吳永昌
【摘要】調整循環灰量和保持適當的返料風壓對流化床鍋爐返料器J型閥的穩定性這兩方面研究,探討循環流化床鍋爐的燃燒調整方法,提高鍋爐效率。
【關鍵詞】循環流化床 循環灰量 返料風壓 J型閥放灰管改造
我公司現運行的三臺鍋爐均是四川鍋爐廠生產的CG-75/5.3-MX型中溫次高壓循環流化床鍋爐。從運行情況看,投產以來,鍋爐燃燒基本穩定,出力也能達到設計要求,不足之處是各項指標不理想,鍋爐效率只有80%左右,飛灰含碳量高時能達到13%左右,爐渣含碳量高時能達到6%左右。噸煤產汽視煤質情況在5.5-7.0之間。總結燃燒工況及運行調整,認為本鍋爐燃燒指標不理想的原因,存在兩個關鍵因素:一是循環灰量的多少,二是返料系統的穩定性。
1 循環灰量
循環灰量這個概念,可以說是循環流化床外循環中的物料,也可以說是旋風分離器收集下來的返料量。在循環流化床密相區中約有50%的燃料被燃燒,釋放出熱量,這些熱量除一部分被用來加熱燃料和空氣外,其余大部分熱量必須被循環物料帶走,才能保持穩定。如果循環物料不足,就會導致床溫過高,也就是說,足夠的循環灰量是控制床溫過高的有效手段。相反,如果循環灰量過多,就會導致燃燒不充分,床溫偏低。
此循環灰量也決定了爐膛內的物料濃度,由爐內傳熱分析可知,爐內傳熱隨著物料濃度的增加而增大,即物料濃度的變化對爐內傳熱的影響是比較顯著的。也可以說,爐內物料濃度決定鍋爐出力,爐內物料濃度大,鍋爐的出力也大,可通過控制爐內物料濃度來控制鍋爐出力。在運行中,爐內物料濃度增大,即流動阻力增加,懸浮段壓差增大。如爐膛物料濃度過大,則會使床溫降低,從而影響鍋爐出力,這時,可通過放循環灰的方法來控制爐膛物料的濃度。
從運行和指標情況看,煤質的灰分大時,各項指標就相對差。再從運行參數上看,煤質灰分大時,一次風量用不上,風機全開,感覺還不夠用,這樣調節已經超出了風機的設計要求,但為了保證負荷,必須這樣調節。返料風量變小或消失,有時出現返料器積灰堵塞的現象,即返料溫度緩慢下降。另外在投用脫硫石灰石時,反應更明顯。這也就說明了循環灰量太多,爐膛流動阻力大,分離器收集下來的返料量多,返料器立管內積灰,所以導致返料風量小。由此可以說,我公司現運行的爐子存在循環灰量多的問題。
2 返料系統
我公司CG-75/5.3-MX型中溫次高壓循環流化床鍋爐采用的是J型閥返料系統。由于自然堆積的作用,當返料風Q=0時,返料器不工作;當Q大于一定值時,物料開始流化,并在立管物料重力作用下形成自流,通過返料器進入主床。由此可見,返料風量是決定返料器工作的因素,它與風源壓力、返料器上升段阻力以及布風阻力有關。上升段阻力特性首先與上升段高度H(后為H2)有關。實驗結果顯示,H=350mm時的返料器風源壓力在6000Pa左右,H=1000mm時的返料器風源壓力在13000Pa左右。返料器上升段阻力與上升段高度成比例。再有,根據壓力平衡關系,得出返料器正常工作時風源壓力必須滿足下列條件:
(1)P>&g;△H2+△P布
(2) P≤&g;△H1+△P布
式中:P為返料壓力,△P布為返料布風阻力,&為物料堆積密度
OH1,OH2分別為返料器人口料腿高度和出口高度
式中(1)(2)是運行中控制返料風壓的依據,所以,如果漏風嚴重,風壓不夠,風壓波動過大,或返料風中斷,都會造成P<&g;△H2+△P布的情況,從而使返料器不投入造成堵塞。返料器中有異物處于返料出口時,勢必阻止物料返回爐膛,可能導致物料在分離器內聚集造成返料堵塞。
3 總結分析
從停爐后檢查風帽情況看,東西兩側返料口對著的風帽眼部分堵塞,這種現象引起了三個連鎖問題:1,高壓力的返料風帶著循環灰沖向布風板,風速可能超過了爐內的流化風速,使這部分風帽的風受到阻力。長期運行,造成堵塞。2,旋風分離器收集下來的返料量大,必須用這么大的返料風壓,不然就會造成返料堵塞,為什么負荷低時,返料風就大,而高時返料風就減小甚至消失,特殊情況還需要關小主風道檔板來加大返料風。3,為保證負荷,必須加大一次風量來加強燃燒,這也說明爐內物料濃度大,有一部分燃料缺氧,得不到燃燒,就被排出去,從而增加爐渣含碳量。另一方面使更多的物料又進入分離器,從而造成惡性循環。
從以上情況看,第一步先要解決循環灰量大的問題。第二步再來調整返料風壓。由煤質分析可知,灰分大時,循環灰量就大,所以根據煤質配比情況來調整。主要辦法:1、在現有煤質配比的基礎上摻人灰分少的煤種。2、在現有煤質不變的情況下從返料器底部放灰管來放返料灰。因為灰量比較大,人工用小車推肯定不合適,建議裝一套輸粉絞龍一樣的自動化排灰裝置,直接排到冷渣機,增加可操作性。
參考文獻:
[1]岑可法等.循環流化床鍋爐設計及運行[M].北京:科學出版社,1998.
[2]中國電力企業聯合會科技服務中心.全國電力行業CFB機組技術交流服務協作網技術交流資料匯編[M].2003.