馮 寶, 楊其敏, 邱衛(wèi)鋒, 葉德新
(寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司, 廣東 韶關(guān) 512123)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換的新常態(tài),我國(guó)鋼鐵行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和需求升級(jí)方面也遇到了新的機(jī)遇。為了提高建筑物的使用年限,同時(shí)減少鋼材用量,我國(guó)全面普及使用400 MPa級(jí)鋼筋,推廣使用500 MPa及以上高強(qiáng)鋼筋。HRB400E是帶抗震作用的400 MPa級(jí)鋼筋,比普通鋼筋的延展性更好,從而能夠更好地保證重要結(jié)構(gòu)構(gòu)件在地震時(shí)具有足夠的塑性變形能力和耗能能力,從而提高了建筑物抵抗地震的能力。抗震鋼筋屈服強(qiáng)度不能過(guò)高,需滿足鋼筋的實(shí)測(cè)屈服強(qiáng)度與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的屈服強(qiáng)度特征值之比,比值不大于1.30(400 MPa級(jí)鋼筋屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值不大于520 MPa)的要求。為穩(wěn)定控制鋼筋屈服強(qiáng)度,目前較為普遍的生產(chǎn)控制方法是微合金化生產(chǎn)。
寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱韶鋼)盤(pán)螺HRB400E的生產(chǎn)工藝流程為:頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉→氬站處理→(LF爐外精煉)→方坯連鑄機(jī)澆注→鑄坯驗(yàn)收→鑄坯紅送/冷裝→鋼坯入加熱爐加熱→高線控軋控冷→精整→成品檢驗(yàn)→打包→稱質(zhì)量→材料入庫(kù)。
工藝流程說(shuō)明:為了穩(wěn)定盤(pán)螺各部分的性能,提高盤(pán)螺通條性,需確保鋼水成分的均勻性,煉鋼單位在氬站處理工序補(bǔ)加合金(包括碳粉)、降溫料后吹氬時(shí)間應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng),確保所加合金全部溶解并在鋼液中分布均勻。LF爐外精煉為非必須流程,如因調(diào)整成分需要或者生產(chǎn)節(jié)奏需要鋼水經(jīng)過(guò)LF爐外精煉流程,需嚴(yán)格控制低吹氬氣流量,避免鋼水裸露,并在電弧的作用下異常吸氮。
某客戶反映,從韶鋼采購(gòu)的某檢驗(yàn)批(檢驗(yàn)批號(hào):Z79068560)10 mm規(guī)格HRB400E盤(pán)螺經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)屈服強(qiáng)度偏高,工地?zé)o法正常使用,需更換相應(yīng)質(zhì)量的鋼材避免影響工期。具體檢測(cè)性能結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)要求如表1所示。

表1 盤(pán)螺HRB400E力學(xué)性能
從表1可以看出,該批盤(pán)螺HRB400E的屈服強(qiáng)度高出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍,其他指標(biāo)如抗拉強(qiáng)度等滿足技術(shù)條件要求。伸長(zhǎng)率和最大力總伸長(zhǎng)率余量較大,說(shuō)明此批盤(pán)螺韌性較好。由表1數(shù)據(jù)可以計(jì)算出該批鋼筋強(qiáng)屈比為1.33也滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
在螺紋鋼成分體系中,對(duì)螺紋鋼強(qiáng)度貢獻(xiàn)大的元素分別是碳元素、硅元素、錳元素和釩元素,其中碳元素能固溶在基體中起到明顯的固溶強(qiáng)化作用,硅元素主要是通過(guò)強(qiáng)化鐵素體組織提高鋼筋的屈服強(qiáng)度,錳和釩兩大元素均能起到細(xì)化晶粒,提高鋼材強(qiáng)度的作用。為此,對(duì)該批屈服強(qiáng)度偏高的盤(pán)螺進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè)分析,檢測(cè)結(jié)果如表2所示。

表2 盤(pán)螺HRB400E化學(xué)成分 %
從表2可以看出,盤(pán)螺HRB400E的化學(xué)成分滿足技術(shù)條件要求,其中碳含量和錳含量控制精確,為技術(shù)要求的中位值,影響鋼材強(qiáng)度的另外2個(gè)元素硅元素和釩元素的含量均控制在技術(shù)要求范圍的較低值,不會(huì)造成鋼材強(qiáng)度異常升高。此外,磷和硫2個(gè)對(duì)螺紋鋼有害的元素含量也控制在較低范圍,所以能有效防止盤(pán)螺發(fā)生冷脆和熱脆。
盤(pán)螺的軋制工藝對(duì)盤(pán)螺性能也存在很大影響,尤其是開(kāi)軋溫度和吐絲溫度直接影響到盤(pán)螺的強(qiáng)度。經(jīng)查驗(yàn)軋制檢驗(yàn)批Z79068560的鋼坯實(shí)際開(kāi)軋溫度、精軋機(jī)組進(jìn)口溫度和吐絲溫度均控制在技術(shù)要求范圍內(nèi)。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鋼筋混泥土用熱軋帶肋鋼筋的金相組織應(yīng)主要是鐵素體+珠光體組織,其中鐵素體是軟韌相,對(duì)鋼材屈服強(qiáng)度影響不大,珠光體是滲碳體分布在鐵素體上形成的組織,具有較高的強(qiáng)度。在屈服強(qiáng)度偏高的試樣上取橫向樣做金相分析,發(fā)現(xiàn)鋼材金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度達(dá)11級(jí)。(見(jiàn)圖 1、圖 2)。

圖1 Z79068560金相組織(100×)

圖2 Z79068560金相組織(500×)
從圖1圖2還可以看出,該批盤(pán)螺HRB400E的鐵素體和珠光體分布均勻,且鐵素體含量比珠光體含量高,此外鋼材沒(méi)有尺寸異常粗大的晶粒,表明錳釩2個(gè)元素的細(xì)晶強(qiáng)化效果明顯。為分析晶粒度是否為引起該批盤(pán)螺HRB400E屈服偏高的主要原因,在性能合格的鋼材上(檢驗(yàn)批號(hào):Z89001770)取樣做金相組織分析進(jìn)行對(duì)比。經(jīng)檢測(cè)屈服強(qiáng)度合格的盤(pán)螺HRB400E(檢驗(yàn)批號(hào):Z89001770)金相組織為鐵素體+珠光體(見(jiàn)圖3、圖4),晶粒度也為11級(jí)。
盤(pán)螺HRB400E采用釩氮合金控制鋼中釩含量,氮元素能優(yōu)化釩元素在鋼中的析出,充分發(fā)揮析出強(qiáng)化的作用,鋼中氮含量上升會(huì)強(qiáng)化氮化釩析出效果,使鋼筋強(qiáng)度升高。在屈服強(qiáng)度偏高(檢驗(yàn)批號(hào):Z79068560)和2批屈服強(qiáng)度合格(檢驗(yàn)批號(hào):Z89001770和檢驗(yàn)批號(hào):Z89001780)的鋼材上分別取樣檢測(cè)氮含量并進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表3所示。

圖3 Z89001770金相組織(100×)

圖4 Z89001770金相組織(500×)

表3 盤(pán)螺HRB400E氮含量對(duì)比
從表3可以看出,屈服強(qiáng)度偏高的盤(pán)螺HRB 400E氮含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))比屈服強(qiáng)度合格的盤(pán)螺HRB400E w(N)高出了 25×10-6。
1)盤(pán)螺HRB400E的化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)鋼材強(qiáng)度有影響的元素含量均控制在中下限,屈服強(qiáng)度異常偏高并非成分原因造成。
2)盤(pán)螺HRB400E的金相組織主要是鐵素體加珠光體,并且鐵素體含量大,也不存在影響影響盤(pán)螺HRB400E使用性能的其他組織,此外屈服強(qiáng)度偏高和屈服強(qiáng)度正常的鋼材金相組織和晶粒度無(wú)明顯區(qū)別,由此可知屈服強(qiáng)度異常偏高也非組織原因造成。
3)屈服強(qiáng)度偏高的盤(pán)螺HRB400E鋼中氮含量比性能正常的HRB400E鋼中氮含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))高出25×10-6,使鋼的析出強(qiáng)化加強(qiáng)[1],鋼筋強(qiáng)度顯著增大,超出標(biāo)準(zhǔn)值。同時(shí)V(CN)的析出也有細(xì)化晶粒的作用。
1)嚴(yán)格控制出鋼時(shí)間,避免出鋼過(guò)程中裸露鋼水長(zhǎng)時(shí)間與空氣接觸吸氮,造成鋼水氮含量異常增多[2]。
2)如果鋼水經(jīng)過(guò)LF爐處理,要合理控制氬氣流量和壓力,避免鋼水裸露,造成吸氮。
3)連鑄增氮是鋼水N含量異常升高的主要原因之一,采用長(zhǎng)水口氬封保護(hù)澆注,合理使用中包用覆蓋劑和結(jié)晶器保護(hù)渣可以減少鋼水異常吸氮[3]。
盤(pán)螺HRB400E 屈服強(qiáng)度偏高主要是因?yàn)殇撍甆含量異常升高導(dǎo)致的,通過(guò)控制鋼水出鋼時(shí)間和盡量避免鋼水裸露以及做好保護(hù)澆注能有效防止鋼水異常增氮導(dǎo)致螺紋鋼強(qiáng)度異常升高。
[1]孫凌云.釩氮合金的應(yīng)用及展望[J].四川冶金,2005,27(4):12-13.
[2]張立標(biāo).鋼水過(guò)程增氮分析與控制[J].山東冶金,2011,33(3):14.
[3]李勇.煉鋼過(guò)程中鋼水氮含量控制[J].鋼鐵,2010,45(10):55-56.