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輪胎式圓筒混合機壽命長壽化研究

2018-06-26 11:56:02常曉巍
山東工業技術 2018年10期

常曉巍

摘 要:通過一年的記錄分析圓筒存在的問題,進行分析,找出產生問題的原因,制定方案;通過材料、尺寸的更改提高圓筒的強度及剛性;通過組裝、焊接工藝的優化消除焊縫薄弱環節存在的問題,提高焊縫的強度等相關措施來延長圓筒的使用壽命。

關鍵詞:輪胎式圓筒;設計工藝優化;壽命

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.10.006

1 前言

煉鐵燒結用輪胎式圓筒混合機使用2年后擋圈及加強圈位置頻繁出現焊縫開裂,為保證設備的安全運行,只能采用焊接修復,平均每2個月左右焊一次。隨著焊補次數增多,導致焊縫周圍母材組織發生變化,晶粒粗大,強度下降,嚴重影響圓筒混合機的使用壽命。據統計平均每4年更換一個。由于圓筒混合機的外形尺寸較大,直徑為φ3044mm,長度為12米,一般由5-6段組成,并且長度方向加強圈較多,焊接量較大,從而導致應力較大,在使用過程中應力無法釋放,從而導致在薄弱環節上開裂。為了提高圓筒混合機的使用壽命,通過承載計算、殘余應力分析,將圓筒結構進行更改,優化圓筒圖紙,選擇合理的材料,制定合理的組裝、焊接工藝來消除薄弱環節存在的缺陷,提高焊縫的強度,延長圓筒的使用壽命。

2 開裂原因的分析

自2015年4月開始,每2月一次對圓筒混合機進行檢查,發現開裂位置進行記錄,制定修復方案在線維修。通過一年的檢查發現,圓筒開裂的位置基本在加強圈上,特別是靠近輪胎位置出現較為頻繁,開裂也比較嚴重,焊縫開裂后甚至撕裂母材;其次是擋圈位置,也經常出現焊縫開裂現象。

針對開裂位置進行分析,由于圓筒長度太長,一般由5-6段組成,為保證圓筒的圓度及剛性,對圓筒通過增加加強圈進行加固的方式進行固定,此方式在靜止狀態下可行,但在動態的情況下存在弊端,由于加強圈布置較多,焊縫又大,造成焊接應力較大,雖然在制作后進行了振動時效,但效果不是很明顯,因此在投入使用后,由于應力釋放不徹底,使用一段時間后,會在圓筒最薄弱的環節即焊縫位置產生開裂現象,特別是加強圈的焊縫,由于是環形焊縫,同一道焊縫存在多種位置的焊接,平焊、爬坡焊、倒焊、甚至仰焊,焊接難度較大,焊縫的質量不易得到保證;同時焊縫未要求開坡口焊接,為保證剛性,增加了焊縫厚度,導致應力加大。加強圈的焊接固定,使圓筒的剛性增加,柔性降低,在圓筒的旋轉運料過程中,剛性大阻礙了焊接應力的釋放,是導致加強圈處焊縫開裂的主要原因。

擋圈位置的開裂是由于圓筒在滾動過程中,筒內物料不均勻導致圓筒跳動撞擊擋輪,焊縫受外力作用,導致焊縫開裂。

3 在線修復及設計優化

根據查出的原因及分析,制定在線使用圓筒的修復方案,使圓筒的開裂程度降到最低,同時進行圖紙設計優化,使新制圓筒焊縫避免開裂。

3.1 開裂焊縫的現場修復

(1)擋圈開裂焊縫的修復:首先將圓筒焊縫開裂處轉到平焊位置,在擋圈開裂位置的端部使用手電鉆頭鉆上止裂孔,然后用碳弧氣刨將缺陷刨除,再用磨光機進行修磨,露出金屬光澤,使用CO2氣體保護焊進行多層多道焊,為保證焊接質量,打底焊和填充焊選用不同的焊接參數,每焊一層進行修磨,焊后采用小錘進行焊縫周圈的敲擊,以最大限度地進行應力消除;

(2)加強圈焊縫的修復及結構的優化:焊縫修復方式同擋圈一樣,將焊接缺陷刨除,修磨后進行焊接,焊腳尺寸不應太大,確保焊接質量;焊后將加強圈沿圓周方向分為3段斷開,相鄰加強圈斷開位置相互錯開。切割時將加強圈留有10mm余量,防止割到圓筒母材。

3.2 新制圓筒的設計工藝優化

(1)設計優化。A.材質的更改。將原Q235B全部更改為Q345B,提高圓筒的強度;擋圈采用45#,加工完成后進行調質處理,提高擋圈的硬度,減少磨損。B.擋圈位置的設計更改。將擋圈位置的筒皮厚度加厚,增加圓筒的剛性,原設計為20mm,改為24mm,其余部位還是采用20mm,過渡位置采用機加工方式進行削薄處理,減少應力集中。C.加強圈設計的更改。將加強圈按圓周方向分三部分組成,留有15-20mm間隙,相鄰兩加強圈間隙位置相互錯開,避免因應力釋放時圓筒變形出現在同側。

(2)工藝優化。A.將加強圈采用交錯斷續焊接,接頭位置必須對齊,減少焊縫數量,焊腳高度改為6-8mm,減少應力集中。B.擋圈位置兩面坡口加大,留有10mm鈍邊,焊接時起10mm凹形焊角,保證焊接質量,焊后進行探傷,內部無焊接缺陷。C.圓筒焊接完成后進行多次振動時效,降低焊接應力,同時靜止存放10-15天,進行自然失效,去除應力。D.應力消除后將加強圈進行分段,圓周方向分為3段,每個加強圈的分段位置進行相互錯開,保證在使用過程中,應力的釋放。

4 應用情況及效益

經過3個月的使用效果驗證,此臺改制后的圓筒混合機焊縫開裂現象明顯降低,原2個月每個加強圈都有不同程度的焊縫開裂,改制后3個月僅發現一處不足700mm的焊縫開裂現象。

5 小結

(1)通過對圓筒開裂位置及缺陷的分析,確定了圓筒開裂的根本原因,制定了在線使用圓筒的修復方案,減少了圓筒的開裂頻率,降低了修復次數。

(2)通過設計、工藝優化,提高圓筒的強度及剛性,消除焊縫薄弱環節,提高焊縫的強度,延長設備的使用壽命。

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