張燕
(成信綠集成股份有限公司,福建 廈門 361009)
近年來,我國空氣質(zhì)量問題日益嚴(yán)重,國家出臺了一系列調(diào)控政策,力圖改善空氣問題,這些嚴(yán)格的政策影響著火電廠的生死存亡。火電廠作為能源消耗大戶及環(huán)境污染的重要源頭,面臨節(jié)能和環(huán)保的雙重壓力。
2016年11月國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中已明確要求:新建燃煤發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗低于300 g/(kW·h),現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造后平均供電煤耗低于310 g/(kW·h)。火電機(jī)組SO2和NOx排放總量均力爭下降50%以上,300 MW級以上具備條件的燃煤機(jī)組全部實(shí)現(xiàn)超低排放。
對絕大多數(shù)火電企業(yè)來說,鍋爐實(shí)際排煙溫度為110~160 ℃[1],偏離設(shè)計(jì)工況,排煙溫度的高低直接影響排煙熱損失,而在煤燃燒的各項(xiàng)損失中排煙熱損失所占比例最大,為5%~12%[2],因此,減少排煙熱損失是降低供電煤耗的有效突破口。同時(shí),降低排煙溫度可有效提高煙氣中的飛灰去除率[3]和SO3去除率[4-5],除塵器的除塵效率隨著排煙溫度的降低而升高,一方面減少了空氣中顆粒物的含量,另一方面降低了脫硫塔后煙道及煙囪受SO3影響的腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。因此,回收排煙余熱已受到火電企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。
目前,火電廠煙氣余熱利用的方向包括預(yù)熱助燃空氣、預(yù)熱并干燥燃料、加熱凝結(jié)水、加熱熱網(wǎng)水及采暖制冷等[6]。鍋爐煙氣余熱深度利用及減排系統(tǒng)因節(jié)能減排效果顯著,受到國內(nèi)外的高度重視。國內(nèi)外許多現(xiàn)役火電機(jī)組均已進(jìn)行鍋爐煙氣余熱深度利用改造,新建項(xiàng)目也將鍋爐煙氣余熱深度利用及減排系統(tǒng)或其部分系統(tǒng)列入機(jī)組設(shè)計(jì)范圍。煙氣余熱深度回收技術(shù)也已被列入國家發(fā)改委發(fā)布的《國家重點(diǎn)節(jié)能低碳技術(shù)推廣目錄》中。
煙氣余熱深度利用及減排系統(tǒng)是火電廠煙氣余熱回收的優(yōu)化技術(shù)(如圖1所示),該系統(tǒng)在鍋爐尾部煙道空氣預(yù)熱器(以下簡稱空預(yù)器)和靜電除塵器之間煙道布置換熱器,在送風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道布置換熱器,送風(fēng)機(jī)出口的換熱器將空氣溫度提升,繼而提高空預(yù)器出口的煙氣溫度,而靜電除塵器前的換熱器將煙氣溫度降至90 ℃左右(煙氣酸露點(diǎn)以下)。回收的煙氣余熱一部分進(jìn)入汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng),將凝結(jié)水的溫度由70 ℃提升至110 ℃左右,進(jìn)入低壓加熱器(以下簡稱低加)系統(tǒng),促使原低加入口水溫上升,排擠汽輪機(jī)抽汽,增加汽輪機(jī)做功,提高機(jī)組效率,降低供電煤耗[7];另一部分用于送風(fēng)機(jī)側(cè)空氣的溫升。采用該技術(shù)后,機(jī)組供電煤耗可降低2~3 g/(kW·h)[8]。

圖1 余熱深度利用及減排系統(tǒng)示意
電除塵入口煙氣溫度降低后,一方面,飛灰比電阻進(jìn)入最適合電除塵工作的范圍,大大提高了電除塵器的除塵效率和SO3去除率;另一方面,煙氣溫度的降低使得煙氣流速降低,既延長了煙氣在電除塵內(nèi)的停留時(shí)間,有利于電除塵對煙氣的捕捉,提高了除塵效率,又降低了引風(fēng)機(jī)電耗。脫硫塔入口煙溫降低后,大大減少了脫硫塔的冷卻水耗量[9-11]。送風(fēng)機(jī)出口空氣溫度提升后,進(jìn)入爐膛的空氣溫度升高,可有效提升鍋爐效率,同時(shí)改變了空預(yù)器的換熱情況,有效減緩了空預(yù)器低溫段的腐蝕與堵塞問題。
鍋爐煙氣余熱深度利用系統(tǒng)可在機(jī)組全負(fù)荷段安全、穩(wěn)定運(yùn)行,但在系統(tǒng)改造過程中易出現(xiàn)取水平衡問題。所謂取水,即設(shè)計(jì)工況下,從低級低加和上一級低加各引出一路水,將其混合后引入增壓泵進(jìn)入煙氣余熱利用系統(tǒng)中的換熱器,即完成取水。由于取水管路在電廠原凝結(jié)水管道上開孔,受原凝結(jié)水管道壓力、流量的影響,易出現(xiàn)取水倒流問題,無法從管路中取水,反而使低級低加取水管中的低溫水進(jìn)入上一級低加,即取水不平衡。
某大型火電廠600 MW機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造的超超臨界參數(shù)變壓直流爐,該廠于2016年10月完成煙氣余熱深度利用改造,改造中通過提升冷二次風(fēng)溫,滿負(fù)荷工況下將空預(yù)器出口煙氣溫度由129.0 ℃提升至150.3 ℃,靜電除塵器入口尾部煙道上的換熱器將煙氣溫度降至90.0 ℃左右,所吸收的煙氣熱量中一部分通過水媒介加熱冷二次風(fēng),另一部分將#7低加進(jìn)口和出口摻混后的75.0 ℃凝結(jié)水加熱至110.0 ℃左右,加熱后的高溫凝結(jié)水返回至#6低加出口。
原設(shè)計(jì)工況下,#7低加進(jìn)口取水管路上設(shè)置電動閘閥和手動閘閥,#7低加出口取水管上設(shè)置電動調(diào)節(jié)閥組作為調(diào)溫管路。兩路水混合后溫度達(dá)到75 ℃進(jìn)入凝結(jié)水增壓泵。此時(shí)#7低加進(jìn)口取水管路取水流量為365 t/h,出口取水管路流量為125 t/h,如圖2所示。

圖2 原設(shè)計(jì)滿負(fù)荷工況下取水示意
原設(shè)計(jì)取水管路未考慮取水平衡問題,僅根據(jù)流量選擇管徑,實(shí)際改造后發(fā)現(xiàn),當(dāng)#7低加進(jìn)口取水管上電動閘閥、手動閘閥全開后,#7低加出口取水管無法取水,#7低加進(jìn)口取水管路內(nèi)的水直接返回至#7低加出口,進(jìn)入電廠主凝結(jié)水系統(tǒng),導(dǎo)致電除塵入口煙道上換熱器入口水溫?zé)o法控制。從原設(shè)計(jì)工況下現(xiàn)場分散控制系統(tǒng)(DCS)可以看出,已存在取水倒流問題。
由于取水管路在電廠原凝結(jié)水管道上開孔,受原凝結(jié)水管道壓力、流量的影響,易出現(xiàn)取水倒流問題,該項(xiàng)目#7低加自身阻力較大,致使圖2中混水點(diǎn)C處的壓力高于取水點(diǎn)B處的壓力,無法從#7低加出口管路中取水。
為使該項(xiàng)目各負(fù)荷工況下混水點(diǎn)C處溫度可調(diào)節(jié),需進(jìn)行整改。核算各設(shè)計(jì)工況下取水點(diǎn)A,B,C處壓力,取水點(diǎn)A至混水點(diǎn)C之間為約45 m長的DN 300 mm管道,取水點(diǎn)B至混水點(diǎn)C之間約為15 m長的DN 200 mm管道,管路上異徑管阻力較小,可忽略不計(jì),理論計(jì)算如下。
沿程阻力計(jì)算公式
局部阻力計(jì)算公式
式中:λ為沿程阻力系數(shù);L為管道長度,m;d為管徑,m;ρ為流體密度,kg/m3;υ為管路斷面平均流速,m/s;ξ為局部阻力系數(shù)。
管路原設(shè)計(jì)工況下水平衡計(jì)算結(jié)果見表1(表中THA工況為熱耗驗(yàn)收工況),由表1可知,取水點(diǎn)A處的水經(jīng)#7低加后的壓降大于經(jīng)DN 300 mm管路后的壓降,即取水點(diǎn)C處壓力大于取水點(diǎn)B處壓力,出現(xiàn)倒流現(xiàn)象。
為解決取水平衡問題,同時(shí)盡可能選用系統(tǒng)原有閥門,使改造費(fèi)用最低,將原DN 200 mm的電動調(diào)節(jié)閥組移至取水點(diǎn)A與混水點(diǎn)C之間管道,將原DN 300 mm的電動閥門移至取水點(diǎn)B與混水點(diǎn)C之間管道,并在電動閥門前安裝閘閥,起到關(guān)斷門作用,改造后滿負(fù)荷工況下取水示意圖如圖3所示。根據(jù)管路情況,計(jì)算按此布置后取水是否平衡。
改造后取水平衡計(jì)算數(shù)據(jù)見表2。通常情況下,電動調(diào)節(jié)閥在開度20%~80%范圍內(nèi)可以起到調(diào)節(jié)流量的作用,因此在電動調(diào)節(jié)閥的開度范圍內(nèi),若各負(fù)荷工況下調(diào)節(jié)流量時(shí)取水點(diǎn)A至混水點(diǎn)C之間DN 200 mm電動調(diào)節(jié)閥阻力滿足表2要求,即可實(shí)現(xiàn)取水平衡。DN 200 mm電動調(diào)節(jié)閥在不同工況下的調(diào)節(jié)參數(shù)見表3,不同負(fù)荷下,根據(jù)電動調(diào)節(jié)閥的流量特性,在不同的入口水量、水溫、閥前壓力、閥后壓力下,電動調(diào)節(jié)閥開度為40%~85%,因此,采用此改造方案使煙氣余熱深度利用系統(tǒng)凝結(jié)水增壓泵入口水溫可調(diào)是可行的。

表1 原設(shè)計(jì)工況下水平衡計(jì)算結(jié)果

圖3 改造后滿負(fù)荷工況下取水示意

表3 DN 200 mm電動調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)參數(shù)校核
從改造后的現(xiàn)場DCS可以看出,#7低加出口電動閘閥全開,控制#7低加進(jìn)口電動調(diào)節(jié)閥開度可實(shí)現(xiàn)水溫調(diào)節(jié)。 600 MW負(fù)荷工況下,#7低加進(jìn)口取水溫度為64.5 ℃,#7低加出口取水溫度為96.0 ℃,電動調(diào)節(jié)閥開度在50%時(shí),可實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水增壓泵入口水溫為75.0 ℃,實(shí)現(xiàn)了水溫調(diào)節(jié),取水平衡問題得到解決。

表2 改造后水平衡計(jì)算結(jié)果
(1)煙氣余熱深度利用及減排系統(tǒng)改造過程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注取水平衡問題,保證取水溫度可以有效調(diào)節(jié)。
(2)對于包含電動調(diào)節(jié)閥的管路,計(jì)算水平衡時(shí),可計(jì)算出電動調(diào)節(jié)閥的進(jìn)出口壓力、進(jìn)口流量、溫度,根據(jù)流量特性,合理選擇電動調(diào)節(jié)閥,以保證系統(tǒng)水平衡。
(3)對于同類型的改造項(xiàng)目,可采用相同的方法,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)合理設(shè)置管路,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,避免二次改造。
參考文獻(xiàn):
[1]葉江明.電廠鍋爐原理及設(shè)備[M].北京:中國電力出版社, 2007.
[2]張銳,信丹丹,孫曉菲.熱管技術(shù)在降低電站鍋爐排煙溫度中的應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2011,27(3):23-25.
[3]何慕春,趙伶伶,周強(qiáng)泰.綜合考慮除塵及鍋爐效率的節(jié)能技術(shù)[J].鍋爐技術(shù), 2006, 37(1):72-76.
[4]陳瑤姬,孟煒,胡達(dá)清.燃煤電廠煙氣超低排放技術(shù)對三氧化硫脫除影響的研究[J].上海節(jié)能,2015(12):657-660.
[5]陸軍,劉永強(qiáng),周飛,等.高硫煤機(jī)組低低溫省煤器SO3協(xié)同脫除試驗(yàn)研究[J].熱力發(fā)電,2016,45(12):30-35.
[6]花秀峰, 李曉明.火力發(fā)電廠煙氣余熱利用的分析與應(yīng)用[J].節(jié)能,2011(351):89-91,146.
[7]趙亮,高峰.600 MW機(jī)組加裝低低溫省煤器改造[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2016,34(2):59-62.
[8]趙亮,高峰.低低溫省煤器聯(lián)合暖風(fēng)器系統(tǒng)在300 MW機(jī)組的應(yīng)用[J].華電技術(shù),2016,38(10):22-24.
[9]張方煒.鍋爐煙氣余熱利用研究[J].電力勘測設(shè)計(jì),2010(4):48-52,75.
[10]張潤盤,董麗娟,辛建華,等.鍋爐煙氣余熱利用方案研究[J].熱力發(fā)電,2013, 42(11):107-109.
[11]趙恩嬋, 張方煒, 趙永紅.火力發(fā)電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)的研究設(shè)計(jì)[J].熱力發(fā)電, 2008,37(10):66-70.