華能營口電廠 孫濤
華能營口電廠一期工程鍋爐為蘇聯(lián)塔干洛戈“紅色鍋爐工作者”廠制造的ТПП—317型超臨界壓力、一次中間再熱、直流鍋爐。汽機為蘇聯(lián)哈爾科夫汽輪機廠制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸兩排汽凝汽式汽輪機,分別于1995、1996年投產(chǎn),2009年完成汽機通流改造,2017年進行深度調(diào)峰優(yōu)化工作,本文將詳細介紹這方面的經(jīng)驗。
由于鍋爐設(shè)計的運行方式為定壓運行,在實際運行中該鍋爐僅能在60%負荷以上運行,鍋爐調(diào)峰能力不足,已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的電廠運行需求,從2017年開始,面對東北電管局《東北電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場運營規(guī)則(試行)》“只對第二檔深度調(diào)峰予以補償,負荷率超過40%的火電機組全部參與分攤”,不僅本身兩臺32萬千瓦機組無法獲取深度調(diào)峰補償,而且需要進行費用分攤。
1)熱控檢測設(shè)備的準確性不高,對控制系統(tǒng)中不作為被調(diào)量的參數(shù)重視程度較差,如干渣機存在漏風(fēng)率大、氧量偏差大等問題。
2)控制再熱器溫的汽汽交換器失修。
3)部分設(shè)備存在缺陷,如脫硝SCR供氨調(diào)門漏流量大、線性度不好等問題。
4)脫硝系統(tǒng)催化劑對低負荷的煙氣溫度要求較高,無法保證。
5)低負荷時小機的供汽參數(shù)較低,無法保證安全穩(wěn)定運行。
6)低負荷時爐膛的氧量偏高,環(huán)保參數(shù)存在超標(biāo)風(fēng)險。
7)燃燒器噴口燒損率較高等。
1)變負荷率一般設(shè)置為0.3萬千瓦/分鐘以下,速率超0.5萬千瓦/分鐘易造成超溫現(xiàn)象。主汽壓力波動明顯,最大動態(tài)偏差達到1000~2000千帕,由于控制波動大,汽溫定值僅能設(shè)置為540℃,主汽年平均汽溫在538℃左右,經(jīng)濟性明顯受損。超溫時需要運行人員頻繁干預(yù);過熱度控制:過熱度波動幅度很大,調(diào)節(jié)振蕩嚴重,汽汽交換器無法投入自動,再熱汽溫長期平均溫度僅為538℃左右。
2)SCR脫硝控制:控制系統(tǒng)性能不佳,需要進一步優(yōu)化。
3)一次風(fēng)機定壓運行,磨煤機熱風(fēng)門存在明顯的節(jié)流損失,且煤量變化時一次風(fēng)、煤配合不佳,影響機組協(xié)調(diào)控制品質(zhì),對再熱器溫影響非常大。
4)低負荷一次調(diào)頻對機組負荷影響較大。

附表:深度調(diào)峰汽機設(shè)備參數(shù)表
1)為滿足精細化調(diào)節(jié)的需求,確保檢測設(shè)備測點的準確性,提高鍋爐煙氣氧量表測量的準確度,進行了氧量表更換和移位。
2)整治設(shè)備缺陷,徹底治理調(diào)門漏流,如SCR供氨調(diào)節(jié)門漏流,為解決供氨調(diào)門線性度差的問題,解決其氨管路調(diào)門低開度的大流量擾動問題,加裝小旁路調(diào)節(jié)。
3)提高控制的精準度,修復(fù)鍋爐汽汽交換器,提高再熱器溫度控制能力。
4)保證燃油系統(tǒng)可靠備用,保證穩(wěn)定油壓運行,起到鍋爐低負荷運行時的穩(wěn)燃需求。
5)鍋爐干渣機存在漏風(fēng),完善進風(fēng)門自動邏輯。
6)重視對鍋爐FSSS全爐膛滅火保護裝置的維護與管理,保證保護可靠投入和動作的可靠性;為更加有效地對鍋爐低負荷運行起指導(dǎo)性作用,研究將火焰檢測系統(tǒng)中的火焰能量的模擬量信號送控制系統(tǒng),如果火焰檢測閃爍,自動投入對應(yīng)油槍穩(wěn)燃。
7)根據(jù)燃燒調(diào)整試驗的情況,以試驗數(shù)據(jù)做依據(jù),提高燃燒器材料等級,一次風(fēng)管的前半段噴口提高材質(zhì)等級,后半段用普通材料。
1)分析上排磨煤機投運造成的NOX異常上升原因,通過試驗,對二次風(fēng)擋板開度調(diào)整進行進一步調(diào)整,降低配氧量,防止鍋爐結(jié)焦現(xiàn)象。
2)細化深調(diào)期間磨煤機的運行方式,改變觀念,嚴格控制磨煤機運行臺數(shù),保證煤粉濃度從而保證鍋爐的穩(wěn)燃性。兼顧制粉系統(tǒng)耗電率。
3)低負荷時脫硝參數(shù)管理,明確低負荷時SCR入口煙溫、入口NOx含量的管理。
4)小機進汽汽源能力試驗,在不混配汽源的情況下,試驗出小機進汽的三路汽源帶負荷能力。摸索低負荷小機進汽能力和相關(guān)實際操作步驟,進行程序邏輯固化。
5)試驗確定一期送風(fēng)機的性能下限,電氣變頻器下限20%無問題,將控制系統(tǒng)輸出下限暫定為30%。
6)進一步試驗驗證小機進汽選擇單一汽源的可操作性,減少兌汽對小機出力的影響。通過試驗掌握溫度、配比變化對小機運行的影響,低負荷時小機汽源的三抽壓力無法滿足要求,采取了關(guān)小低壓缸進汽蝶閥的方法,提高小機進汽壓力,滿足了小機的做功能力。
7)將煙氣CO值作為重要的參考值,認真分析氧量控制,深挖潛力。
2.3.1 確定深調(diào)調(diào)峰邊界限制值
1) 機組給水低限值由420噸/小時修改為390噸/小時。
2) 給煤量低限值由70噸/小時修改為60噸/小時。
3)負荷低限跳協(xié)調(diào)定值由15萬千瓦修改為11萬千瓦。
4)送風(fēng)機擋板指令下限從40%修改為38%。
5)脫硝煙氣溫度低跳閘從310℃修改為300℃。
6)給水流量低聯(lián)啟電泵聯(lián)鎖定值由350噸/小時修改為300噸/小時。
7)試驗14萬千瓦以上,#6高加疏水壓力滿足導(dǎo)除氧器要求,將#6高加疏水導(dǎo)凝汽器RN疏水門639壓力聯(lián)開由700千帕降至500千帕。
8)完成AGC指令量程的修改,修改DCS、NCS和調(diào)度側(cè)等三處的量程。
2.3.2 控制系統(tǒng)優(yōu)化
1)完善低負荷油槍自投功能聯(lián)鎖邏輯。
2)一次調(diào)頻邏輯優(yōu)化和參數(shù)修改,低負荷一次調(diào)頻進行弱化和切除。
3)進行了控制系統(tǒng)優(yōu)化改造項目,優(yōu)化協(xié)調(diào)控制策略,提高了負荷控制、主汽壓力控制、主汽溫度控制、再熱汽溫控制、脫硝控制等系統(tǒng)的品質(zhì)。由汽機調(diào)節(jié)負荷,燃料、給水同步調(diào)節(jié)主汽壓力,燃料/給水比率調(diào)節(jié)中間點溫度和主汽溫度,同時設(shè)計了多項解耦策略來彌補機/爐側(cè)動態(tài)響應(yīng)特性的明顯偏差。
控制性能得到大幅提升,變負荷過程中各主要被控參數(shù)波動很小,因此深度調(diào)峰性能也得到大幅改善,機組最低CCS工況運行負荷下探至11.5萬千瓦。圖1是#2機組以0.6萬千瓦/分鐘速率在11.5萬千瓦~16.5萬千瓦負荷段進行變負荷試驗的運行曲線,過程中機組主要被控參數(shù)的控制性能如下:

圖1 #2機組深度調(diào)峰控制曲線
1)負荷控制:實際負荷嚴格按照設(shè)定變負荷速率變化,動態(tài)過程非常平穩(wěn),無振蕩,過調(diào)量很小,與高負荷段調(diào)節(jié)性能無明顯區(qū)別。
2)主汽壓力控制:基本與壓力設(shè)定保持一致,動態(tài)過程平穩(wěn),無振蕩和過調(diào),平均實際動態(tài)偏差僅為100~200千帕,完全滿足正常運行需要。
3)主汽溫度控制:控制非常平穩(wěn),最大動態(tài)偏差可控制在±5℃以內(nèi),主汽溫控制性能非常優(yōu)秀。
4)再熱汽溫控制:控制非常平穩(wěn),最大動態(tài)偏差可控制在±5℃以內(nèi),再熱汽溫控制性能非常優(yōu)秀。
5)脫硝SCR控制:控制非常平穩(wěn),煙囪出口NOx波動幅度〈±10毫克/標(biāo)方,完全滿足正常運行需求。
2.5.1 低負荷反切
受前蘇聯(lián)火電機組設(shè)計理念影響,機組常規(guī)帶基本負荷,可調(diào)范圍很小,主汽壓力保持定壓運行,被視為機組正常運行的生命線,這就為深度調(diào)峰帶來很大挑戰(zhàn)。為了保持主汽壓力穩(wěn)定在24000千帕以上,進行反切,將直流鍋爐汽水控制切為調(diào)門控制,確保了主汽壓力穩(wěn)定,保證機組安全穩(wěn)定運行。
2.5.2 關(guān)供熱蝶閥
小機汽源是否能夠滿足本機自供要求是制約深度調(diào)峰的關(guān)鍵因素,在假設(shè)全廠四臺機組均進入深度調(diào)峰、高壓輔助調(diào)試汽源無法投入使用的前提下,一期兩臺抽汽式供熱機組利用適當(dāng)關(guān)閉中壓缸排汽蝶閥提高小機進汽壓力,并經(jīng)過反復(fù)試驗確定深度負荷與中壓缸排氣蝶閥開度對應(yīng)關(guān)系,在既能將小機進汽壓力提高150千帕的同時,又盡量減少對原熱力系統(tǒng)的影響,解決了制約深度調(diào)峰過程中的一大難題。
2.5.3 控制系統(tǒng)和一次調(diào)頻優(yōu)化
完成協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)和一次調(diào)頻優(yōu)化,提高低負荷區(qū)間機組的動態(tài)響應(yīng)能力,保證主要控制參數(shù)穩(wěn)定。
2.5.4一次風(fēng)滑壓優(yōu)化
傳統(tǒng)采用磨煤機入口熱一次風(fēng)量控制,一次風(fēng)母管保持壓力恒定,本次優(yōu)化打破傳統(tǒng)觀念,改一次風(fēng)母管壓力為滑壓控制,磨煤機入口熱一次風(fēng)量調(diào)門維持全開,既實現(xiàn)了控制的穩(wěn)定性,也起到了節(jié)能的作用。
經(jīng)過多次摸底試驗和控制系統(tǒng)優(yōu)化試驗,2號機組實現(xiàn)了協(xié)調(diào)工況減負荷至11.5萬千瓦,變負荷速率2%(0.6萬千瓦/分鐘),試驗期間鍋爐水動力穩(wěn)定,燃燒穩(wěn)定,各項運行參數(shù)均正常。脫硝SCR入口溫度滿足要求,各項環(huán)保參數(shù)未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象,突破了第二檔深度調(diào)峰負荷率40%的瓶頸,成為了全國第一臺實現(xiàn)能夠參與深度調(diào)峰的俄供定壓超臨界機組。
俄供定壓超臨界機組突破了深度調(diào)峰負荷率40%的瓶頸,成為了全國第一臺實現(xiàn)能夠協(xié)調(diào)工況下減至36%負荷的俄供定壓超臨界機組。成為國內(nèi)同類型機組新標(biāo)桿,具有很大的經(jīng)濟社會效益和推廣意義。
2016年,東北電網(wǎng)將我廠一期和二期機組分別統(tǒng)計負荷率進行分攤補償,因一期機組負荷高于18萬千瓦(60%),無法參與深度調(diào)峰,年分攤虧損1700余萬元,二期機組補償盈利8400余萬元,合計盈利6700余萬元。
2017年電網(wǎng)規(guī)則改變,全廠合并統(tǒng)計負荷率,未進行深度調(diào)峰優(yōu)化前,營口電廠因無法實現(xiàn)全廠額定出力40%以下的難題,1~4月平均每月虧損500萬元,此次實現(xiàn)突破后,將實現(xiàn)止虧增盈,預(yù)計年內(nèi)最低獲得增加利潤6000余萬元。

進行俄供超臨界機組設(shè)備整治和控制優(yōu)化后,在滿足深度調(diào)峰40%的前提下,進一步實現(xiàn)了36%負荷投用協(xié)調(diào)控制的目標(biāo),創(chuàng)造了國內(nèi)首臺俄供定壓超臨界機組深度調(diào)峰新的記錄,在深度調(diào)峰過程中各項控制指標(biāo)均滿足要求,總體來說是非常成功的,為國內(nèi)其他俄供超臨界機組的深度調(diào)峰工作提供了經(jīng)驗。
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