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實例闡述自動控制與PID參數調整

2018-06-09 11:37:14何思敏
科學與財富 2018年10期

何思敏

摘 要: 隨著控制技術的日新月異,DCS的廣泛應用,火電廠的自動化程度也得以穩定提升。如何整定PID參數,優化自動控制,減輕運行人員的工作負擔,成為電廠熱控維護人員基本技能之一。本文通過實例,分析自動控制回路的構建與參數調整,實現自動控制的目的。

關鍵詞: 熱工自動化;自動控制;PID參數整定

如圖1所示流程,送風機根據負荷吹入適量的空氣進入爐膛配合煤粉燃燒,產生的煙氣經引風機抽出,再經過增壓風機升壓后,進入脫硫吸收塔發生化學反應,脫硫后的干凈煙氣經煙囪排放到大氣。以增壓風機的自動控制為例,被調量為增壓風機入口壓力,執行機構為增壓風機動葉,當由于發電負荷變化導致送風機、引風機控制變化時,增壓風機動葉也需要自動調節,使入口壓力維持在設定值附近范圍,維持工況穩定。

一、正作用與反作用

增壓風機啟動后,由增壓風機動葉開大或關小,來控制增壓風機的入口壓力,根據增壓風機對入口壓力的影響,可知這是一個反作用的自動控制回路,即當動葉開度變大時,入口壓力往負的方向變化,當動葉開度變小時,入口壓力往正的方向變化,和引風機對爐膛負壓的控制作用方向一致。

二、比例與積分調節

在手動調節方式下,運行人員在監控畫面操作0%-100%之間的指令,經DCS轉化成4-20毫安電流信號,輸出到動葉電動執行機構開大或關小動葉,完成人工控制增壓風機的入口壓力的調節。在自動調節方式下, PID功能塊指令輸出計算公式如下:

由于被調量為增壓風機入口壓力,單位為Pa,量程為-1500~1500(可理解為0-3000的范圍),而PID的輸出為到動葉0~100%的指令,此時需要將被調量與執行機構的單位進行聯系。對入口壓力進行百分比的轉換,將100除以3000,得出轉換系數為0.033,則當增壓風機入口壓力變化時,偏差=(入口壓力設定值-入口壓力實際值)*0.033,得出入口壓力的變化百分數,完成由單位“Pa”到“%”的轉化,與動葉的開度0-100%建立了關系。

在實際手動調節增壓風機入口壓力過程中得知,動葉在當前開度基礎上增加1.3%的開度,入口壓力即往負的方向變化100Pa左右,例如當前穩定工況下,入口壓力為-100Pa,動葉開度為62%,當動葉開大到63.3%時,入口壓力從-100Pa變化到-200Pa左右,由此可以推算出,當在自動調節狀態下,當入口壓力由于工況變化從-100Pa變化到-200Pa時,為了使入口壓力恢復到設定值-100Pa左右,此時動葉必須在當前開度基礎上減少1.3%的開度,即動葉指令變量為-1.3%,才能實現調節目的。由偏差=(入口壓力設定值-入口壓力實際值)*0.033=【(-100)-(-200)】*0.033=3.3%,為了使動葉的指令變化1.3%,可大約求出PID比例系數P=1.3%÷3.3%=0.39。

實際投入自動調節中,由于比例作用無法消除靜態偏差,如果為了消除靜態偏差,需要增加積分作用。了解到DCS系統的積分時間是趨向0時積分作用越強,越往正數方向積分作用逐漸減弱,根據經驗初設積分時間為120,觀察積分作用對壓力調節的影響,判斷是應該增加還是減小積分時間。如果需要快速消除偏差,則可修改為100或90等,加強積分作用,如果對系統造成擾動,則應增大積分時間。理論上積分作用越強會降低系統的穩定程度,在實際調節中應把握平衡。應用比例與積分作用的自動調節效果如圖2所示,入口壓力能維持在設定值附近。

三、前饋輸入

以上方式為比例與積分作用控制,根據控制策略的改變,也可增加前饋作用。由于增壓風機動葉與引風機動葉存在關系,當引風機動葉開度增大時,增壓風機動葉也隨之增大,使負荷相應匹配。在600MW燃煤機組運行中,采集發電機實際升降負荷數據,當不同負荷狀態最終穩定時,引風機動葉開度、增壓風機開度有如下對應關系,通過分段函數添加PID的前饋輸入,使引風機動葉開度變化時,增壓風機動葉能相應變化,完成調節。注意的是,由于添加了前饋作用,需要相對調整PID的參數,以使調節過程平穩。

四、自動退出的保護條件

為了維護工況穩定,當自動調節無法保證生產安全時,需要及時退出自動,提醒運行人員手動控制,常規退出自動條件如下:

1、增壓風機入口壓力顯示壞點(表示被調量無法監視,更無法作為自動調節依據);

2、增壓風機入口壓力與設定值偏差過大,延時3秒(表示在設定時間內,被調量偏離設定值太大,自動無法調節,偏差與延時時間可根據實際情況設置);

3、增壓風機動葉指令與位置反饋偏差大,延時5秒(表示在設定時間內,動葉開度沒有達到指令要求,自動無法調節。需要注意的是,指令變化的速率和動葉電動執行機構實際動作的速率,實際情況存在工況突變造成指令在沒有速率限制的情況下變化太大,但電動執行機構需要一定的速率才能開大或關小到相應位置,此時如果延時設置不當,即可能造成自動調節退出,反而未必能保證工況的安全)。

在此例自動控制回路中,考慮到壓力單位小,干擾因素多,波動大,為了消除偏差,被調量精確控制在一個具體的設定值是不太現實的,往往容易因為動葉的頻繁動作而造成工況的不穩定,所以“精準”控制不是必須的,另外,動葉電動執行機構也存在1.2%的死區,即指令變量超過1.2%電動執行機構才會動作,這也是為了避免電機頻繁動作而發熱燒壞電機設置的保護。由上所述,這里需要為設定值與被調量的偏差設置死區,例如入口壓力維持在-100Pa左右對爐膛負壓、對機組工況都是最穩定時,可適當將死區設置為±60,即-160Pa~-40Pa范圍內不計算誤差,超出這個范圍才開始調節,避免了動葉頻繁動作。

綜上所述,如何在“快、穩、準”之間尋找平衡點,是在PID自動調節中需要注意的。只有把握控制策略、被調量、調節機構、對工況穩定的影響因素,才能最終得到優良的調節效果,達到自動控制的目的。

參考文獻

[1]《自動調節系統解析與PID整定》.

[2]《火電廠熱工自動控制技術及應用》.

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