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協作機器人在檢測平臺上的安全控制

2018-04-23 09:31:26毛久勇
電氣技術 2018年4期
關鍵詞:程序信號檢測

毛久勇

(國家電投集團遠達環保催化劑有限公司,重慶 401336)

工業機器人在全球制造業得到廣泛應用。這么多年,人們一直在研究避免機器人和其周圍的設備可能對工人造成的危害。常規的措施會將機器人鎖在安全防護欄內,預防機器人和工人接觸[1-3]。然而,協作機器人則需要和工人在同一區域共同參與組裝工作,因為工人和機器人在一天中會有很多合作,協作機器人的出現使得常規的安全防護失去意義,工人的安全問題得依靠傳感器和控制程序來解決[4-7]。

1 工作原理

檢測員位于檢測平臺安全區域時,機器人負責將傳輸皮帶A上的產品搬運到檢測平臺位置1處,放好產品后機器人運轉到安全位置等待運行命令。檢測員前往檢測平臺檢測產品的質量,檢測完成后將產品放到檢測平臺位置2處,然后檢測員后退離開檢測區域。檢測員進入安全區域后,機器人運行到檢測平臺位置2處,將產品搬運到傳輸皮帶B上。檢測員和機器人不斷地重復整個工作過程。檢測平臺工作流程如圖1所示。

在機器人區域中,有兩個區域需要工人和機器人都參與工作,而不是同時參與。這對于工業機器人來說是一個復雜部件??梢杂靡粋€安全光幕進行區域掃描,監控人類員工的位置,當工人進入特定區域時不讓機器人進入。

圖1 檢測平臺工作流程圖

2 控制系統硬件組成

控制系統組態西門子S7-300PLC為主站,ABB公司IRC5系列6640機器人為DP從站,主從站之間采用西門子的Pro-Bus總線通信[8]??刂葡到y硬件組態如圖2所示。

圖2 控制系統硬件組態圖

3 I/O分配

ABB機器人通過總線適配器DSQC667連接到主站CPU,西門子PLC的組態中為機器人分配了兩個字的I/O地址,主站PLC通過輸出地址Q256.0-Q259.7對機器人進行控制,通過總線傳送到機器人的輸入信號BOARD11地址0-32;機器人的輸出指令為BOARD11上0-32位地址,通過總線傳送給主站PLC的I256.0-I259.7地址區。I/O分配情況見表1。

表1 I/O分配表

4 程序設計

4.1 主站PLC程序設計

根據檢測員和機器人的整個工作流程,設計了主站PLC程序。設備處于自動模式且緊急停止沒有被按下時,檢測員在檢測平臺位置檢驗產品的過程中,腳下的安全地墊和檢測平臺位置的安全光幕信號處于導通,這時機器人的運轉使能信號處于斷開狀態;相反,檢測員檢測完產品回到安全位置的安全地墊上,主站發送信號允許機器人運行。主站PLC程序圖如圖3所示。

圖3 主站PLC程序圖

4.2 ABB機器人程序設計

主站PLC的輸出信號Q256.0通過總線傳送到機器人的使能運行輸入信號 I_RobotRunEnabling,根據機器人運行的安全流程,在機器人主程序中加入中斷程序監控指令,機器人檢測到輸入信號I_RobotRunEnabling為低電平時觸發中斷程序,機器人執行中斷程序中的停止命令和等待運行命令。當機器人輸入信號 I_RobotRunEnabling為高電平時,機器人程序指針離開中斷程序恢復正常的邏輯運行[9-11]。機器人中斷程序如圖4所示。

在機器人程序編輯器中創建中斷連接程序PROC LinkIR(),定義輸入信號I_RobotRunEnabling對應的中斷名稱為IR_RobotRunEnable,定義中斷名稱 IR_RobotRunEnable連接中斷陷阱程序T_RobotRunEnable,中斷子程序T_RobotRunEnable寫入機器人停止命令和等待運行命令。創建一個子程序PROC IWatchIRs(),該程序用于打開中斷監控,然后在主程序 main()中調用子程序 PROC IWatchIRs(),當機器人輸入指令I_RobotRunEnabling為0時,機器人立即停止;反之,機器人運行。

5 結論

將協作機器人應用于人工檢測平臺完成工作的想法,最初在負責工作安全的人看來是很復雜的。但是將操作分解到不同的順序步驟后,整個過程就變得可以管理,也相信了協作機器人的安全性。協作機器人在檢測平臺上的安全控制在實際中得到了應用,實踐證明效果好,安全可靠性高。最大的優點是減少了工人的人員配置,并降低了工人的勞動強度。

圖4 機器人程序

[1] 戈斌斌, 毛新軍. 基于行為檢測的機器人安全保護方法[J]. 計算機科學, 2016, 43(8): 183-189.

[2] 林遠長, 陳震宇, 徐澤宇, 等. 對現行GB/T 20867—2007《工業機器人安全實施規范》標準的分析及修訂建議[J]. 中國標準化, 2015(12): 108-112.

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[4] 姜華. 協作機器人控制系統的研究與實現[D]. 北京:北方工業大學, 2017.

[5] 張浩. 地面移動機器人安全路徑規劃研究[D]. 蕪湖:安徽工程大學, 2015.

[6] 吳國魁. 工業機器人的碰撞辨識與安全控制[D]. 福州: 福州大學, 2014.

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[9] ABB. Instructions R. Functions and data types[Z].2011.

[10] ABB. RAPID語言概覽[Z]. 2015.

[11] ABB. RAPID語言內核[Z]. 2015.

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