曹惠榮
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司位于甘肅省東北方向的白銀市平川區(qū)境內(nèi),距離蘭州市東北方向約132 km,西南距離靖遠(yuǎn)縣26 km。廠址東側(cè)及北側(cè)為旱平川工礦區(qū)城市規(guī)劃的建筑街坊,南側(cè)為蘭寧公路,西側(cè)為響泉沙河,北側(cè)為起伏的丘陵。靖遠(yuǎn)電廠一期4×200 MW燃煤機組屬于國電靖遠(yuǎn)發(fā)電有限公司,靖遠(yuǎn)電廠二期、三期工程共裝設(shè)4×330 MW燃煤機組,屬于靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司。二期工程(5#、6#機組)于1997年建成投運,三期工程(#7、#8機組)于2006年建成并投運。本次改造范圍為電廠二期(5#、6#機組)工程2×330 MW的除灰系統(tǒng)及其相關(guān)設(shè)施,拆除原水力除灰系統(tǒng),新增正壓氣力輸送系統(tǒng)。
本期工程將原有5#、6#機組水力除灰系統(tǒng)改造為正壓氣力輸送系統(tǒng),將除塵器和省煤器飛灰輸送至灰?guī)靸Υ妫旨?xì)灰分儲,2臺爐配一套出力為60 t/h的分選系統(tǒng)。灰?guī)煸O(shè)置干灰散裝機和制漿機。干灰通過散裝機卸入罐車外運綜合利用,多余干灰可通過制漿機制成灰水比1:2的灰漿,通過柱塞泵排至灰場。灰?guī)煸O(shè)置在濃縮區(qū),灰?guī)炜側(cè)萘看笥诘扔? 300 m3。撈渣機溢流水,本期改造過程中采用自然蒸發(fā)方式;冷卻水采用自循環(huán)方式,不再向灰漿池排水。排入灰漿池化學(xué)廢水及脫硫廢水新增耐腐蝕排水泵排至濃縮池,通過中和后,由柱塞泵(1臺柱塞泵改造為變頻調(diào)速)排至廠外。
除灰系統(tǒng)采用正壓濃相輸灰系統(tǒng)。每臺爐為一個獨立的除灰單元,設(shè)1套氣力輸送系統(tǒng),每套系統(tǒng)出力為80 t/h。對于設(shè)計煤種,留有約57%的裕量;對于校核煤種,留有50%的裕量。輸送空壓機、灰斗氣化風(fēng)系統(tǒng)及灰?guī)欤?臺鍋爐設(shè)置。
除塵器和省煤器每個灰斗下設(shè)置一臺倉泵,將收集的灰經(jīng)由進料閥進入倉泵,由壓縮空氣通過管道將灰輸送至灰?guī)靸Υ妗;規(guī)熘懈苫铱赏ㄟ^干灰散裝機直接裝入飛灰罐車。2臺爐共設(shè)2座Ф12 m鋼筋混泥土灰?guī)欤總€1 100 m3)、2座脫水倉改造灰?guī)欤總€550 m3)、2座原灰?guī)欤規(guī)炜側(cè)萘繛? 300 m3。此外,還有1座粗灰?guī)旌?座細(xì)灰?guī)臁?臺爐設(shè)一套出力為60 t/h的分選系統(tǒng)。同時,在一、二電場除塵器下,倉泵出口的灰管道上設(shè)飛灰取樣裝置。
每臺爐設(shè)3根灰管,電除塵一電場、省煤器分A/B兩側(cè)各設(shè)1根粗灰管(共2根粗灰管)(備用1根粗灰管),二、三、四電場設(shè)1根細(xì)灰管。當(dāng)一電場故障停運時,二電場A/B兩側(cè)可分別切換至一電場兩根灰管運行。粗、細(xì)灰管經(jīng)管道切換閥,能進入任何一座灰?guī)臁7诌x系統(tǒng)正常運行時,除塵器及省煤器灰斗的灰輸送至原灰?guī)熨A存并進行分選;在分選系統(tǒng)不運行時,來自電除塵一電場飛灰可進入原灰?guī)旌痛只規(guī)欤龎m器細(xì)灰輸送至細(xì)灰?guī)靸Υ妗?座灰?guī)炜少A存2臺爐設(shè)計煤種BMCR時,約24.3小時(校核煤種時約23.3小時)的灰量。每座灰?guī)斓牡撞吭O(shè)有3個卸灰口;1個原灰?guī)煜略O(shè)2臺制漿系統(tǒng)和1臺干灰散裝機。另一個原灰?guī)煜拢O(shè)1臺干灰散裝機和1個分選系統(tǒng)接口,并預(yù)留1個干灰卸料口。粗灰?guī)煜略O(shè)2臺干灰散裝機。細(xì)灰?guī)煜略O(shè)2臺干灰散裝機,預(yù)留1個干灰卸料口。為防止污染,干灰散裝機處設(shè)置負(fù)壓吸塵。
2臺爐輸灰用氣空壓機及后處理設(shè)備布置在灰渣泵房內(nèi),設(shè)有5臺48 m3/min、0.7 MPa的螺桿空壓機以母管相連,4臺運行1備用;5臺48 Nm3/min的微熱干燥機以母管相連,4臺運行,1臺備用,為飛灰輸送提供壓縮空氣。輸灰用氣空壓機及后處理設(shè)備的出力由承包方進行復(fù)核,應(yīng)不低于技術(shù)規(guī)范要求。
為保證電除塵器灰斗和灰?guī)靸?nèi)灰的流動性,保證卸灰的通暢和均勻,目前三、四電場已配3臺除塵器灰斗氣化風(fēng)機,2臺運行,1臺備用。將原有3臺灰斗氣化風(fēng)機增容改造,以滿足兩臺爐4個電場所有灰斗氣化風(fēng)量的要求,同時每爐各增設(shè)1臺電加熱器,灰斗氣化風(fēng)機及電加熱器均布置于灰渣泵房零米。3座灰?guī)煸O(shè)3臺灰?guī)鞖饣L(fēng)機,2臺運行,1臺備用。灰?guī)鞖饣L(fēng)機布置于回水泵房內(nèi)。氣化風(fēng)經(jīng)電加熱器加熱至150 ℃,進入氣化板和氣化槽,并在4座灰?guī)祉敳吭O(shè)4臺布袋除塵器。同時,增設(shè)2臺12 Nm3/min、0.7 MPa的螺桿空壓機,2臺12 Nm3/min、0.7 MPa的干燥器,均為1臺運行,1臺備用。
灰?guī)煜虏?.8 m層設(shè)裝車操作室,操作室內(nèi)設(shè)操作臺,并在零米設(shè)有汽車通道。
原灰?guī)煜赂髟O(shè)1套設(shè)制漿設(shè)備。制漿設(shè)備設(shè)2臺Q=160 m3/h、P=0.65 MPa、N=55 kW 的 380 V 制漿水泵,1臺運行,1臺備用。制漿設(shè)備布置在濃縮池下,將粗灰加水混合成為灰水比約為1:2的灰漿排入回水池。經(jīng)攪拌機攪拌混合后,用喂料泵輸送至柱塞泵,再由柱塞泵通過灰漿管道輸送至廠外的膠泥淌灰場。柱塞泵及以后的灰漿輸送可利用原有漿液管道輸送至膠泥淌灰場。脫硫廢水、化學(xué)廢水新增2臺Q=60 m3/h的耐腐蝕泵,從灰漿水池將脫硫廢水和化學(xué)廢水輸送至濃縮池作為制漿水源。
為了開拓干灰綜合利用的市場,提高粉煤灰綜合利用率,滿足不同用戶對粉煤灰品質(zhì)的要求,灰?guī)煸O(shè)一套出力60 t/h的粉煤灰分選系統(tǒng),采用閉路循環(huán)分選形式。其中,一座原灰?guī)鞄斓自O(shè)一臺分選系統(tǒng)的氣灰混合器,粗灰?guī)祉斣O(shè)一臺分選機,細(xì)灰?guī)祉斣O(shè)一臺旋風(fēng)收塵器。在細(xì)灰?guī)焱饬忝自O(shè)一臺高壓離心風(fēng)機。系統(tǒng)為可連續(xù)運行,也可定期運行。
刮板撈渣機排渣,經(jīng)自卸汽車運送至一期灰場,撈渣機冷卻水溢流至灰漿池用作水力除灰。冷渣和排渣過程水的汽化損失和濕渣帶走的水量,通過自動補水維持正常水位,補水的同時可用作撈渣機緊急補水口補水。撈渣機驅(qū)動鏈條沖洗水用另一路水。為了實現(xiàn)水位平衡,需要增加高、低液位計,連續(xù)料位計及溫度計,在水位下降時自動啟動緊急補水。恢復(fù)原有水位時,需自動停止補水,以維持水位平衡。每臺爐設(shè)2臺立式排污泵,布置在鍋爐房零米的排污水池,流量為30 m3/h,壓力為0.2 MPa,1臺運行,1臺備用,且定期將排污水打回?fù)圃鼨C[1]。
改造后,除灰系統(tǒng)圖如圖1所示。
根據(jù)上述工程的要求,控制對象有:5號爐、6號爐共72個倉泵電動閥門;電加熱器4臺;氣化風(fēng)機6臺;出口閥4臺;螺桿式空壓機7臺;微熱再生吸附式干燥機7臺;立式排污泵4臺;脫硫、化學(xué)廢水泵2臺;制漿水泵2臺;灰水混合器2臺;攪拌機2臺,喂料泵2臺;布袋除塵器4臺;高壓離心風(fēng)機1臺;變頻調(diào)速給料機1臺;干灰散裝機6臺;加濕攪拌機2臺;庫頂切換閥18臺。根據(jù)工藝要求列出要控制的對象IO點數(shù),共有開關(guān)量輸入DI 672個點控制點,輸出DO 484個控制點,模擬量輸入AI 112個控制點,模擬量輸入AO 8個控制點。根據(jù)控制點數(shù),選擇施耐德QUANTUM PLC[2]。

圖1 除灰系統(tǒng)
硬件。人機界面PC采用研華IPC 610工控機和21寸工業(yè)級液晶顯示器,監(jiān)控軟件選用Intellution公司的IFIX3.5軟件;主站選用Modicon QUANTUM的熱備冗余PLC,CPU型號為140CPU67160,相應(yīng)的編程軟件為Unity Pro 2.3;5#爐飛灰輸送控制系統(tǒng)、6#爐飛灰輸送控制系統(tǒng)、灰?guī)炜刂葡到y(tǒng)、氣源控制系統(tǒng)應(yīng)采用遠(yuǎn)程RIO,使整個氣力輸灰控制系統(tǒng)分散控制、集中管理,加強了控制系統(tǒng)的安全性和可靠性。
網(wǎng)絡(luò)。主站與遠(yuǎn)程RIO分站均采用雙纜冗余結(jié)構(gòu)通信。PLC與PC之間通過冗余以太網(wǎng)進行通信,每臺PC配置2塊以太網(wǎng)網(wǎng)卡,配置2臺赫斯曼RS2-5TX/FX交換機,從而實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的冗余。一旦A網(wǎng)故障,B網(wǎng)可以零時間實現(xiàn)切換,提高了整個系統(tǒng)的可靠性[3]。
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,如圖2所示。

圖2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/p>
在靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司EPC改造項目中,電氣設(shè)計至關(guān)重要。EPC改造項目的特點是項目大、控制內(nèi)容多、時間緊等,故設(shè)計人員要有一定的經(jīng)驗,選型要準(zhǔn)確,控制要符合工藝。事實證明,此項目電氣設(shè)計采用雙機熱備、網(wǎng)絡(luò)冗余的控制系統(tǒng)更加安全、穩(wěn)定、可靠,操作更簡單,且控制靈活、維護少,大大減少了電廠運行人員的工作量,且各階段運行參數(shù)在上位機上方便修改,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定、良好、安全地運行。
[1] 原永濤,蔣學(xué)典.火力發(fā)電廠氣力除灰技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:電力工業(yè)出版社,2002.
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[3] 郭宗仁.可編程序控制器及其通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)[M].北京:人民郵電出版社,1999.