祁順仁,鞏玉政,周 洋,朱明杰,劉亞森,丁洪坤,張笑吟
塔里木油田公司開發事業部,新疆庫爾勒 841000
高含蠟原油外輸管道,在清管作業過程中會遇到卡阻的情況。本文以某油田某原油外輸管道清管工程為例,介紹了清管過程中遇到的問題處理、原因分析及改進措施建議[1-2]。
原油外輸管道全長18.6km,規格型號D273mm×7 mm,20#鋼,輸送壓力PN 4 MPa,采用泡沫保溫,于1993年10月建成投運,設有3座閥室,見圖1。由于產量及原油物性變化,2014年11月外輸管道出現析蠟堵塞造成外輸回壓升高的問題,2015年1月結合沿線地面配套及電力線路,在1#閥室位置增加加熱爐,進一步提高管輸溫度,2015年2月仍出現回壓升高問題。2015年11月對原油外輸管道增加了清管收發裝置,考慮通過定期通球解決管道蠟堵問題。
由于各采油單井原油物性差異,不同時期開井狀況變化較大,某聯合站外輸油油品物性不穩定,目前聯合站外輸原油約15~18 m3/d,外輸壓力0.6 MPa,原油析蠟點為21℃,外輸溫度75℃,中間加熱溫度75℃,末端接收溫度35℃。

圖1 某聯合站外輸管道示意
初期通球方案是從起始點發球,在末端收球。通球前1個月就逐步建立1 800 m3原油庫存,并提前1天大排量外輸1 000 m3,對管道暖管。根據以往清管經驗,對于液體管道,清管器過盈量選取1%~2%,以減少清管阻力。
清管第1天將清管器放入發球筒,自發球筒至2#閥室清管工作較為順利。在距離3#閥室3.5 km處出現卡堵,通過不間斷向2#閥室加注熱油,提高清管器動力,并在3#閥室加注熱油對后級堵塞管道進行熔蠟,第5天到達收球筒,全程通球時間合計約116 h。清管作業計劃用時24 h,實際用時116 h,解堵時間87 h。初次通球過程詳細記錄見表1。

表1 初次通球過程詳細記錄
(1) 油品物性差。密度為0.83 g/cm3、含蠟質量分數13.7%、膠質質量分數2.56%、瀝青質質量分數4.65%,凝點12℃,析蠟點21℃。
(2)原油外輸量小。外輸管道容積940 m3,日均外輸量400 m3左右,原油需在管道內運行56.4 h,流速為0.094 m/s,導致瀝青、蠟、膠質等重組分在管壁析出。
(3)管道地理走勢曲折(見圖2),導致原油析出重組分沉積,卡阻位置發生在管道爬坡位置。

圖2 管道地理走勢曲線
(4)首次清管。未進行系統全面的分析,應急處置準備不充分,清管通球前風險識別不全面,導致在采取臨時措施時,特種車、罐車等機具組織滯后,影響了作業時間。
使用后級摻稀法解決管道淤積問題,效果良好。液體管道通球阻力較大,采用1%~2%過盈量的清管器,降低了通球阻力。但對于高含蠟外輸管道通球,應做好卡球準備,協調所需車輛達到備用狀態,以縮短通球時間;應結合閥室位置實施分段排液,減少后級管道內固體蠟的含量;應考慮在通球前加入分散劑,以進一步減少管道內固體蠟的含量。
(1)采取分段排液的方式進行通球。分別在3個閥室預留頭進行排液操作,以減少后級管道內固體蠟含量,排液定在清管器到達距離各閥室500 m位置時開始。
(2)鑒于1#閥室位置電力線路等設施較為完善,計劃在1#閥室新增加藥橇,連續加注采油解堵劑5 t,以進一步減少管道內固體蠟含量。
(1) 通球前1個月逐步建立1 800 m3原油庫存,并提前1 d大排量外輸1 000 m3,對管道進行暖管。
(2)兩輛罐車在1#閥室就位,并且已從排液甩頭完成接液管道連接,完成2#、3#閥室排液接口甩頭流程,保證罐車到位后可以直接排液。聯系泵車1輛,用于在發生堵塞時解堵。
(3)通球開始后,同時在1#閥室加熱爐進口處加注采油解堵劑,加注量為3 m3/h,加注1.5 h,見圖3。

圖3 1#閥室加藥示意
(1)第一段排液。清管器發出后到達距離1#閥室500 m位置,關閉下游流程,導通進罐車流程進行排液。第一段用時9 h。
(2)第二段排液。待清管器到達1#閥室位置,導通流程,下游繼續進行通球作業,由于夜晚人員疲勞、跟球疏忽,在2#閥室位置排液未按計劃執行,在清管器距離2#閥室200 m位置開始排液。第二段用時8 h。
(3)第三段排液。待清管器到達2#閥室位置,導通流程,下游繼續進行通球作業,在2#閥室位置排液按計劃進行,但管道回壓明顯升高,外輸量由最初30 m3/h降至18 m3/h。清管器到達3#閥室用11 h。導通下游流程后在距離收球筒300 m位置卡球。通過不間斷向2#閥室加注熱油,提高清管器動力,并在收球筒位置加注熱油對后級堵塞管道進行熔蠟,解堵成功,解堵用時18 h。見表2。

表2 第二次通球過程詳細記錄
在本次通球過程中,根據外輸量定位和根據現場清管器跟蹤儀器跟蹤定位,兩者數據基本吻合,定位效果較好。分段收液、加注瀝青分散劑減少了管道內的淤積物,保證了通球順暢,但2#閥室未及時收液,導致在最后約300 m的距離內卡球。提前考慮了卡堵風險,準備了解堵車輛,整個解堵過程相比第一次節約了69 h。
第二次通球方案的實施盡管取得了上述良好的效果,但也仍然存在以下需要進一步改進之處:
(1)堵球發生在夜晚,人員跟球也在夜晚,人員疲勞,視線不良,且夜晚操作風險較高,造成2#閥室未及時排液。可通過流程切換,盡可能保持在白天通球,減少夜晚通球作業。比如可在1#閥室或2#閥室檢測到清管器后,通過讓原油走過濾器流程保持正常外輸,以便第二天再組織繼續通球。
(2)采用分段收液雖然產生了一定效果,但排出物黏稠,進入罐車后卸車困難,DN50排液管道阻力大,造成外輸回壓高,排量降低。以后可考慮采用分段通球方式,依次為:2#閥室發球至收球筒,1#閥室發球至收球筒,聯合站發球至收球筒。這樣可進一步減少蠟在管道內的積聚,減少清管器的阻力,避免分段排液產生的風險。另外還應考慮完善1#、2#閥室流程。
(3)對清管器后流程的壓力關注不夠,未及時判斷清管器出現卡堵的趨勢。當收球筒壓力升至0.5 MPa或3#閥室壓力升至0.75 MPa時,可提前準備在3#閥室或收球筒位置注熱油,以預防在清管器后管道至總外輸管段發生堵塞。
通過本工程實踐,得到了以下經驗體會:
(1)具備分段通球條件的管道最好選擇分段通球,并優先考慮從后級開始通球,完成后再對前一級通球。
(2)通球作業時間最好安排在白天進行,避免白班、夜班工作人員交接,這樣便于固定各小組作業人員,并讓作業人員保持良好的精神與體力狀態,減少通球過程的人力投入。
[1]劉凱,馬麗敏,鄒德福,等.清管器應用技術的發展[J].管道技術與設備,2007(5):41-42.
[2]胡明,胡劍,譚力文.北內環清管過程中清管球滯留問題研究[J].管道技術與設備,2010(5):48-51.