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擠壓機減速箱低速軸定位螺栓斷裂原因分析與改造

2018-06-28 09:14:20張成瑞葛柯柯李軍李科錄盛海濤謝佳
中國設備工程 2018年12期
關鍵詞:設備

張成瑞,葛柯柯,李軍,李科錄,盛海濤,謝佳

(新疆天利石化控股有限公司,新疆 獨山子 833699)

某異戊橡膠廠2臺進口擠壓機減速機低速軸尾部定位螺栓(材料牌號35CrMO,性能等級8.8,螺栓型式3/4"×10×2-1/2"孔用螺栓)在運行過程中曾頻繁(使用不到15天)發生斷裂,導致擠壓機竄軸,螺套及剪切板磨損,設備停機,險些發生事故。以下對定位螺栓斷裂原因進行分析,通過制定改進措施,改造效果顯著。

1 設備結構及工作工況

圖1 設備裝配示意圖

擠壓機用于脫除橡膠中的游離水,低速軸與擠壓機螺桿相連,低速軸依靠兩列背靠背的單列圓錐滾子軸承安裝在減速箱上,運行中低速軸承受拉應力,該螺栓通過定位壓板將低速軸固定于推力軸承上,安裝結構如圖1所示。

2 改進方案及分析

2.1 第一次改進

原設備采用性能等級為8.8的高強螺栓,在使用過程中6個螺栓全部斷裂,根據螺栓斷裂原因分析結果,認為螺栓的強度不夠,于是重新購買強度為10.9的高強螺栓。螺栓安裝后,運行不到1周,停機檢查仍發現3個螺栓斷裂。

對斷裂螺栓從斷口形貌、材質、強度等方面進行分析試驗:螺栓材質確認為35CrMO,經試驗強度大于10.9,并查閱同批次螺栓廠家合格證,符合螺栓標準要求,螺栓質量沒有問題。同時,從螺栓斷口上看,斷面無明顯縮頸、拉伸現象以及顏色變化,判斷強度不足不是螺栓斷裂的根本原因。斷口照片如圖2所示。

圖2 螺栓斷口照片

2.2 第二次改進及分析

通過第一次改進失敗及螺栓檢測,證明螺栓斷裂絕非螺栓質量和選型問題,需要從降低螺栓受力方面進行分析和改進。通過對定位壓板及螺栓的結構和尺寸、螺栓斷面分析,螺栓斷裂原因為定位壓板對螺栓產生剪切力,導致螺栓被剪切沖擊斷裂。

因橡膠特性及工藝原因,擠壓機負荷不穩定,導致定位壓板受到周期性軸向沖擊力,定位壓板與軸端面間的墊片被磨損擠壓變形、減薄,定位壓板和螺栓松動;同時通過對比測量定位板與螺栓尺寸,發現定位板上螺栓孔直徑(22mm)比螺栓外徑(19.05mm)大3mm,因間隙比較大,松動的壓板隨軸轉動中對螺栓產生了徑向剪切力,從而致使螺栓斷裂。因此,避免定位板松動、消減定位板對螺栓的剪切力是防止螺栓斷裂的根本。

通過對比干燥機減速箱主軸的定位結構,我們提出了在低速軸上加工大螺紋孔使用大螺栓(方案一如圖3所示)、大螺母(方案二如圖4所示)的結構型式,考慮到會改變軸的結構型式、受力及加工難度未曾實施。

圖3 大螺栓的固定方式(方案一)

圖4 大螺母的固定方式(方案二)

為不改變低速軸結構,避免出現新的缺陷,在定位壓板上設計直徑φ36mm凸臺,同時在軸頭上加工凹孔,使定位壓板凸臺與凹孔配合安裝,克服定位壓板的徑向移動;同時減小壓板上的螺栓孔直徑至φ20.8mm,定做定位螺栓為非全螺紋型式,與壓板配合的螺栓光桿部位直徑為φ20mm,減小螺栓與壓板上螺栓孔之間的間隙至0.8mm,克服了壓板的圓周運動,從而解決了定位壓板因徑向或周向運動時對定位螺栓產生的剪切力(方案三見圖5)。

圖5 改進后的定位壓板及螺栓裝配圖 (方案三)

為解決定位壓板及螺栓的松動問題,查詢設備隨機資料及單列圓錐滾子軸承的游隙調整規范,通過游隙調整墊片厚度的選用,將低速軸的軸向間隙調整至0.025~0.1mm,既保證了軸承游隙,又確保了定位壓板與軸頭的緊固合一,解決了定位壓板的松動問題。

同時對螺栓頭進行了改進,在單頭螺栓六角頭上鉆φ2.2mm的孔,當6個固定螺栓緊固后用φ1mm鐵絲將6個螺栓連為一體,加上彈簧墊片的作用進一步解決了螺栓的松動問題。

2.3 效果驗證

更換完新的定位壓板、定位螺栓、調整間隙墊片,重新安裝低速軸軸承,將螺栓緊固后穿鐵絲防松,運行一周后檢查螺栓無松動,通過滲透探傷未發現缺陷,繼續使用;運行15天后停機檢查無異常;后每運行30天后定期停機檢查定位螺栓和定位壓板無異常,每運行90天后更換調整墊片和螺栓。目前已將更換周期延長至5個月。近1年的運行中該螺栓未再發生過斷裂問題,徹底解決了擠壓機運行的瓶頸問題,為橡膠裝置的整體連續運行提供了保證。

3 結語

因設備實際工況與設計工況存在偏差,尤其是進口設備,技術精準,設備操作彈性較小,一旦出現偏差大的情況,將導致設備故障頻發,甚至無法正常運轉。因此在設備購置技術協議簽訂過程中,向廠家提設備參數和運行工況時,一定要準確全面。有條件的單位,最好實地考察廠家現役設備,摸清運行情況后,再做購買決定。在設備運行過程中,針對出現的故障,從功能、結構上進行分析,參照相關設備結構進行改造,能有效降低改造風險、縮短改造時間。

[1] 縣鵬宇,劉鋒.配對圓錐滾子軸承軸向游隙的設計與測量[J].ISSN1000-3762 軸承,2010,(9).

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