),即揮發性有機化合物的排煙溫度較高,過濾后通過風機直接排放到大氣中,造成了巨大的熱量浪費。
節能環保是項目改造的重要目標之一。通過節能改造,降低企業公用設施的運營成本,提高企業競爭力,打造舒適、節能、綠色環保型企業。
節能改造的目標:(1)提高制冷、采暖系統的可靠性和安全性;(2)提高制冷、采暖系統的自動化程度,保證系統穩定、高效運行;(3)在保證系統安全、舒適的前提下,回收利用廠區的余熱,提高能源利用率及設備利用率,獲取良好的節能效益。
(1)在室外排煙管道上增設6臺煙氣-水換熱器,提取排煙熱量,制取高溫熱水;(2)增設1套余熱制冷裝置系統,利用回收的高溫廢熱水作為驅動能源,制取空調及工藝用冷水;(3)根據現場實際情況,酌情考慮舊設備、管道、閥門等的再利用。
原系統冷負荷如表1所示。
原系統熱負荷如表2所示。
原制冷機組參數如表3所示。
2.4.1設計參數
(1)煙氣量:28 000 m3/h(工況:60 ℃,單臺風機);
(2)煙氣成分:VOC(30 kg/h),主要成分為空氣,由于VOC物性參數缺乏且含量很少,所以VOC余熱暫不統計;

表1 冷負荷統計表

表2 熱負荷統計表

表3 制冷機組參數表
(3)煙氣-水換熱器的煙氣進口溫度:170℃(按最高值計算);
(4)煙氣-水換熱器的煙氣出口溫度:90℃;
備用監控中心是為在主監控中心發生各種災難的情況下準備的,因此主監控中心的所有正常監控電網的功能在備用中心里都要有,要求備用中心隨時可用,保證實用性;另外,考慮到備用中心只有在主中心災難的情況下才投人使用,使用的幾率不高,所以,我們在建立備用監控中心時,在保證可用的情況下,要盡可能做到少投人。
(5)生產線數量:16條;
(6)配套風機:8臺。
2.4.2煙氣回收熱量
2.4.2.1煙氣標態流量V0

式中V0——標態流量,Nm3/h;
V1——熱態流量,m3/h;
T0——標態熱力學溫度,K;
2.4.2.2單臺換熱器煙氣可回收余熱Q單

式中Q單——單臺換熱器煙氣可回收余熱,kW;
T1——煙氣進口溫度,℃;
T2——煙氣出口溫度,℃;
ρ——煙氣密度,kg/Nm3;
V0——標態流量,Nm3/h;
C——煙氣比熱,kJ/(kg·℃)。
2.4.2.3煙氣可回收總余熱Q總

在室外排煙管道上,增設煙-水換熱器,回收煙氣熱量。在降低排煙溫度的同時,制取高溫熱水(88~98℃),作為驅動能源。利用2套余熱制冷系統代替現有電制冷機組,制取冷水,供系統使用。這樣在保證環保達標的同時,又大幅降低了系統的能耗。
煙氣余熱利用系統流程如圖1所示,冷熱源機房3D系統如圖2所示。
(1)夏季模式:利用余熱制冷系統制取冷水,供空調、工藝及煙氣冷卻(預留)用冷。
(2)過渡季節模式:根據冷負荷情況,自動開啟相應余熱制冷系統及輔機,在保證制冷系統穩定運行的同時,利用多余熱水量為工藝水預熱升溫及空調采暖。
(3)冬季模式:利用煙氣換熱后的熱水,作為采暖熱源,代替鍋爐。當室外濕球溫度達到一定值時,利用冷卻塔“免費”制取冷水,用于工藝制冷和煙氣的再冷卻。
節能改造后的空調系統于2017年5月正式投入使用,系統運行良好,用戶對使用效果非常滿意。另外,新系統選用高效節能的環保型設備,強化了企業節能環保意識。

圖1 煙氣余熱利用系統

圖2 冷熱源機房3D系統
節能效果:原系統在改造前的年運行費用合計為(主機+鍋爐)226萬元;改造后系統的年運行費用合計為(主機)58萬元,具體數據如表4所示。
本改造項目利用排煙余熱技術制冷制熱,在降低排煙溫度的同時,回收煙氣的余熱,提高了能源利用率及設備利用率。
此外,降低了工藝生產余熱向環境中的排放量,節約了一次能源,有效響應了國家節能減排政策的號召。
該項目的順利實施,在取得良好社會效益的同時,為企業帶來了直接可觀的經濟效益。

表4 改造前后運行費用對比表