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某型發動機高渦葉片掉塊故障分析與排故

2018-05-22 11:14:02鞏孟祥李中生韋周慶鄭麗
中國新技術新產品 2018年9期

鞏孟祥 李中生 韋周慶 鄭麗

摘 要:某型航空發動機在臺架試車過程中出現振動值急劇上升問題,停車后孔探儀檢查發現發動機高渦葉片掉塊燒蝕,對故障件進行質量復查、強度復查、冶金及斷口分析,并對高渦轉子葉片相關機件進行系統分析,最終找到故障原因,同時制定了后續排故措施。

關鍵詞:航空發動機;高渦葉片;掉塊燒蝕

中圖分類號:V231 文獻標志碼:A

1 故障描述

某型發動機在廠內試車過程中,出現振動值急劇上升,機載峰值達到144mm/s,停車后孔探儀檢查發現發動機高渦葉片燒蝕。發動機分解后發現高渦葉片15片出現掉塊燒蝕現象,其余高渦葉片均出現打傷變形及高溫變色現象。

2 高渦葉片質量復查

經復查,高渦葉片所用原材料入廠復驗合格,生產全過程受控、有效,質量記錄完整、齊全,各項理化檢測結果符合技術條件要求,成品葉片質量符合設計要求。

3 高渦葉片強度復查

3.1 靜強度分析

對高渦葉片進行了靜強度復查,葉片前緣中部徑向應力為106MPa,屈服強度儲備為3.81,滿足強度標準要求,葉片前緣出現故障的可能性較小。

3.2 葉尖碰磨分析

在葉尖前緣施加周向1000N的節點力,模擬葉尖碰磨情況,有限元分析結果如圖1、圖2所示。高應力部位出現在前緣葉尖和前緣葉根,葉尖高應力區靠近載荷加載部位,葉尖前緣應力不真實,所以葉尖碰磨最大應力應出現在葉根部位。根據有限元分析結果可知,葉尖前緣碰磨時,葉根比葉身前緣中部更容易發生破壞。

4 高渦葉片故障件冶金及斷口分析

高渦葉片共有72片葉片,按葉片損傷類別大致分為4類:

(a)葉片進氣邊掉塊。

(b)變形及裂紋。

(c)宏觀無明顯變形及裂紋,但進氣邊及靠進氣邊葉盆面橢圓形高溫燒黑。

(d)宏觀無明顯變形及裂紋,僅進氣邊高溫燒黑。

掉塊葉片在圓周位置上集中分布在圓周一側,基本相鄰,也即掉塊葉片在整個轉子圓周上呈扇形分布,未見變形裂紋葉片分布在另一側,則高溫燒黑程度輕的葉片位置也較集中。

對故障葉片進行電鏡掃描,典型故障形貌如圖3所示。

高渦葉片掉塊從距葉根15mm~17mm的進氣邊起始,呈現斜梯形掉塊,在第一段斷面(斜向)上均可見多個類解理刻面,類解理刻面上微觀可見河流及羽毛狀放射棱線特征,可知高渦葉片斷裂性質為疲勞。

掉塊斷口觀察表明,所有斷口起源均從距葉根15mm~17mm高度處的進氣邊區域起始,大多葉片的起源具有多源特征,各個葉片源區微觀位置并不一致,集中在氣膜孔表面、葉背打傷處表面、葉盆表面、次表面等位置,微觀觀察表明,這些源區的共性是結構(氣膜孔)或缺陷導致應力集中處,此外,源區再結晶一般呈現沿晶特征,與組織超溫導致的晶界弱化有關。此外組織觀察表明宏觀未見明顯變形和裂紋的第三、四類損傷葉片上在高溫燒黑處組織均已超溫(第三類損傷葉片進氣邊及靠進氣邊葉盆處組織過燒、第四類葉片中高溫色最輕微的葉片進氣邊組織已過熱),也可推斷整臺發動機高渦葉片在最高溫度處(葉身中部進氣邊)組織已出現超溫現象。

綜合宏觀損傷觀察、斷口宏微觀觀察、組織及溫度場分析可知葉片先超溫后疲勞開裂。

5 故障原因分析

高壓渦輪葉片斷口分析結果表明,葉片為超溫疲勞斷裂。下面就高渦葉片超溫原因分析排查。

5.1 環境超溫

(1)經過復查試車情況,發動機在試車過程中未發生發動機超溫的情況。

(2)從高渦轉子葉片損傷周向分布情況看,損傷掉塊且超溫的葉片集中在1/4的區域內,距離較遠的葉片有過熱,但無超溫現象,可以說明高渦轉子葉片環境溫度無明顯異常。

5.2 高渦葉片自身冷卻問題

(1)冷卻流路不通暢

根據主燃燒室故檢結果,預旋噴嘴處未發現異常,復查高渦前封嚴盤與主燃蜂窩配合,配合間隙未發現異常。因此認為冷卻流路未發現堵塞不通暢問題。

(2)高渦葉片頂端蓋板脫落或翹曲

高渦葉片蓋板缺失可造成葉片內冷卻空氣從頂端流出,葉片氣模孔無冷卻氣流出,葉片氣膜冷卻失效,會造成葉片燒蝕掉塊。檢查葉片蓋板。大掉塊的葉片由于前緣掉塊其蓋板在前緣位置完全損傷,除這些掉塊葉片上蓋板前緣缺失外,其他宏觀未裂葉片其蓋板無明顯掉塊,僅存在較為嚴重的刮磨,及葉背葉尖棱邊變形缺失,因此認為,此次故障由于蓋板原因引起的可能性較低。

(3)葉片內冷卻通道堵塞

外來物堵塞高壓渦輪葉片冷卻通道,有可能導致葉片冷卻的逆流裕度不足而發生超溫。

①分解檢查故障葉片榫頭底部進氣窗口,未發現堵塞物。

②通過解剖葉片亦未發現異常。

③根據復查情況葉片水流量均合格。

因此,認為葉片內冷卻通道堵塞可能性較低。

5.3 渦輪葉片損傷導致冷卻失效

(1)分解檢查過程中發現一個高渦導向器堵塊脫落缺失。材料為K40M,裝配于高壓導向葉片上緣板后端,兩件用真空釬焊方法固定,主要作用是封堵葉片緣板鑄造時的工藝退渣口。

(2)能譜分析結果表明 14#葉片表面存在K40M,葉片表面未見其他異常外來成分。表明高導葉片堵塊脫落,并且撞擊了高渦轉子葉片。

分析認為如果高渦葉片受到外物打傷產生裂紋或裂口,裂紋或裂口損傷隨著高渦轉子工作出現擴展,使得高渦葉片內部冷卻空氣從損傷處流出,也會使葉片氣模冷卻失效造成葉片超溫燒蝕,在對高渦葉片進行電鏡掃描時發現有3片葉片疲勞起源特征,均有打傷坑。因此,高渦葉片是受到外物打傷引起葉片冷卻失效而超溫。

5.4 堵塊脫落原因分析

堵塊裝配定位不牢靠,真空釬焊時堵塊自由下落到工藝孔孔口處,后續磨加工工藝孔孔口,將1.2mm余量去除,即將堵塊焊接質量良好的1.2mm部分去除,僅留下焊接質量較差的小部分封堵在工藝孔孔口處,在后續工作過程中焊縫強度不足,造成堵塊脫落打傷渦輪葉片。

結論

(1)高渦導向葉片堵塊脫落是造成此次故障的首發因素。

(2)故障模式:發動機工作時,高渦導向葉片一個堵塊發生脫落,掉落在高壓渦輪導向器與高壓渦輪葉片之間的流道內。堵塊隨著氣流撞擊到高渦轉子葉片前緣,對某些葉片產生傷害,形成裂紋或裂口。裂紋或裂口損傷在熱應力、離心應力及振動應力等的共同作用下,逐步擴展,高渦葉片冷卻失效,致使葉片超溫造成材質疲勞性能下降,進而發生撕裂掉塊的情況。撕裂掉塊的葉片殘骸四散,對相鄰高渦葉片繼續產生傷害。葉片的撕裂掉塊影響了附近其他葉片的冷卻效果,致使其他葉片也發生了超溫的情況。多個葉片的損傷使得高渦轉子平衡被破壞,高渦轉子發生振動異常,發動機振動值激增,振動引起高渦轉子位置串動,高渦轉子葉片與附近其他機件發生異常碰磨。

(3)針對堵塊脫落故障,已經貫徹改進措施:將工藝孔處真空釬焊堵塊改為氬弧焊封堵,并通過評審。

參考文獻

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