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集輸干線在線清洗工藝研究與應用

2018-06-15 01:14:14李慶彤李凡磊康玉陽潘國輝馮貴賓
石油化工應用 2018年5期

李慶彤,李凡磊,康玉陽,李 興,潘國輝,馮貴賓

(1.江蘇徐州中石化管道儲運有限公司,江蘇徐州 221008;2.江蘇油田分公司采油一廠,江蘇揚州 225265)

瓦陳干線經一年半的運行后,因內壁結垢、結蠟、使運行壓力上升,影響瓦莊油田的正常生產,因此必須要求掃線清洗。目前本廠常用的管線清洗技術有熱水大排量沖洗、P球清洗和高壓水射流清洗法,都屬于物理清洗法,基本要求停輸清洗,但從瓦莊油田生產情況角度出發,不容許停輸。因此為降低干線運行壓力,保證瓦莊油田的正常生產,特開展集輸干線在線清洗工藝研究工作,也為本廠化學清洗集輸干線尋找新的方法[1,2]。

1 現狀問題調查分析

圖1 瓦陳干線示意圖

瓦陳干線于2007年8月投產,全長21 km,是江蘇油田最長的集輸干線,分瓦3、瓦6、陳堡三段,呈Y型分布(見圖1)。

瓦3、瓦6段干線規格為φ133 mm×5 m,陳堡段干線規格為φ159 mm×5 m,其擔負著瓦莊油田向陳堡油田原油的集輸任務。整條干線無伴熱系統和中間加熱系統,內部均做厚漿型涂料、玻璃鱗片內防(耐溫80℃)。干線運行一年半后系統壓力逐步上升,截至2009年6月時瓦3站的外輸壓力達到1.95 MPa左右,瓦6站的外輸壓力上升至2.70 MPa,生產情況(見表1)。

從表1中可以看出,投產初期瓦6、瓦3段壓差為0.20 MPa~0.30 MPa,陳堡段壓差約為 0.20 MPa。2009年6月瓦3站壓差僅上升至0.35 MPa,而瓦6站的壓差上升至1.10 MPa,陳堡段的壓差上升至1.22 MPa,上升幅度較大。因此瓦6段和陳堡段的干線存在較大的流動阻力。

1.1 陳堡段干線壓力上升原因分析

陳堡段干線流動阻力增大的原因主要有兩方面:一方面由于整條干線無伴熱系統和中間加熱系統,溫度隨沿程逐漸降低。起輸點為72℃,中間點為58℃,陳堡末端的溫度為50℃左右,隨著溫度的降低,原油黏度增大,流動阻力增大,不同溫度下原油黏度測試結果(見表2)。另一方面隨溫度的降低,原油中的重質成分及蠟質逐漸析出,沉積于管壁,造成管線縮徑,增加原油的流動阻力。2009年4月中旬,拆開中間碰頭點的三通閘門時發現,干線存在明顯的沉積物縮徑現象。經化驗分析,沉積物主要成分為原油重質成分及蠟質有機物。

表1 瓦陳干線生產情況

表2 外輸油黏度測試結果

陳堡段干線壓力上升的主要原因由于溫度隨沿程降低,原油黏度增大,膠質、蠟質沉積管壁,致使原油的流動阻力增大。

1.2 瓦6段干線壓力上升原因分析

瓦6集油站承擔著瓦7和瓦6區塊原油的外輸任務。瓦6塊屬于k2t1,水型為氯化鈣型,瓦7塊屬于E1f1,水型是碳酸氫鈉型。

瓦6區塊油井產出液中Ca2+含量平均在2 000 mg/L左右,瓦7區塊油井產出液中HCO3-含量在1 300 mg/L左右,當這兩水型混合加熱后出現碳酸鈣沉淀。其原理為:

尤其是在2009年3月底增加瓦6-9、瓦6平3、瓦6平5三口瓦6斷塊的新井,加重了碳酸鈣的沉淀。2009年4月至6月瓦6段的壓差從0.5 MPa陡然上升至1.1 MPa。2009年6月更換干線加熱爐進出口管線時發現,進口無結垢現象,出口結垢嚴重,管線內徑堵塞了2/3。

經化驗分析垢樣溶于稀HCl,并有大量CO2氣體產生,其主要成分為CaCO3。因此瓦6段干線壓力上升的主要原因由于瓦6、瓦7塊水型不配伍,其混合加熱后產生CaCO3沉淀造成的,使管線縮徑,外輸壓力上升。

瓦陳干線是瓦莊油田的集輸動脈,每天總輸液量達600 m3之多。根據干線的自身特點和油田生產任務的要求,必須在不停產和低于80℃的狀態下進行清洗掃線,清除管線內壁沉積的蠟質等沉積物,降低干線運行壓力。

2 陳堡段干線室內清洗試驗研究

2.1 中間碰頭點沉積物分析

中間碰頭點沉積物經室內化驗分析,其主要為原油重質成分及蠟,溶解于汽油和清蠟劑,在水中的熔化溫度為90℃。具體試驗結果(見表3)。

2.2 堿性清洗劑清洗試驗

化學清洗法中的堿性清洗劑適合于油脂、膠質等的清洗。KD-45清洗劑是一種堿性清洗劑,無色透明液體,密度>1.15 g/mL,其主要成分是堿性物質和表面活性劑等[2]。中間碰頭點的沉積物屬于油性蠟質,可以使用KD-45堿性清洗液對陳堡段干線內沉積物進行滲透、浸潤和分散,并隨原油排出管線,從而達到在線清洗管線的目的。

2.2.1 評價KD-45堿性清洗劑對蠟質沉積物的分散能力 試驗條件:水浴鍋溫度70℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+5 g蠟狀沉積物,清水+5 g蠟狀沉積物。試驗結果(見表4、圖2)。

從試驗結果來看,在70℃的環境下KD-45堿性清洗劑在60 min左右將蠟狀沉積物分散開來,分散效果良好,但蠟狀物未熔化。而蠟狀沉積物在清水中無任何明顯變化。

表3 中間碰頭點沉積物分析

表4 堿性清洗劑定性分散試驗

圖2 堿性清洗劑定性分散試驗(左:KD-45水溶液,右:清水)

表5 溫度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響

2.2.2 評價溫度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗條件:水浴鍋溫度分別為40℃、50℃、60℃、70℃、80℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+5 g蠟狀沉積物。試驗結果(見表5)。

從分散試驗結果來看:KD-45堿性清洗劑在40℃下對蠟質沉積物分散能力較差,常溫下無分散能力。在50℃以上對蠟質沉積物有良好的分散能力,在60℃~70℃下60 min左右將蠟質沉積物完全分散開。

2.2.3 評價濃度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗條件:水浴鍋溫度70℃、100 mL KD-45堿性清洗劑水溶液(濃度分別為2.5%、5%、7.5%、10%、12.5%、15%、25%、40%)+5 g蠟狀沉積物。試驗結果(見表6)。

從分散試驗結果來看,KD-45堿性清洗劑的濃度在7.5%~15%對蠟質沉積物有較好的分散能力,濃度過高或過低其分散能力變弱。

表6 濃度對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響

表7 介質對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響

表8 KD-45堿性清洗劑定量分散試驗

2.2.4 評價配液介質對KD-45堿性清洗劑分散能力的影響 試驗條件:水浴鍋溫度70℃,100 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液(配液介質分別為清水、陳堡污水)+5 g蠟狀沉積物,試驗結果(見表7)。從試驗結果來看,陳堡污水和清水配制的KD-45堿性清洗劑水溶液對蠟質沉積物分散能力無明顯區別。

2.2.5 定量評價KD-45堿性清洗劑分散能力 試驗條件:水浴鍋溫度70℃,50 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液+12 g蠟狀沉積物。試驗結果(見表8)。

從試驗結果來看,50 mL 10%KD-45堿性清洗劑水溶液最終分散約8.5 g的蠟質沉積物,KD-45原液與蠟質沉積物的比例是1:1.7。

3 瓦6段干線結垢趨勢及阻垢研究

3.1 瓦6段干線失鈣趨勢分析

為分析瓦6段管線結垢情況,對瓦6站的外輸泵出口和中間點進行取水樣分析,分析結果(見表9),干線失鈣率為52.5%。

為摸清瓦6段干線的結垢趨勢,實驗室模擬現場的溫降條件,對瓦6站外輸水樣進行失鈣測試。失鈣趨勢曲線(見圖3)。水樣取樣點為外輸泵出口,水樣的Ca2+含量為 472 mg/L。

從降溫失鈣趨勢曲線來看,水樣從室溫升至73℃再降至68℃的過程中,失鈣曲線較陡,Ca2+從472 mg/L降至248 mg/L,失鈣量占原水樣Ca2+含量的47%。68℃后失鈣曲線較為平緩,48℃時水樣中的Ca2+濃度基本保持在168 mg/L。因此干線68℃之前的溫降段為失鈣重點段。

目前瓦6站的外輸溫度為73℃左右,中間點的溫度為59℃,瓦6段干線總長為6.2 km,估算每2 km溫降5℃,因此瓦6站出口2 km內的干線結垢比較嚴重,是導致干線壓力升高的主要原因。

表9 瓦6段干線失鈣分析

圖3 失鈣趨勢曲線

表10 室內阻垢試驗

3.2 瓦6段干線阻垢試驗分析

為有效預防瓦6段干線結垢,用瓦6站的外輸水樣進行阻垢試驗。具體試驗數據(見表10)。

從室內試驗來看,在75℃下的瓦6站外輸水樣中添加25 mg/L的FA505阻垢劑,其阻垢率為91%,添加40 mg/L的FA505阻垢劑,其阻垢率為97%,能有效的預防鈣質的沉積。

4 陳堡段干線清洗工藝方案設計

(1)清洗施工點:陳堡段干線因蠟質沉積存在明顯的縮徑現象,清洗施工點確定在碰頭點閥組間,對碰頭點向后的陳堡段干線實施在線清洗。

(2)清洗溫度:根據室內試驗結果,KD-45在50℃以上對蠟質沉積物有良好的分散能力,溫度越高分散能力越好。由于干線內防層耐溫為80℃,因此清洗溫度確定為70℃~75℃,防止內防層脫落。

(3)清洗濃度:根據室內試驗結果,7.5%~15%KD-45的水溶液對蠟質沉積物有良好的分散能力。因此KD-45進入干線之后的濃度確定在10%~12%。

(4)配液介質:防止其他地區水型與陳堡水型不匹配,所以用陳3站的污水作為配液介質。

(5)KD-45用量:反映了管線內有大量的蠟狀沉積物,從現場看陳堡段干線內徑由150 mm縮徑為120 mm左右,該段干線長6 940 m,縮徑部分的體積為44 m3,按照KD-45與蠟質沉積物的比例為1:1.7,理論上大約需要25 tKD-45堿性清洗劑,可分量進行多次清洗。

(6)施工壓力與排量:瓦6段、瓦3段干線額定壓力為4.0 MPa,陳堡段干線額定壓力為2.5 MPa,為確保施工安全及KD-45進入干線之后的濃度在10%~12%,各站庫及施工點的排量與壓力確定(見表11)。

5 瓦6段干線阻垢方案設計

(1)現場加藥點確定:瓦6區塊油井的生產情況(見表12)。從表12看出,70%的CaCl2水型的油井屬于瓦7-1井組,因此加藥點選定在瓦7-1井組總出油管線的源頭,對Ca2+進行絡合。

(2)現場阻垢劑添加量:2010年1月瓦6集油站的外輸液量平均為385 m3/d,含水為69%,外輸水量為270 m3/d,添加濃度為25 mg/L,添加量為7 kg/d。并根據液量及時進行調整。

(3)外輸溫度的調整:從圖3可以看出,68℃以上瓦6站的水樣失鈣率47%,68℃~58℃失鈣率為10%,58℃之下失鈣率僅為6%。2007年8月投產初期時瓦6站的外輸液量為240 m3/d,含水30%,外輸溫度定為70℃~75℃。2010年1月瓦6站的外輸液量達385 m3/d,含水達69%,因此在保證外輸的前提下可將外輸溫度降至65℃左右,以緩解結垢形勢。

表11 各站庫、施工點的運行參數

表12 瓦6區塊油井生產情況表

圖4 中間碰頭點壓力變化曲線圖

6 現場工藝實施情況

6.1 陳堡段干線在線清洗效果分析

2009年和2010年三次用6 t~7 t KD-45堿性清洗劑配成33%的水溶液對陳堡段干線實施了在線清洗。為防止堿性清洗劑在分散蠟質沉積物后壓力上升較大,清洗液分兩次泵入干線進行清洗(見圖4)。

由圖4可以看出:當KD-45堿性清洗劑水溶液泵入干線后,中間碰頭點的壓力開始持續上升,一小時后藥劑結束,再過約一小時后壓力上升至最高點,然后緩慢下降。這兩小時的壓力持續上升過程是KD-45對蠟質沉積物的分散過程,分散過程的時間與室內試驗基本吻合。隨后的壓力下降過程是KD-45無分散能力之后,之前分散下來的蠟質沉積物隨油水混合物向前推進,最后排出管線的過程。在清洗過程中,對陳3站進站原油進行取樣并過濾,發現有大量的細小蠟質顆粒,說明KD-45清洗劑對管線內壁的蠟質起到了良好的分散作用,與實驗室分散效果相吻合,具體施工效果(見表13)。

經過三次的在線清洗之后,在瓦6、瓦3站保持正常外輸的狀態下,中間碰頭點的壓力由1.65 MPa降至1.1 MPa,降幅達34%,取得了良好的降壓效果。

6.2 瓦6段干線阻垢效果分析

2010年1月在瓦7-1井組出油管線源頭開始添加FA505緩蝕阻垢劑,濃度為25 mg/L,7 kg/d。同時將瓦6站的外輸溫度降至63℃~65℃,以緩解結垢趨勢。2010年2月分別在瓦6站的外輸泵出口,干線爐出口和中間點取水樣,分析加藥后的失鈣率,分析結果為21%,與加藥前表7中的失鈣率52%相比有明顯的降低但仍然比較高,加藥阻垢率僅為80%,與室內試驗91%的阻垢率相比相差較大,說明現場的干擾因素較多,阻垢效果降低。2010年3月將加藥濃度提高至40 mg/L,12 kg/d,4月在同一點取樣分析水樣失鈣率,分析結果為7.38%,阻垢率>90%。自2009年12月對該段干線實施大排量反沖洗排出碳酸鹽沉積物后,到目前為止該段干線的壓差一直穩定在0.3 MPa~0.4 MPa,現場阻垢效果良好,失鈣分析(見表14)。

表13 施工前后效果對比

表14 加藥后瓦6干線失鈣分析

7 結論

(1)KD-45堿性清洗劑在50℃以上,濃度為10%~12%時,對原油蠟質沉積物具有良好的分散能力,分散時間約為1 h,可分散1.7倍質量的蠟質沉積物。

(2)瓦陳干線由于沒有保溫,隨著溫度的降低原油中的蠟質組份逐漸沉積,造成管線縮徑,使干線壓力上升。用KD-45堿性清洗劑對陳堡段干線實施在線清洗后,取得了良好的降壓效果,降幅達34%。

(3)由于瓦6、瓦7區塊水型不配伍,造成瓦6段干線碳酸鹽結垢嚴重。在投加40 mg/L FA505阻垢劑后,干線失鈣率由50%降低至7%,阻垢效果顯著。

(4)建議在中間碰頭點增加加熱裝置,提高輸液溫度,減小原油黏度,延緩原油中蠟質及重質組分的沉積,以降低干線系統運行壓力。

[1]溫維眾,等.國內外輸油(氣)管道清洗技術綜述[J].管道技術與設備,2000,(1):34-37+38.

[2]KD-45堿性清洗性能簡介及使用說明[R].揚州潤達油田化學劑廠,2009.

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