999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

1種彈用發動機控制系統高空轉速超調控制技術應用研究

2018-06-23 02:31:50仇小杰林星辰王全勝胡文霏
航空發動機 2018年3期
關鍵詞:發動機

仇小杰,林星辰,王全勝,胡文霏,王 琴

(1.中國航發控制系統研究所,江蘇無錫214063;2.中國人民解放軍空軍駐揚州地區軍事代表室,江蘇揚州225000)

0 引言

航空發動機是1個結構極其復雜、工作環境極為惡劣、強非線性的被控對象[1]。在實際工作過程中,航空發動機特性會隨著負荷或飛行條件的變化而發生變化,為保證全包線內控制系統性能,必須采用適應性強的控制方法。國外從20世紀70、80年代開始先后驗證了自適應控制、魯棒控制、LQG/LTR控制、LPV控制等先進控制方法[2-5]。國內從90年代開始先后開展了自適應控制、魯棒控制、智能控制、性能尋優等先進控制算法的研究[6-10],但僅限于理論研究。而PI控制以其技術成熟、結構簡單、適應性強等特點在航空發動機控制系統中被廣泛應用[11]。為保證全包線內控制系統性能,基于相似原理的PI參數修正方法被廣泛應用,該方法在發動機基本滿足相似原理的情況下能顯著提高控制參數的全包線適應性[12-14]。

彈用發動機研制本著簡單可靠、低成本的原則,傳感器不如傳統飛機發動機那么完善,控制算法中也較少針對控制參數進行修正,不能保證全包線內的控制品質。例如在某型彈用發動機控制系統的研制過程中,由于沒有采集發動機進口參數信息,控制系統無法使用相似原理實時對PI參數進行修正,從而導致高空出現轉速超調現象。為保證全包線內控制系統控制品質,開展發動機進口條件缺失情況下的彈用發動機控制參數修正方法研究勢在必行。

本文設計了1種基于壓氣機出口總壓P3重構發動機進口總壓P1的PI參數修正方法,經過全數字仿真、半物理模擬試驗、高空模擬試驗及高空飛行試驗驗證,發動機轉速超調量滿足設計要求,解決了用戶需求,顯著提高了彈用發動機控制系統控制參數的全包線適應性。

1 基于壓氣機出口總壓P3重構發動機進口總壓P1的PI參數修正方法

根據發動機數學模型,建立地面狀態發動機各穩定狀態下的發動機線性模型[15],并設計出各轉速狀態下的地面點PI控制參數,見表1(表中數據進行了歸一化處理)。

表1 地面條件下各轉速狀態的PI參數

根據相似原理對地面PI參數進行修正,隨著H、Ma的變化,即P1、T1改變的情況下,Kp0、Ki0的相似參數Kp、Ki的相似變換為

式中:Kp、Ki為經過相似變換過的PI控制參數,P0=1 kPa,T0=288.15 K。

從式(1)、(2)中可知,如果要對 PI參數進行H、Ma修正,那么需要發動機的進口溫度T1以及發動機進口壓力P1的參數信息。而在本文控制對象中,僅有T1測量值而沒有P1測量值,無法使用相似原理對PI參數進行實時修正。

本文提出基于壓氣機出口總壓P3重構發動機進口總壓P1的PI參數修正方法,步驟如下:

(1)分析控制系統不同包線高空飛行試驗數據,使用彈體埋入式進氣道拋蓋時刻的壓氣機出口總壓P3值作為當次試驗的發動機進口壓力P1值,同時采集不同轉速條件下的壓氣機出口總壓P3值,得到不同轉速下的壓比值,通過對不同包線高空飛行試驗數據值以及發動機模型計算值進行對比分析,形成不同包線不同轉速下的轉速-壓比參數,見表2(表中數據進行了歸一化處理)。

表2 不同轉速下的轉速-壓比參數

(2)在實際試驗過程中,根據控制系統實時采集到的發動機壓氣機出口總壓P3參數值,通過表2重構出當前的發動機進口壓力參數P1,從而根據T1、P1實時對PI參數進行相似變換修正

2 試驗驗證

2.1 全數字仿真驗證

分別模擬發動機使用包線點(H=0 km,Ma=0)、(H=3 km,Ma=0.5)以及(H=7 km,Ma=0.7)的飛行條件加速到90%、93%轉速的仿真試驗,將原控制參數與使用實時修正的控制參數試驗結果進行對比,仿真結果如圖1~6所示。圖中Nexz為實時修正控制參數得到的仿真結果。從圖中可見,使用實時修正的控制參數對該發動機的調節性能優于原控制參數的,同時加速性也能滿足設計要求,即設計的基于壓氣機出口總壓P3重構發動機進口總壓P1的PI參數修正方法在整個飛行包線內具有適應性。

圖1 (H=0 km,Ma=0)包線點目標轉速90%的加速過程

圖2 (H=0 km,Ma=0)包線點目標轉速93%的加速過程

圖3 (H=3 km,Ma=0.5)包線點目標轉速90%的加速過程

圖4 (H=3 km,Ma=0.5)包線點目標轉速93%的加速過程

圖5 (H=7 km,Ma=0.7)包線點目標轉速90%的加速過程

圖6 (H=7 km,Ma=0.7)包線點目標轉速93%的加速過程

2.2 半物理模擬試驗驗證

分別模擬發動機使用包線點為(H=0 km,Ma=0)、(H=3 km,Ma=0.5)、(H=7 km,Ma=0.7)的飛行條件進行轉速加速到90%、93%的半物理模擬試驗,將原控制參數與使用實時修正的控制參數試驗結果進行對比分析,結果如圖7~12所示。從對比結果可見,使用實時修正的控制參數對發動機的超調性能優于原控制參數,同時加速性也能滿足要求,即設計的基于壓氣機P3重構P1的PI參數修正方法在整個飛行包線內具有適應性。

圖7 (0,0)包線點調整PI控制參數前后半物理模擬試驗數據對比(轉速90%階躍)

圖8 (0,0)包線點調整PI控制參數前后半物理模擬試驗數據對比(轉速93%階躍)

圖9 (H=3 km,Ma=0.5)包線點調整PI控制參數前后半物理模擬試驗數據對比(轉速90%階躍)

圖10 (H=3 km,Ma=0.5)包線點調整PI控制參數前后半物理模擬試驗數據對比(轉速93%階躍)

圖11 (H=7 km,Ma=0.7)包線點調整PI控制參數前后半物理模擬試驗數據對比(轉速90%階躍)

圖12 (H=7 km,Ma=0.7)包線點調整PI控制參數前后半物理模擬試驗數據對比(轉速93%階躍)

2.3 高空模擬試驗及高空飛行試驗驗證

為了進一步證明該方法的可靠性和有效性,分別開展高空模擬試驗驗證以及飛行試驗驗證。

在高空臺分別采用2種PI控制參數進行試驗驗證,驗證包線點為(H=7 km,Ma=0.7),發動機均起動后直接加速至換算轉速90%。具體試驗情況如圖13所示并見表3。圖中Neg為轉速目標值(小圖是轉速超調的局部放大)。

圖13 高空模擬試驗調整PI參數前后主要參數對比

在高空飛行試驗中,發動機起動成功后均直接加速至目標轉速。由于飛行試驗的包線點并沒有完全一致的情況,故選擇3次接近的包線點飛行數據進行分析對比,驗證該方法的有效性。選擇(H=7 km,Ma=0.71)包線點PI參數無修正的飛行數據與(H=7 km,Ma=0.72) 和(H=7 km,Ma=0.73) 包 線點PI參數有修正的飛行數據進行對比分析,具體試驗情況見表4并如圖14~16所示。

表3 高空臺模擬試驗結果對比

表4 高空飛行試驗結果對比

圖14 (H=7 km,Ma=0.71)包線點高空飛行試驗(無修正)

圖15 (H=7 km,Ma=0.72)包線點高空飛行試驗(有修正)

圖16 (H=7 km,Ma=0.73)包線點高空飛行試驗(有修正)

通過全數字仿真、半物理模擬試驗、高空模擬試驗及高空飛行試驗驗證得知,設計的基于壓氣機出口總壓修正的彈用發控系統高空轉速超調控制技術對彈用發動機高空轉速超調有很好的抑制作用,同時加速性也滿足要求,解決措施有效,顯著提高了彈用發控系統控制參數的全包線適應性。

3 結束語

獨創性地設計了1種在發動機進口參數測量不全條件下對彈用發動機的全包線控制算法,提出了基于P3重構P1的PI參數修正方法。通過全數字仿真、半物理模擬試驗、高空模擬試驗及高空飛行試驗結果表明:該設計方法使得彈用發動機在全包線范圍內具有良好的加速控制性能,改善了高空條件下彈用發動機動態控制性能,保證了全包線范圍內控制系統的品質,具有良好的應用前景。

[1]Skira C A,Agnello M.Control system for the next century’s fighter engines[J].Transactions of the ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,1992,114(4):749-754.

[2]Athans M.A tutorial on the LQG/LTR method[C]//Seattle:Proceedings of American Control Conference,1986:1289-1296.

[3]Francis X D.Thrust modulated multivariable control of the GE21 engine using the LQG/LTR method[D].S.M.Thesis,MIT,1986.

[4]王曦,程茵.國外航空推進控制技術的發展[J].航空發動機,2009,35(3):1-5.WANG Xi,CHENG Yin.Development of thrust control technology for foreign aero engine[J].Aeroengine,2009,35(3):1-5.(in Chinese)

[5]Link C J,Sanjay G.Propulsion control technology development in the United States:a historical perspective[R].NASA-TM-2005-213978.

[6]姚華,蔣平國,孫健國.某型發動機數控系統的相似參數自適應控制[J].航空動力學報,2005,20(4):673-678.YAO Hua,JIANG Pingguo,SUN Jianguo.Investigation of corrected-parameter adaptive control for an areoengine digital control system[J].Journal of Aerospace Power,2005,20(4):673-678.(in Chinese)

[7]郭迎清,吳丹,張華.全飛行包線LQG/LTR多變量控制器設計[J].航空發動機,2002,44(4):44-47.GUO Yingqing,WU Dan,ZHANG Hua.Design of LQG/LTR multivariable feedback controller[J].Aeroengine,2002,44(4):44-47.(in Chinese)

[8]王曦,孟慶明.航空發動機多變量魯棒數字控制器設計[J].航空動力學報,2001,16(3):295-299.WANG Xi,MENG Qingming.Design of multivariable robust digital controller for aeroengine[J].Journal of Aerospace Power,2001,16(3):295-299.(in Chinese)

[9]孫豐誠,孫健國.基于序列二次規劃算法的發動機性能尋優控制[J].航空動力學報,2005,20(5):862-867.SUN Fengcheng,SUN Jianguo.Design of aeroengine performance seeking control based on sequential quadratic programming algorithm[J].Journal of Aerospace Power,2005,20(5):862-867.(in Chinese)

[10]仇小杰,黃金泉,魯峰,等.航空發動機多路模糊切換控制系統設計[J].南京航空航天大學學報,2011,43(4):439-445.QIU Xiaojie,HUANG jinquan,LU Feng,etal, Mutiloop fuzzy switching control system design for aircraft engines[J].Journal of Nanjing University of Aeronautics&Astronautics,2011,43(4):439-445.(in Chinese)

[11]曲濤,郝彬彬.具有積分限制的單神經元PID控制算法[J].航空動力學報,2013,28(6):1415-1419.QU Tao,HAO Binbin.Singleneuron PID control arithmetic with intergral restriction function[J].Journal of Aerospace Power,2013,28(6):1415-1419.(in Chinese)

[12]Volponi A J.Gas turbine parameter correction[J].Journal of Engineering for Gas Turbines and Power,1999,121(4):613-621.

[13]馬前容,吳虎,劉濤,等.渦軸發動機高空臺模擬偏差影響的性能修正方法[J].航空動力學報,2013,28(9):1997-2002.MA Qianrong,WU Hu,LIU Tao,et al,Correction method of influence of simulation bias on performance of turbo shaft engine test in ATF[J].Journal of Aerospace Power,2013,28(9):1997-2002.(in Chinese)

[14]黃金泉,劉楠,唐鈺婷.航空發動機PI控制參數頻域最優整定方法[J].航空動力學報,2015,30(4):979-984.HUANG Jinquan,LIU Nan,TANG Yuting.Frequency domain optimal tuning method of PI control parameters for aeroengine[J].Journal of Aaerospace Power,2015,30(4):979-984.(in Chinese)

[15]楊征山,仇小杰,王鐵,等.基于變尺度尋優混合求解算法的航空發動機狀態變量模型建立方法 [J].航空發動機,2014,40(2):70-75.YANG Zheng shan,QIU Xiaojie,WANG Tie,et al.A mixture solution method based on variable scale method for aeroengines state variables model[J].Aeroengine,2014,40(2):70-75.(in Chinese)

猜你喜歡
發動機
元征X-431實測:奔馳發動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發動機熄火
2012年奔馳S600發動機故障燈偶爾點亮
發動機空中起動包線擴展試飛組織與實施
奔馳E200車發動機故障燈常亮
奔馳E260冷車時發動機抖動
新一代MTU2000發動機系列
2013年車用發動機排放控制回顧(下)
VM Motori公司新型R750發動機系列
發動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 欧美激情网址| 强乱中文字幕在线播放不卡| 99偷拍视频精品一区二区| 自拍偷拍一区| 91人妻日韩人妻无码专区精品| 国产综合精品一区二区| 亚洲天堂高清| 成年人福利视频| 国产在线视频二区| 国产人成乱码视频免费观看| 国产精品页| 波多野结衣的av一区二区三区| 欧美不卡在线视频| 精品人妻系列无码专区久久| 欧美国产另类| 国产99精品视频| 中文字幕日韩视频欧美一区| 亚洲国产成熟视频在线多多| 2020亚洲精品无码| 欧美成人一区午夜福利在线| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 97综合久久| 婷五月综合| 国产99免费视频| 在线另类稀缺国产呦| 国产清纯在线一区二区WWW| 亚洲有无码中文网| 无码一区二区三区视频在线播放| 国模在线视频一区二区三区| 国产在线精品99一区不卡| 99热国产在线精品99| 中文字幕2区| 亚洲国产欧美国产综合久久| 亚洲视频在线青青| 91精品视频在线播放| 丁香五月婷婷激情基地| 91小视频在线播放| 国产成人精品在线| 呦系列视频一区二区三区| 伊人久久久久久久| 在线观看无码a∨| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 国产女人喷水视频| 国产v欧美v日韩v综合精品| 国产污视频在线观看| 亚洲乱码视频| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 女人毛片a级大学毛片免费| 思思热精品在线8| 中文字幕亚洲电影| 超清无码一区二区三区| 午夜福利在线观看入口| 99热这里只有免费国产精品 | 精品久久久无码专区中文字幕| 日韩精品欧美国产在线| 无码精品国产VA在线观看DVD| 欧美a级在线| 国产精品一区二区国产主播| 成人91在线| 国产成人综合网在线观看| 日韩毛片基地| 国产精品自在拍首页视频8 | 伊人国产无码高清视频| 中文字幕在线观| 婷婷综合在线观看丁香| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 国产欧美视频综合二区| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网 | 久久久久久久久亚洲精品| 精品欧美一区二区三区久久久| 国内精品久久人妻无码大片高| 亚洲日韩高清在线亚洲专区| 国产va免费精品观看| 国产精品毛片一区| 激情在线网| 国产精品55夜色66夜色| 又爽又黄又无遮挡网站| 天天色天天综合网| 91区国产福利在线观看午夜| 伊人久久久久久久久久| 美女扒开下面流白浆在线试听| 九九视频免费看|