張紹先
(冀中能源峰峰集團 馬頭洗選廠,河北 邯鄲 056045)
馬頭洗選廠隸屬于冀中能源峰峰集團有限公司,是冀中能源集團的主力選煤廠,也是我國“一五”期間由蘇聯援建的156項重點工程之一。目前,其實際洗選能力在5 Mt/a以上,原煤采用不脫泥方式入選,主選工藝為全重介分選、直接浮選的聯合工藝;入選原煤主要來自峰峰集團所屬的梧桐莊礦、羊渠河礦、新三礦等,主導產品為十級冶煉精煤,用戶主要包括武鋼、邯鋼、安鋼等。
多年來,馬頭洗選廠堅持以創新管理和科技進步為動力,以信息自動化建設與應用為中心,不斷改善生產方式,構建了選煤生產集中控制、重介質密度自動測控、浮選參數自動測控、調車作業集中控制、視頻監控、配電自動化等大型信息自動化系統。如今馬頭洗選廠正向裝備現代化、辦公信息化、管理精細化、發展科學化、生產智能化方向發展,力爭將其建成京津冀最大、全國一流的現代化選煤廠。
馬頭洗選廠原集控系統于2006年改造成功并投入運行,隨著使用時間的推移,其在運行過程中出現了較多問題,且自動化控制功能和信息化功能不夠完善,這不僅不利于生產管理,還不利于各項經濟技術指標較好實現,已不能適應日益完善的生產工藝要求。主要原因如下:
(1)隨著設備的更新換代,部分備件已退出市場,設備配件的采購與更換得不到保障;隨著生產工藝的不斷變化,部分舊設備被替換,部分新設備投入應用,原集控系統的控制要求隨之改變,不能適應生產工藝的要求。
(2)原集控系統的抗干擾性較差,在生產運行過程中,設備無規律“偷停”的情況時有發生,無法保證穩定生產和安全生產[1]。
(3)原集控系統自成一家,并未融合在一起,導致生產與管理效率低下;其冗余性、可擴展性較差,導致生產系統的運行可靠性、功能多樣化受到限制。為了實現協同式作業,需要對原集控系統進行整體性重構[2]。
(4)隨著管理水平的提升,生產管理的精細化要求越來越高,自動化水平需要進一步提升。這就需要提高生產過程的控制能力,實現對壓力、料位、液位等數據的監控與報警,達到選煤生產的全過程可視和可控管理。
綜上所述,馬頭洗選廠需要借助集控系統升級改造,實現基于生產集控的綜合自動化系統的設計與應用,助力各項經濟技術指標的提升,并實現減人增效的目標。
此次生產集控系統升級改造共涉及圓環鏈、篩機、帶式輸送機等16大項生產設備,具體改造內容包括設備控制方式的再造、各類信號狀態的采集顯示與集中管理等,并對崗位應答系統、電鈴預警系統及其他控制功能進一步完善,實現多系統的相融相合。
(1)根據生產工藝要求,編寫功能豐富、簡潔明了的PLC程序,替換原PLC站柜,并搭配先進的硬件設施,提高集控系統的冗余性和可擴展性。針對抗干擾性差、穩定性差的問題,將原生產設備的運行信號由采集接觸器常閉觸點改為常開觸點,并增加隔離繼電器,同時將原控制和信號電壓全部由DC24V改為AC220V。另外,將原PLC站間的單路電信號傳輸改為以光纖為媒介的環網連接[3],以保證和實現生產的安全性、高效性、連續性。
(2)將原遠程/就地轉換旋鈕移至上位機上,實現權限的上移、集中管理與操作;優化崗位應答系統、電鈴預警系統,并將遠程/就地轉換按鈕替換成急停按鈕,以提高操作速度,并保證安全生產與檢修[4]。
(3)通過二次控制線路更改,并與PLC程序搭配,實現一鍵式流程化啟停車,以提高設備啟停速度與生產自動化水平[5]。每臺參控設備對應兩個PLC輸入點,一個作為設備的運行信號點,一個作為設備急停按鈕的狀態信號點;其對應兩個PLC輸出點,一個作為遠程/就地轉換點,一個作為設備的遠程自動啟停點。通過上位機組態畫面的遠程/就地、軟解鎖/軟閉鎖、硬解鎖/硬閉鎖等操作,結合邏輯嚴謹、各功能相互關聯的PLC程序,實現一鍵式流程化啟停車,這有利于提高生產效率。
(4)上位機組態畫面的不同樣式對應設備的不同狀態,其能夠清楚地反映設備的運行、停止、遠程、就地、解鎖、閉鎖等狀態[6]。為了快速查找故障設備和故障原因,構建了生產報警記錄系統,用于查詢生產過程中的各種操作記錄、設備運行時長等,以大幅縮短故障處理時間。
(5)優化集控系統功能,采集液位、料位、壓力、皮帶秤等主要技術數據,實現實時監測、報警、記錄及集中管理,并自動生成實時趨勢曲線[7],達到選煤生產的全過程可控與可視,以提高生產的數據化和信息化水平。
(6)基于生產集控的綜合自動化系統,將孤立的分布式視頻監控、調度電話通訊等與生產集控系統融合,其集生產控制自動化、生產數據信息化、管理全方位化為一體[8]。這些系統全部集中在新集控室,從而形成綜合性的生產指揮中心。
基于生產集控的綜合自動化系統結構框圖如圖1所示。
(1)精細化劃分系統。重新劃分設備所屬系統,并將系統細分為灌倉系統、原煤系統、單號系統、雙號系統、濃縮系統、產品運輸系統等[9],既能按照生產工藝要求依次分步執行,又能根據選擇開啟某個系統或多個系統,有利于合理組織生產。此外,根據工藝情況、設備啟停時間,合理設置設備的啟停時間間隔,防止啟車時電流沖擊過大及停車時“跑煤”等情況的發生。
(2)生產安全性提高。在PLC程序內增加軟解鎖/軟閉鎖功能,與現場硬解鎖/硬閉鎖形成雙重保險。在閉鎖狀態下,關聯設備可以互相制約,能夠防止“跑、冒、滴、漏”現象的發生和生產事故擴大化;在解鎖狀態下,通過PLC程序能夠實現遠程/就地無擾切換。生產過程中單臺或多臺設備停車或出現故障時,通過解鎖與就地轉換功能,在不影響整體生產的情況下,檢修人員可通過現場急停按鈕,斷開遠程和就地操作模式,以保證檢修的安全性;在設備故障恢復后,切換成遠程操作模式。這能夠大幅提高生產與設備控制的靈活性,避免不必要的生產停車,并降低事故的影響范圍[10]。

圖1 基于生產集控的綜合自動化系統結構框圖
(3)監控系統功能豐富。針對生產需求專門設計了一套大屏幕窄逢拼接系統,另外配備了12臺42寸液晶監視器,形成一套高清晰度、高智能化、功能完善、技術先進的綜合信息顯示管理控制系統,這是一個交互式的靈活系統[11],能夠實現各類信息屏上顯示。監控系統融入了百余個分布式崗位視頻監控點,實現了在新集控室遠程直觀地監視整個廠區各個重要生產環節,使現場情況更加清晰明了,實現了部分崗位無人值守,能夠促進減人增效的實施。生產調度通訊系統實現了多方通話、強插、強通、會議、一鍵接打、錄用等功能,功能更加豐富。
(1)在集控系統升級改造后,生產系統的自動化、信息化管理水平大幅提高,實現了一鍵式流程化啟停車,生產效率大幅提升,工人勞動強度降低,崗位所需工人數量減少,實現了減人增效的目的。全廠配備有300臺設備,原來每人看守4臺設備,目前每人看守8臺設備,崗位工人減少37人,每年節約的人工成本約為150萬元。
(2)在集控系統升級改造后,不但實現了安全生產,而且保證了生產的連續性,每月因生產事故影響正常選煤的時間減少約5 h。生產設備的開停效率大幅提高,每月的開停車時間減少20 h,相同時間內的開車時間增加約15 h,設備空載時間減少約25 h。按照處理能力750 t/h計算,每月的原煤入選量增加11 250 t;按照精煤產率55%,銷售價格1 000元/t計算,每月因原煤入選量增加產生的經濟效益為618萬余元。按照設備功率5 500 kW計算,每月因生產系統少運行節約的電能為137 500 kW·h;按照電費單價0.62元/(kW·h)計算,每月節約電費8.50萬余元。加上節約的油耗、介耗、設備損耗等約3萬余元,預計每年的節支增收總額為7 600萬余元。
基于生產集控的綜合自動化系統的設計與應用,使馬頭洗選廠成為一個數字化、透明化工廠,不但實現了集控系統與生產工藝的完美融合,達到了生產過程的高度可控與可視,而且提升了自動化、信息化管理水平,達到了節能、高效、減人的目的,有助于各項技術經濟指標的順利完成。這對內起到了實實在在的促進安全生產、提升管理、創造效益等作用,對外起到了行業示范效應。
參考文獻:
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