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一次調(diào)頻的技術(shù)改造

2018-07-11 01:33:36孫亞偉
電力安全技術(shù) 2018年5期
關(guān)鍵詞:指令動作智能

孫亞偉

(國電蓬萊發(fā)電有限公司,山東 蓬萊 265600)

0 概述

某發(fā)電公司2×330 MW的機組的汽輪機型號為N330-16.7/538/538,是亞臨界中間一次再熱凝汽式汽輪機,反動式、單軸、雙缸雙排汽,高中壓合缸、低壓缸分流。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限公司利用美國CE技術(shù)制造的亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單爐膛、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置、控制循環(huán)燃煤汽包爐,采用平衡通風、直流式燃燒器、四角切圓燃燒方式。發(fā)電機為哈爾濱電機有限責任公司制造的QFSN-330-2型、采用靜止勵磁系統(tǒng)的汽輪發(fā)電機,額定輸出容量/功率為353 MVA/330 MW,額定定子電壓為20 kV,額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,頻率為50 Hz,額定功率因數(shù)cosφ為0.85。機組熱控系統(tǒng)為EDPF-NT+系統(tǒng)是由北京國電智深控制技術(shù)有限公司提供的分散控制系統(tǒng)(DCS)。該DCS主要包括:數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)、模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)、鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)、數(shù)字式電液控制系統(tǒng)(DEH)、鍋爐吹灰程控系統(tǒng)、循環(huán)水泵房控制系統(tǒng)等。

1 一次調(diào)頻效果不好的原因

1.1 一次調(diào)頻信號的同源和精度不高

電力調(diào)度中心對一次調(diào)頻檢測的手段和方法為,在發(fā)電廠安裝同步相量測量裝置(phasor measurement unit,PMU),構(gòu)建電力系統(tǒng)實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(wide area measurement system,WAMS),通過調(diào)度中心主站實現(xiàn)對電力系統(tǒng)動態(tài)過程的監(jiān)測和分析。PMU示意如圖1所示。

圖1 PMU示意

國家電網(wǎng)公司下屬各省電力調(diào)度中心的一次調(diào)頻性能考核系統(tǒng)通過PMU自動判定機組本月各次一次調(diào)頻動作是否合格、累計分數(shù),并進行考核。山東省電力調(diào)度中心的一次調(diào)頻性能考核系統(tǒng)也是通過PMU來判定的。判斷一次調(diào)頻是否合格的基準(對有時間標簽的電量的面積積分)就是各臺機組進行一次調(diào)頻試驗是否成功的基準。傳統(tǒng)發(fā)電機組一次調(diào)頻動作的一次調(diào)頻信號來自DEH的轉(zhuǎn)速卡。由于DEH的轉(zhuǎn)速卡的量程為0—10 000 r/min,轉(zhuǎn)速卡只有1/1 000的精度,遠低于1/100 000的精度,即沒有辦法達到0.1 r/min的分辨率。

1.2 一次調(diào)頻無效擾動多

改造前,一次調(diào)頻控制策略為迎合電網(wǎng)考核,主要采用以下2種方式。

(1) 減小一次調(diào)頻動作死區(qū)。機組一次調(diào)頻的組態(tài)中,一次調(diào)頻的函數(shù)死區(qū)常常沒有按照規(guī)程設(shè)置在±2 r/min,而是設(shè)置在±1.6 r/min。如此就造成機組每月的一次調(diào)頻動作次數(shù)比正常情況增加1倍以上,這對機組尤其是汽輪機調(diào)門造成沖擊,影響汽輪機調(diào)門的使用壽命。

(2) 修改“轉(zhuǎn)速差—功率”函數(shù),加大曲線斜率,增加動作幅度,調(diào)頻幅度2 MW起步。

此控制策略雖能滿足電網(wǎng)考核標準要求,但會對機組造成大量無效擾動,不利于發(fā)電機組的安全經(jīng)濟運行。

2 NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置的特點

NX-PFR一次調(diào)頻智能控制系統(tǒng)由NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置、工控機、顯示器等組成,其中核心控制部分由NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置完成。

2.1 全嵌入式硬件結(jié)構(gòu)平臺

采用高性能雙核CPU,其中包含32位ARM處理器和32位浮點數(shù)字信號處理器,可實現(xiàn)對電網(wǎng)頻率信號的高速率、高精度采集。同時采用基于電網(wǎng)功率變化動態(tài)調(diào)整的先進控制策略,控制邏輯內(nèi)置于裝置內(nèi)部,可實現(xiàn)信號采集和控制的無縫連接,直接輸出控制指令。功能合理分布、結(jié)構(gòu)緊湊,實現(xiàn)高性能、高可靠性、低功耗的整機一體化工業(yè)級設(shè)計,可長時間連續(xù)運行。

2.2 高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

采用16位高精度A/D轉(zhuǎn)換、模擬通道高速同步采樣控制計算、自動頻率跟蹤等技術(shù)來保證裝置在很寬的頻率范圍內(nèi)數(shù)據(jù)采集、處理的精度。NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置直接取電氣側(cè)的57.7 V的PT信號(與送至PMU信號為同一路)送入A/D采樣回路,采集精度達到電網(wǎng)要求的±0.001 Hz,有效提高了一次調(diào)頻動作的正確率,減少大量了不必要的誤動。

2.3 先進的控制策略

采用基于電網(wǎng)功率變化動態(tài)調(diào)整的控制策略,對電網(wǎng)不同頻差采用不同的動作幅值,既能保證一次調(diào)頻動作合格率達到電網(wǎng)考核要求,又能降低一次調(diào)頻動作次數(shù),確保了電網(wǎng)和機組的協(xié)調(diào)運行。

2.4 冗余設(shè)計

一次調(diào)頻優(yōu)化系統(tǒng)機柜配置2臺NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置,同時采集PMU頻率信號,各個裝置獨立運算后分別送信號至DCS。即使其中1臺裝置出現(xiàn)故障,也不會影響系統(tǒng)的運行安全。

3 改造方案

3.1 硬件改動

(1) 機組電子間內(nèi)增設(shè)1套NX-PFR型一次調(diào)頻智能控制裝置,用于機端頻率采集、一次調(diào)頻運算、大擾動測試控制。

(2) RTU,DCS系統(tǒng)依據(jù)測點清單增加相應(yīng)卡件,用于各控制、測試測點的傳輸。

(3) 機組熱工電源盤送出一路UPS、保安切換后電源,為NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置供電。改造后系統(tǒng)如圖2所示。

3.2 軟件優(yōu)化及畫面修改

(1) 邏輯修改。DCS,DEH一次調(diào)頻控制邏輯中,F(xiàn)(x)后增加T切換功能塊,功能塊Y管腳輸入原一次調(diào)頻負荷指令,N管腳輸入NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置指令。切換條件設(shè)置為:手動切除、NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置指令都故障(品質(zhì)壞)切除、NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置都異常(裝置異常信號)切除。

(2) 一次調(diào)頻優(yōu)先AGC等負荷指令的調(diào)節(jié)方法。負荷指令增加時,若一次調(diào)頻動作是正向調(diào)節(jié),則負荷指令不閉鎖,輸出實時負荷指令;若一次調(diào)頻動作是負向調(diào)節(jié),則負荷指令閉鎖,保持當前負荷指令。負荷指令減少時,若一次調(diào)頻動作是負向調(diào)節(jié),則負荷指令不閉鎖,輸出實時負荷指令;若一次調(diào)頻動作是正向調(diào)節(jié),負荷指令閉鎖,保持當前負荷指令。這樣,在網(wǎng)頻波動時,優(yōu)先進行一次調(diào)頻調(diào)節(jié),穩(wěn)定一次調(diào)頻的動作幅值。避免由于機組負荷指令與一次調(diào)頻的不同向而對一次調(diào)頻實際動作幅值產(chǎn)生衰減。以減少穩(wěn)定電網(wǎng)頻率的時間,維護電網(wǎng)的穩(wěn)定安全運行。

圖2 改造后系統(tǒng)

(3) 熱電聯(lián)產(chǎn)機組一次調(diào)頻控制方法。因為熱電聯(lián)產(chǎn)機組中壓缸對外供熱,有一部分沒有用于發(fā)電做功,使一次調(diào)頻動作不能滿足電網(wǎng)的要求,所以必須給予補償。根據(jù)供熱量的大小轉(zhuǎn)換為增量因子K,與一次調(diào)頻的動作幅度相乘,通過安全限幅塊后加在DEH的輸出上。由于機組供熱方式不一樣,對外供熱的蒸汽對機組發(fā)電量影響的大小也不同,所以這個增量因子K要根據(jù)熱電聯(lián)產(chǎn)機組當時的供熱情況隨機計算,或根據(jù)預(yù)設(shè)的函數(shù)輸出而定。當供熱量較低時,增量因子K可以為1。

(4) 為避免裝置異常導致一次調(diào)頻負荷指令大幅度波動,在一次調(diào)頻負荷指令接入負荷控制回路前增加限幅功能塊,限值設(shè)置為±26.4 MW。

(5) 為避免模擬量卡件漂移影響AGC調(diào)節(jié)品質(zhì),NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置輸入指令增加小信號切除功能,當輸入指令小于0.3 MW時,切除該信號,輸出信號置0。

(6) 增加NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置輸入指令異常判斷報警邏輯。

(7) DCS邏輯修改后,統(tǒng)一按邏輯執(zhí)行次序重新排列邏輯塊順序,確保在1個掃描周期內(nèi)完成該邏輯頁中的所有邏輯運算。

(8) 在協(xié)調(diào)畫面中增加NX-PFR一次調(diào)頻智能控制裝置輸入指令顯示,供運行人員監(jiān)視。

4 改造效果

該發(fā)電公司1號機組于2016年12月完成一次調(diào)頻同源改造,2號機組于2016年11月完成一次調(diào)頻同源改造。

(1) 在目前電網(wǎng)一次調(diào)頻考核模式下,機組正常一次調(diào)頻動作負荷由原來±3.8 MW降低為±2MW以內(nèi),確保一次調(diào)頻動作幅度降低30 %以上,減小一次調(diào)頻對設(shè)備的沖擊。

(2) 改造后一次調(diào)頻動作次數(shù)大幅減少,由原來每月千次降低到百次,機組誤動作得到有效控制。

(3) 在目前電網(wǎng)的考核模式下,確保了機組一次調(diào)頻合格率在AGC投R模式時,達到80 %;一次調(diào)頻合格率在AGC投O模式時合格率超85 %。

1 陳仕剛.一次調(diào)頻反調(diào)及CCS負荷反調(diào)波動大的原因分析[J].電力安全技術(shù),2013,15(8):7-13.

2 陳 亮,陳慧坤.廣東電網(wǎng)發(fā)電機組一次調(diào)頻性能分析[J].廣東電力,2008,21(8):8-12.

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