陶 平
(中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司,北京 100027)
摩洛哥萊斯菲爾港熱電廠的一條煤料輸送皮帶機(jī),其額定輸送量為4800t/h,帶寬1800mm,長(zhǎng)度1117m,于2014年3月投入使用。運(yùn)行約一年后,其出現(xiàn)電動(dòng)機(jī)噪音過(guò)大及振動(dòng)異常問(wèn)題。該皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置由電動(dòng)機(jī)、齒輪減速器、液力偶合器和滾筒組成,由兩臺(tái)630kW的西門子電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),其型號(hào)為1P 1LA4402-4AN70-Z,電壓6.6kV,轉(zhuǎn)速為1490r/min。驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)由30mm鋼板,350mm×20mm方管和筋板焊接而成,支腿與基礎(chǔ)鉸接,鉸支座內(nèi)為φ160mm×30mm聚氨酯減震軸套,整個(gè)驅(qū)動(dòng)裝置的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置結(jié)構(gòu)
采用斯凱孚SKF的CMXA70便攜式數(shù)據(jù)采集與FFT頻譜分析儀,對(duì)該皮帶機(jī)的電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)的振動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),并進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析。采用雷泰RAYTEK MT4手持式紅外測(cè)溫儀對(duì)電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)在不同工況下的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
驅(qū)動(dòng)裝置各振動(dòng)測(cè)量分布點(diǎn)位置如圖2所示,所測(cè)得的電動(dòng)機(jī)及減速器的振動(dòng)頻譜圖如圖3所示。

圖2 驅(qū)動(dòng)裝置各振動(dòng)測(cè)量分布點(diǎn)位置
對(duì)電動(dòng)機(jī)和減速機(jī)在皮帶機(jī)不同工況下運(yùn)行的溫度變化進(jìn)行測(cè)量,監(jiān)控的溫度變化都在設(shè)備正常運(yùn)行范圍內(nèi),基本可以排除設(shè)備故障原因,但還需停機(jī)進(jìn)一步的檢查。對(duì)于大型機(jī)組,當(dāng)其額定功率>300kW,軸高>315mm時(shí),根據(jù)《機(jī)械振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》(ISO_10816-3-2009),其振動(dòng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。

表1 大型機(jī)組振動(dòng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(功率>300kW,軸高>315mm)

圖3 電動(dòng)機(jī)及減速器的振動(dòng)頻譜圖
A區(qū):新調(diào)試設(shè)備的振動(dòng)通常在該區(qū)域。
B區(qū):在此區(qū)域內(nèi)有振動(dòng)的機(jī)器通常被認(rèn)為可以長(zhǎng)期使用,沒(méi)有任何限制。
C區(qū):振動(dòng)落在該區(qū)域內(nèi)的機(jī)器通常被認(rèn)為是長(zhǎng)期連續(xù)使用的。通常,機(jī)器可以在這些條件下運(yùn)行一段有限的時(shí)間,直到有機(jī)會(huì)根據(jù)需要采取糾正措施。
D區(qū):振動(dòng)值在這個(gè)區(qū)域通常被認(rèn)為足以損壞機(jī)器。
從圖3所示的振動(dòng)頻譜中可以看出,電動(dòng)機(jī)垂直向振動(dòng)頻譜中存在高頻區(qū),而電機(jī)故障引起的原因有:電機(jī)軸承圈松動(dòng),軸承間隙過(guò)大,軸承損壞;電機(jī)內(nèi)部軸承軸向定位不準(zhǔn),引起偏心,電機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡,輸入電流偏差等。停機(jī)電機(jī)對(duì)電機(jī)進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)有異常。
對(duì)液力偶合器進(jìn)行核查,結(jié)構(gòu)無(wú)損傷,液壓油正常,而其動(dòng)不平衡也是引起振動(dòng)的原因。筆者聯(lián)系廠家,并查實(shí)偶合器出廠時(shí)做的動(dòng)平衡試驗(yàn)報(bào)告,耦合器合格,排除液力耦合器本身問(wèn)題。
對(duì)齒輪減速器進(jìn)行檢查,因?yàn)辇X輪箱中的軸、齒輪和軸承在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),如果產(chǎn)生故障會(huì)引起振動(dòng)超標(biāo)。其故障主要發(fā)生在齒輪、傳動(dòng)軸和軸承中,一般常見(jiàn)的典型故障形式有:斷齒、齒形誤差、齒輪磨損、軸彎曲、軸不平衡、軸不對(duì)中和軸承疲勞剝落。筆者聯(lián)系廠家核實(shí)出廠試驗(yàn)報(bào)告,并打開(kāi)齒輪箱外殼,對(duì)內(nèi)部進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;放出液壓油,也未發(fā)現(xiàn)鐵屑,由此排除減速器本身故障。
驅(qū)動(dòng)裝置在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),裝配存在誤差而不同心,這也是造成振動(dòng)超標(biāo)的主要原因,其中包括滾筒軸與減速器、減速器與液力偶合器、液力偶合器與電動(dòng)機(jī)。采用普盧福的型號(hào)ROTALIGN ULTRA的激光對(duì)中儀對(duì)同軸度進(jìn)行了檢測(cè),發(fā)現(xiàn)偶合器與電動(dòng)機(jī)軸的同軸度0.43mm,超出規(guī)定的0~0.15mm的允許范圍,隨后對(duì)其同軸度進(jìn)行了仔細(xì)校正,控制在小于0.04mm的范圍內(nèi)。校正后開(kāi)機(jī)啟動(dòng),再對(duì)振動(dòng)進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)及減速器的振動(dòng)并未降低。
對(duì)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀察測(cè)量,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)的沿皮帶機(jī)方向呈圓弧線彎曲變形。對(duì)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)結(jié)構(gòu)進(jìn)行受力驗(yàn)算,發(fā)現(xiàn)其剛度不夠,造成平臺(tái)整體振動(dòng),直接影響平臺(tái)上設(shè)備的同軸度,從而引起電動(dòng)機(jī)和減速器振動(dòng)加劇。
對(duì)支腿進(jìn)行振動(dòng)測(cè)量,發(fā)現(xiàn)鉸軸上支腿振動(dòng)與電動(dòng)機(jī)接近,下支腿無(wú)明顯振動(dòng)。用千斤頂固定驅(qū)動(dòng)架平臺(tái),拆開(kāi)支腿,發(fā)現(xiàn)MC尼龍?zhí)啄p嚴(yán)重,間隙超過(guò)10mm,造成整個(gè)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)上下抖動(dòng),加劇了振動(dòng)狀態(tài)。對(duì)支腿內(nèi)MC尼龍進(jìn)行更換,檢測(cè)振動(dòng)降到13mm/s,還是超出標(biāo)準(zhǔn)值。
最終解決方案如圖4所示。一是對(duì)鋼結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)加固。對(duì)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和受力計(jì)算,在兩側(cè)的各筋板之間加橫隔板并進(jìn)行焊接,整個(gè)驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)形成一個(gè)箱式結(jié)構(gòu),剛度更強(qiáng),受力驗(yàn)算合格。二是更換支腿形式,將MC尼龍減震套的鉸接支腿更換為橡膠支座形式。三是在驅(qū)動(dòng)架平臺(tái)焊接加固完成,在橡膠墊支座安裝完成后,采用激光對(duì)中儀重新對(duì)同軸度進(jìn)行校正。

圖4 解決方案
校正啟動(dòng)后,該皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)運(yùn)行平穩(wěn),再次測(cè)量振動(dòng),電動(dòng)機(jī)和減速器最大振幅降到0.46mm/s,符合規(guī)范要求。
該皮帶機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置振動(dòng)超標(biāo)的處理非常成功,但設(shè)備改造是一件極其煩瑣的工作,如果抓不住問(wèn)題的關(guān)鍵,很容易走彎路,浪費(fèi)了人力物力,最后問(wèn)題得不到解決。對(duì)故障進(jìn)行仔細(xì)全面的檢測(cè)和分析,并查閱相關(guān)技術(shù)資料,人們才能抽絲撥繭,找出癥結(jié)并制定方案。目前,該皮帶機(jī)已運(yùn)行了兩年多,狀況良好,無(wú)振動(dòng)異常,希望本文的“診治”成功實(shí)例能給遇到類似問(wèn)題的工程師作為參考。
[1]劉運(yùn)光.大型皮帶機(jī)電動(dòng)機(jī)振動(dòng)診斷與分析[J].水泥,2009,(2):36.
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