孫家超 張帥
摘 要:目前國內飛機進氣道/發動機流場匹配試驗工作還不夠充分,外場試驗時會發生發動機喘振故障。為開展飛機進氣道/發動機匹配試驗工作,需采用真實的飛機進氣道與發動機聯合試驗。設計了一種飛機進氣道地面臥式臺架安裝結構,經校核、使用,該安裝結構滿足安裝、強度要求。
關鍵詞:進發匹配,安裝結構,結構設計
航空發動機地面試驗時配裝試車用工藝進氣道,其功用是把足夠數量的外界空氣以較小的流動損失導入發動機。發動機與飛機配裝時需安裝飛機進氣道,需進行飛機進氣道與發動機匹配試驗等工作。由于多種原因,目前國內飛機進氣道/發動機流場匹配試驗工作還不夠充分,外場試驗時會發生發動機喘振故障[1~3]。因此,在地面試車臺進行飛機進氣道/發動機匹配試驗工作是十分必要的,采用真實的飛機進氣道與發動機聯合試驗能夠及早發現問題,避免將故障隱患帶到空中。
為此,設計了一種臥式試車臺飛機進氣道/發動機匹配試驗用的飛機進氣道安裝結構。
1 總體方案
某地面試車臺結構形式見圖1,該試車臺為臥式臺架,航空發動機地面常規試車時臺架前段安裝進氣防護網及工藝進氣道。
飛機進氣道外形結構見圖2。本試驗所采用的是1:1真實飛機進氣道與發動機匹配進行聯合試驗。由于飛機進氣道與工藝進氣道尺寸、結構外形的差異,需設計相關工裝設備以滿足飛機進氣道在地面試車臺的安裝、試驗需求。
利用進氣道支架來支撐飛機進氣道,將工藝進氣道、工藝進氣道支架、進氣防護網等原有試車臺設備拆除,將飛機進氣道支架固定于試車臺架以實現飛機進氣道的整體安裝。整體結構安裝示意圖見圖3。
2 強度校核
2.1 進氣道支架
對進氣道支架進行受力分析,計算結果如圖4所示。
由結果可知,承力結構設計合理,最大應力為22.24MPa,滿足強度要求。
2.2 安裝框架
對安裝框架進行受力分析,計算結果如圖5所示。
由結果可知,輔助拉桿作用明顯,最大應力為134.63MPa(局部應力集中),滿足滿足強度要求。
3 結語
1)飛機進氣道安裝結構能夠很好地滿足飛機進氣道的安裝、試驗要求。同時,該結構模塊化便于拆卸,易于試車臺恢復,不影響其他發動機試車。
2)經強度校核及實際使用,該裝結構完全滿足要求。
參考文獻:
[1]王如根,江勇,桑增產,張發啟.飛機進氣道/發動機匹配工作流場測試和分析,1998.
[2]高為民,任智博,王勤,王曉良.飛機進氣道/發動機臺架聯合試驗及匹配特性研究,2017.
[3]江勇,陶增元,等.某型飛機進氣道與發動機地面匹配實驗研究,2003.