■ 陸歡軍
GH3535是為了適應新一代核反應堆的燃料及介質的需求,要求殼體必須耐高溫、耐腐蝕而研制出來的一種新型國產化高合金材料,其性能規格相當于美國實驗室研制的Hastelloy N合金。
對于核反應堆來說,殼體長期處于一種耐高溫、耐腐蝕的工況條件下,殼體的焊接往往是需要極為關注的問題,因為焊接接頭存在強烈的組織、成分和力學性能的不均勻性,這就決定了長時間惡劣工況服役中,焊接接頭往往會成為一個薄弱環節。對于該合金不僅公司尚無應用,而且國內也很少有單位接觸該合金,公司近期要對某個核研制項目的GH3535進行投標,因此對其焊接性的研究和了解亟待進行。
(1)試驗用母材及焊材 焊接母材采用厚7mm、?150mm的 GH3535管子,坡口如圖1所示,焊絲采用與母材同質的?2.4mm ERNiMo—2焊絲,化學成分如表1所示。
(2)焊接工藝 本工藝采用多層多道焊,99.99%氬氣保護,正面流量為12~15L/min,背面10~12L/min。管管對接焊接參數如表2所示,參數與4mm薄板所使用參數較為接近。
(3)接頭成形 管材內外表面成形如圖2所示??梢钥闯鐾獗砻婧缚p的成形尚可,但表面存在較為明顯的氧化層,內表面局部存在凹陷,氧化相對較重??梢酝ㄟ^調整工裝和氣保裝置來提高保護效果。

圖1

圖2 管材焊接接頭內外表面成形

表1 GH3535板材化學成分(質量分數) (%)

表2 管管對接焊接參數
(4)無損檢測 按照NB/T47013.7—2015進行外觀檢測,結果顯示無可視裂紋、咬邊、焊瘤等缺陷, 但在內表面可以看出存在局部凹陷。射線檢查按照NB/T47013.2—2015標準驗收,檢測結果為二級,滿足GH3535合金焊接射線無損檢測技術文件的相關要求,結果合格。
(5)金相檢測 宏觀金相檢測結果顯示:焊縫與母材熔合良好,未觀察到未熔合、裂紋、孔洞、固體夾雜、形狀和尺寸不良等缺陷,如圖3所示。
微觀金相檢測結果顯示:焊縫和母材的顯微組織為奧氏體+碳化物,沒有觀察到顯微缺陷的存在,如圖4所示。
(6)力學性能 管材焊接接頭按照NB/T47013取樣并進行力學性能測試,由上海材料所測試完成,常、高溫拉伸結果如表3所示。由表3可知,接頭的常、高溫拉伸性能均高于標準驗收值。常溫斷裂位置為焊縫,高溫斷裂位置為母材。
表4為焊接接頭的導向彎曲測試結果。由表4可知,面彎和背彎后焊接接頭及其附近區域沒有出現裂紋,結果滿足標準要求。
表5為焊接接頭0℃的夏比缺口沖擊測試結果,其中缺口位置分別開在焊縫處和熱影響區。結果顯示,焊縫缺口沖擊吸收能量均值為60J,熱影響區缺口沖擊吸收能量均值為102J,說明管接頭的沖擊性能較好。

圖3 焊接接頭宏觀金相10×

圖4 焊接接頭微觀金相100×

表3 常、高溫拉伸性能測試結果

表4 導向彎曲測試結果

表5 接頭0℃夏比沖擊測試結果
本次焊接工藝,對φ150mm×7mm管上進行了平焊工藝試驗,得到了性能較好的焊接接頭。在此基礎上,進行了相關的無損檢測和力學性能測試結果表明:①按照NB/T47013無損檢測標準,焊接接頭質量為I級。②焊接接頭金相結果顯示無缺陷。③接頭的常溫抗拉強度約為760MPa,650℃高溫抗拉強度約為525MPa,700℃抗拉強度約為490MPa,不同溫度下的抗拉強度均高于標準要求驗收值。常溫和高溫拉伸斷裂位置均為焊縫。在三個溫度點下,隨著溫度的升高,屈服強度和伸長率先下降,后上升。④管全位置焊縫和熱影響區的沖擊吸收能量均值分別為60J和102J,說明管接頭的沖擊性能較好。