趙 衛(wèi)
(垣曲縣中條山有色金屬有限公司 北方銅業(yè)銅礦峪礦,運城 043700)
垣曲縣中條山有色金屬有限公司北方銅業(yè)銅礦峪礦530中段礦車裝礦設(shè)備和340旋回給礦機都是4850×1500×2雙臺板振動放礦機,該設(shè)備是該礦重要的生產(chǎn)設(shè)備之一,礦石塊度為0~1200mm。該機采用硬特性振動機,優(yōu)點是工作機體的振幅較線性振動機穩(wěn)定得多,有良好的工作性能。缺點是振幅較大,能耗較高;振動放礦機的懸掛裝置是焊接件,它與振動臺板的聯(lián)接也是焊接的,在較大的循環(huán)交變應(yīng)力作用下焊縫容易開裂,開焊處重復(fù)焊接多次后,不能再焊接(包括懸掛裝置和振動臺板之間也不能再焊接),導(dǎo)致懸掛裝置和振動臺板失效;振動臺板臺面與礦石的長期摩擦后變薄報廢。更換懸掛裝置和振動臺板難度大,時間也較長,影響裝礦和給礦生產(chǎn),因此需要改進。
當(dāng)振動放礦機工作時,物料作滑行運動,它與工作面始終保持接觸,臺板工作面容易磨損。這種輸送方式通常需要較大的振幅,才能獲得較高的輸送速度,因此能耗增大。但這種狀態(tài)采用較大的振動強度,使振動應(yīng)力增大,因而提高了對機件強度的要求,懸掛裝置薄弱環(huán)節(jié)是焊縫,這樣導(dǎo)致其頻繁開裂。
這種振動放礦機使物料作正向滑動,即物料與工作面保持接觸,同時物料沿輸送方向?qū)ぷ髅孀飨鄬\動。其振動強度為:

式中,K為振動強度;ω為振動圓頻率;λ為工作面沿振動方向的單振幅。
現(xiàn)在的振動強度是6.29,符合K一般為5~10的要求,但振動臺面和激振電機的懸吊架焊縫頻繁開裂,機械強度偏低,因此需要降低振動強度。
由(1)式可以看出,振動強度與振動圓頻率的平方成正比,與單振幅成正比。振動圓頻率的計算公式為:

式中,n為每分鐘振動次數(shù),即電機轉(zhuǎn)速。
2.2.1 降低振機轉(zhuǎn)速
(1)振動強度。振機轉(zhuǎn)速是750r/min,可以改用375r/min,振幅不變的情況下,振動強度可降低到原來的1/4,振動強度為K=1.58。
(2)激振力。激振力為F=∑m0rω2,與偏心塊質(zhì)量矩∑m0r成正比,與振動圓頻率的平方成正比,激振力也可降低到原來的1/4,這樣振機的焊接部位的壽命也可以延長到原來的4倍。
2.2.2 降低頻率,減小振幅
電機轉(zhuǎn)速不變時,振幅減少一半,振動強度可降低到原來的1/2。減小振幅可以通過增加振動臺面的傾角,或減小偏心塊質(zhì)量矩來實現(xiàn)。總之,采用降低頻率和振幅減小的方法對于降低振動強度,提高振機壽命有利,但是這樣降低了振機的生產(chǎn)效率。因此,應(yīng)該增加振動臺面的傾角。
輸送礦石時,工作面傾角α0與實際平均速度vm的關(guān)系如圖1所示。筆者通過觀察發(fā)現(xiàn),振動臺板的安裝傾角由16°增加到19°時,實際平均速度將增加約30%。

圖1 工作面傾角α0與實際平均速度vm的關(guān)系圖(輸送礦石時)
2.3.1 頻率降低后生產(chǎn)效率
(1)物料的實際平均速度為:

式中,γα為傾角對平均速度的修正系數(shù),(目前為16°,改進后取傾角α=19°),改進為1.55~1.80,取1.55;ch為料層厚度對輸送速度的影響系數(shù),大致取0.5~0.6,取0.5;cm為物料性質(zhì)對輸送速度的影響系數(shù),對塊狀物料取0.8~0.9,取0.8;cω為滑行運動對輸送速度的影響系數(shù),取1;vd為水平輸送時的理論平均速度;δ為振動方向角,取45°;μ為摩擦角;pkm為速度系數(shù),取3。
水平輸送時的理論平均速度vd為:

(2)振放機的生產(chǎn)效率為:
Q=3600hBvm=3600×0.6×0.7×3×0.14=1079t/h(5)
式中,h為料層厚度,一般取h=0.7~0.8H(H為槽體高度);B為工作面寬度。效率略高于改造前1000t/h。
2.3.2 振幅降低后生產(chǎn)效率因為頻率不變,物料的實際平均速度為0.12m/s;振放機的生產(chǎn)效率為924t/h,略低于改造前的效率。
2.3.3 降低振動強度的方法
我們可以優(yōu)先采用減小激振力的方法,原來的激振力為10t,現(xiàn)在采用5t,激振力減少一半,振幅近似減少一半,振動強度減少一半,保持原來的電機轉(zhuǎn)速,電機功率由原來的15kW,減少到7.5kW。振動臺面與電機懸掛裝置的焊接件的使用壽命可延長一倍,還能節(jié)能降耗。
臺面傾角由16°變?yōu)?9°后,振動臺面前端高度不變的情況下,后端上仰約260mm。

圖2 改進后的振動臺板臺面
為了增加臺面的耐磨性,臺面上沿著下礦方向,均勻鋪設(shè)11根38kg鐵道,軌面厚度為39mm,礦石主要和軌面摩擦,減少了礦石和臺面的摩擦,延長了臺面的使用壽;軌面和臺面之間連續(xù)焊接,如圖2所示,使用壽命可延長3~4倍。
對于短溜井,為了保證裝礦高度不變,人們采取前端高度不變,后端仰起260mm,振動臺面鋪設(shè)38kg道軌后高度增加134mm,眉線梁高度提高300mm;對于長溜井,人們采取后端高度不變,前端下降260mm,振動臺面鋪設(shè)38kg道軌后高度增加134mm,眉線梁高度提高150mm。
在保證生產(chǎn)效率不變的情況下,加大振動放礦機的臺面傾角,敷設(shè)道軌,減少激振力,延長了振放機的使用壽命,并節(jié)能降耗,具有較好的實用價值。
[1]聞幫椿,劉鳳翹.振動機械的理論及應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,1982.